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一起主变送电跳闸事件分析

一起主变送电跳闸事件分析
一起主变送电跳闸事件分析

一起主变送电跳闸事件分析

【摘要】本文通过一起主变送电跳闸事件分析,结合自身的运行经验,认真分析,总结经验,吸取教训,避免此类事件的再次发生。【关键词】主变阻抗保护电压切换

中图分类号:tm714.2

××年×月×日21时01分,500kv某变电站1号主变在恢复送电过程中,主变保护rcs978hb后备保护——中压侧阻抗保护动作,高压侧5031、5032断路器跳闸。

一、事件经过及跳闸原因分析

××年×月×日5000kv某变电站1号主变春查预试消缺工作结束后进行1号主变恢复送电操作。18时整调度下令“1号主变由检修转运行”。18时20分开始操作,操作至 20时51分合上5031断路器,1号主变充电正常,随后合上5032断路器无异常。21时01分当合上1号主变中压侧201断路器后,几乎同时1号主变5031、5032断路器跳闸。监控报1号主变b屏rcs-978中压侧距离保护动作出口,其它保护未动作。经检查现场,发现1号主变b屏后电压切换箱电源4k空气开关在断开位置。现场跳闸时发现220kv电压切换继电器电源4k空气开关在分位,该空气开关是为220kv1、2

母线电压互感器接入的二次电压经220kv刀闸位置控制进行二次电压切换的电源。如图1为电压切换回路,图2为电压二次回路原理。当2011刀闸合位,电压切换双位置继电器1yqj4、1yqj5、1yqj6、1yqj7励磁,电压回路进行切换。当2011刀闸分闸时,双位置继电

建筑工程质量事故案例分析论文

建筑工程质量事故案例分析论文 马佳栋 31201102017 11建筑工程技术 某市玻璃厂1999 年4月为增加生产规模扩建厂房,在原来天然坡度约22°的岩石地表平整场地,即在原地表向下开挖近5m,并距水厂原蓄水池3m左右,该蓄水池长12m、宽 9m、深8.2m,容水约900m3.玻璃厂及水厂厂方为安全起见,通过熟人介绍,请了一高级工程师对玻璃厂扩建开挖坡角是否会影响水厂蓄水池安全作一技术鉴定。该高工在其出具的书面技术鉴定中认定:“该水池地基基础稳定,不可能产生滑移形成滑坡影响安全;可以从距水池3m处按5%开挖放坡,开挖时沿水池边先打槽隔开,用小药量浅孔爆破,只要施工得当,不会影响水池安全;平整场地后,沿陡坡砌筑条石护坡;……本人负该鉴定的技术法律责任”。最后还盖了县勘察设计室的“图纸专用章”予以认可。 工程于7月初按此方案平基结束后,就开始厂房工程施工,至9月6日建成完工。然而,就在9月7日下午5时许,边坡岩体突然崩塌,岩体及水流砸毁新建厂房两榀屋架,其中的工人3死5伤,酿成了一起重大伤亡事故。 该工程边坡岩体属于裂隙发育、遇水可以软化的软质岩石,虽然属于中小型工程,但环境条件复杂,施工爆破、水池渗漏、坡体卸荷变形等不确定的不利影响因素甚多,在没有基本的勘察设计资料的前提下采用直立边坡,破坏了原边坡的稳定坡角,而且未采用任何有效的支挡结构措施,该边坡失稳是必然会发生的。若有正确的工程鉴定,并严格按基建程序办事,采用经过勘察设计的岩石锚桩(或锚杆)挡墙和做好水池防渗处理措施则是能够有效保证工程边坡安全的。 该高工的“技术鉴定”内容过于简略,分析评价肤浅、武断,未明确指出及贯彻执行现行勘察设计技术规范规定的技术原则及技术方法,主要结论建议缺乏技术依据,尽管其中有关地基施工中关于松动爆破和开槽减震的建议是正确的,也是有针对性的,但未经设计计算的有关边坡稳定的结论是不恰当的。有关用条石挡墙护坡的建议也不是该工程边坡条件下能确保边坡安全的有效支挡结构技术措施,而有关采用坡度为1:0.05的放坡建议,则更是没有贯彻现行规范的基本规定,缺少相应的论证分析,它的误导为该工程事故埋下了安全隐患。该“技术鉴定”虽然盖有县勘察设计室的“图纸专用章”,但却无一般勘察、设计单位通常执行的“审核”、“批准”等技术管理和质量保证体系,从技术鉴定

