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FM锻造法解决大型模块锻透问题的探索与实践

金属铸锻焊技术Casting ·Forging ·Welding 2012年03月

Hot Working Technology 2012,Vol.41,No.05

随着模具加工技术的发展,对模具的尺寸要求也越来越大[1],如汽车、家电等行业普遍要求模具的厚度在600mm 、宽度在1300mm 以上,从而对模具毛坯的锻造提出了更高的要求。一方面,钢锭质量增加,大型钢锭内部质量随着锭型的增大而下降;另一方面,锻机的能力及锻造技术也需不断改进。本文以常用的718H 模具钢为例,在35MN 锻机上,试验开发了FM 锻造工艺方法,成功解决了大型模具毛坯的锻造质量问题,对生产实践具有一定的借鉴作用。

1试验用料

718H 钢(3CrNiMo)为真空熔炼之铬-镍-钼合

金钢,广泛用于大型长寿命塑胶注塑模,如电脑外壳等家电制品模具,在生产中用量较大[2]。本次试验的

718H 钢采用LF-VD 冶炼、浇注30t 多菱型钢锭,在35MN 快锻机上锻造成800mm ×1300mm 的模块。

其化学成分如表1所示。

2FM 锻造法及试验工艺过程

FM 法,即无曼内斯曼效应的锻造法,其变形实

质是利用上平砧、下平台的非对称变形,下平台对锻件的摩擦阻力较大,变形由上到下逐步进行,使拉应力移到了变形体与下平台接触面附近,增加了锻件心部压应力[3]。FM 锻造法,一般要求上砧宽W =δH ,

δ一般取值0.4~0.6,在条件允许的情况下,取上限。FM 锻造法示意图如图1所示。

FM 锻造法解决大型模块锻透问题的探索与实践

郭淑娟1,杨清凯2

(1.辽宁石油化工大学职业技术学院,辽宁抚顺113001;2.抚顺特殊钢股份有限公司锻造厂,辽宁抚顺113001)摘

要:在35MN 快锻机上,通过采用FM 锻造工艺方法,成功生产出718H 钢的800mm ×1300mm 大尺寸模块。

结果表明,FM 锻造法工艺合理可行;毛坯超声波探伤95%以上达到了GB/T4162-B 级要求,很好地解决了大尺寸模具钢中心疏松问题。

关键词:FM 锻造法;大型模块;锻透;实践中图分类号:TG316.2

文献标识码:A

文章编号:1001-3814(2012)05-0124-02

Exploration and Practice on Large Module Forging Penetration Problem with

FM Forging Method

GUO Shujuan 1,YANG Qingkai 2

(1.Liaoning University of Petroleum &Chemical Technology,College of Professional Technology,Fushun 113001,China;2.Fushun Special Steel Company Limited,Forging Factory,Fushun 113001,China)

Abstract :The 800mm ×1300mm module of 718H steel was made successful with the 3500t quick forging machine,using FM forging process method.The results show that the forging process is reasonable and feasible;the ultrasonic of blanks more than 95%meet GB /T4162-B level requirements.The center porosity problem of large size mold steel was solved well.

Key words :FM (free from Mannesmann effect)forging method;large module;forging permeability;practice

收稿日期:2011-09-02

作者简介:郭淑娟(1972-),女,辽宁开原人,讲师/工程师,硕士,主

要从事金属材料研究、材料成型教学、科研工作;电话:0413-*******;E-mail:gsj1205@https://www.sodocs.net/doc/037457678.html,

C Si Mn Cr Mo Ni 0.33

0.3

1.4

2.0

0.2

0.9

表1718H 钢化学成分(质量分数,%)

Tab.1Chemical composition of 718H steel (wt %)

图1FM 锻造法示意图

Fig.1FM forging method diagram

H

水平对称子午面

垂直对称子午面

W

124

金属铸锻焊技术

Casting ·Forging ·Welding 上半月出版

《热加工工艺》2012年第41卷第05期

本次试验锻造的718H 钢具体工艺如下:首先对钢锭进行加热,保证均匀透烧;锻制钳口后进行第

1次镦粗,镦粗高度1/2,回炉再烧2h ;为了保证成

品的棱角,拔长至矩形中间坯1100mm ×1250mm ,回炉再烧4h ;出炉进行第2次镦粗,镦粗高度1/2,回炉再烧4h ,出炉进行拔长锻造;经第2次镦粗后钢锭规格为1500mm ×1800mm ,采用上下600mm 宽平砧进行拔长,每道次压下量200mm ,翻转90°进行锻造,拔长至规格1200mm ×1400mm ;更换工具,采用上600mm 宽平砧,下面采用宽平台进行

FM 锻造,此过程是解决锻透的关键环节,必须保证

相应的进给量、压下量。本次试验砧宽等于坯料高度的0.5倍,进给要求满砧进给,单次压下量达到坯料高度的10%以上,在锻机能力大的情况下,尽量增大单次压下量。在实际锻造过程中,采用FM 法锻造2道次,第1道次压下量150mm ,翻转180°,第2道次压下量120mm ,然后进行最后的精整锻造,保证锻后坯料尺寸、外形合格。锻造时应制定合适的热加工制度,尤其回炉加热时控制好升温速度和保温时间,以保证均匀透烧且不形成粗大组织[4]。具体锻件工艺同车间相应规程,锻制生产过程示意图如图

2所示。

3试验结果

3.1无损检测

试验毛坯料经退火处理(制度为:加热到700℃,均热后在炉中以15℃/h 的速度冷却至600℃,然后空冷)后,进行超声波探伤。经检验,毛坯中心300mm 宽疏松带完全消失,完全消除了前期出现的中心疏松问题,整个毛坯探伤95%以上满足GB/T4162-B 级,其成品锻件实物如图3所示。

3.2低倍组织结果

检测普通锻造法下的718H 钢低倍试片,其中心疏松达3.0级,具体如图4(a)所示;而采用FM 锻造法生产的大尺寸模具钢,其一般疏松1.5级,中心疏松0级,很好地解决了大尺寸模具钢中心疏松问题,如图4(b)所示。

4结论

(1)本试验制定的FM 锻造法工艺合理可行,采

用FM 锻造法,能有效地解决大型钢锭的锻透性问题,保证大型锻件满足超声探伤的要求。

(2)当上砧宽W =0.4~0.6H(坯料高度),单次压

下量达到坯料高度的10%以上的情况下,采用FM 锻造法,可有效地解决一般疏松、中心疏松问题,提高大型锻件的合格率。参考文献:

[1]徐进,姜先佘田,陈再枝,等.模具钢[M].北京:冶金工业出版社,1998.179-181.

[2]冯晓曾,王家瑛,何世禹.提高模具寿命指南[M].北京:机械工业出版社,1994.2-5.

[3]张华,石明,王建.新FM 锻造法在大型轴类锻件生产中的应用[J].大型铸锻件,2007,119(5):89-92.

[4]

郭淑娟,杨清凯,张秀丽,等.新型耐蠕变马氏体热强钢的试制工艺研究[J].热加工工艺,2010,39(10):83-86.

图3718H 成品锻坯实物

Fig.3718H finished forging blanks

图235MN 快锻机生产过程

Fig.23500t fast forging machine production process

图4718H 钢普通锻造法和FM 锻造法下的低倍组织×100

Fig.4Common forging method macrostructure of

718H steel ×100

(a)普通锻造法

(b)FM

锻造法

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