关于主变跳闸的整改措施1

关于主变跳闸的整改措施1 关于主变跳闸的整改措施1 次检修班主变跳闸事件整改措施 一,规范作业流程 规程是人们长期实践经验的总结,是千百次血的教训换来的,是指导人们安全行为的水准.作为供电企业的员工,大家都十分熟悉供电行业对从业人员的大致要求,所必须掌握的一些安全知识,安全规程及规章制度. 在继电保护中,因工作中布臵的安全措施不完善或者工作终结时应恢复而未恢复接线及工作内容不细致具体等情形经常导致事故或障碍发生.在企业(公司)“两会”以及安全工作会,电工作会和生产工作会等一系列安全生产工作会议的宣贯和落实下,依照“强化反违章,实现无违章”,“精益生产年”活动,应强调了水准化作业和危险点分析与控制工作.到现在为止应对每一个工作的危险点进行了仔细的分析,并抓紧时间规范水准作业指导书.对于继保人员而言,只要仔细贯彻执行这些措施,将安全防范关口前移,并在工作中克服习惯性违章等病,就可以大大降低事故发生的可能性. 现场作业时,人员的作业行为除了受自身技术和安全素质的直接影响外,还受到很多其他因素的影响,如情绪,当天的工作状态,经验等.实际情形也表明,即使是一个作业经验很丰富的员工.在执行相同的作业任务时,处理的手段和步骤也不尽相同.因这,为了防止作业人员的工作行为受“情绪性,经验性,随意性”的影响.必须推行水准化作业,通过“作业指导书”及“二次回路工作安全技术措施票”来规范作业行为,确保工作质量和现场作业的安全. X,正确编制和动态补充作业指导书 “作业指导书”的内容一般于以下X个方面.一是对各类规程,导则和工作规定,去粗取精,合并而形成的针对具体工作的凭据;二是由每一种事故,障碍和工作失误提炼形成的规范和水准;三是依照作业人员自身技术素质和特点,以提升工作效能为目的,融合各方经 1 / 18

输电线路故障跳闸原因分析报告模板)

输电线路故障跳闸原因分析报告(模板) XX月XX日XXXkVXXX线路故障跳闸原因分析报告(模板) 1 线路概况 1.1 简介(电压等级、线路名称、线路变更情况、线路长度、杆塔数、海拔、地形、地质、建设日期、投运日期、资产单位、建设单位、设计单位、施工单位、运行单位) 1.2设计气象条件 1.3 故障点基本参数 1.3.1杆、塔型。 1.3.2导、地线型号。 1.3.3 绝缘子(生产厂家、生产日期、绝缘子型式、外绝缘配置) 。 1.3.4基础及接地。 1.3.5线路相序。 1.3.6线路通道内外部环境描述。 2 保护动作情况 保护动作描述、重合闸动作情况、保护测距情况、重合不成功强送电情况、抢修恢复时间。 3 故障情况 3.1 根据保护测距计算的故障点 3.2 现场实际发现的故障情况 3.3 现场测试情况 4 故障原因分析 4.1 近期运检情况 4.2 气象分析故障(当日天气情况) 4.3 故障点地形、地貌 4.4 测试分析(雷电定位、接地电阻测量、绝缘子检测、绝缘子盐密和灰密(绝缘子污秽程度) 、复合绝缘子憎水性、绝缘试验情况、在线监测等) 4.5设计校验(故障点基本参数、绝缘配置、防雷保护角、鸟刺加装、弧垂风偏校验) 4.6现场走访情况 (向故障点周边群众了解故障当时的天气、外部环境变化、异响、弧光等) 4.7其它故障排除情况(故障排除法) 5 故障分析结论 6 暴露的问题 7 防范措施 7.1 已采取措施 7.2 拟采取措施(具体措施、措施落实责任人、措施落实时限) 附件一:现场故障现象(故障周边环境、故障点受损部件、引发故障的外部物件)图片 附件二:现场故障测试图片 附件三:现场故障处理图片 附件四:相关资质单位的试验鉴定报告 附件五:保护动作及故障录波参数 附件六:参加故障分析人员名单 单位:日期:

某主变跳闸事故分析与处理

某主变跳闸事故分析与处理 摘要:本文通过对一起主变出口短路跳闸事故,引起变压器油中色谱数据异常,介绍了如何结合油中溶解气体检测、电气试验数据等判断、分析事故原因的过程和处理方法。 关键词:总烃电弧放电空载电流 1 事故概述 某35千伏主变压器型号为SZ10-10000/35kV,接线组别为YNd11,额定容量为10000千伏安, ±?kV。该变压器2003年11月生产,2013年8月该主变差动保护动作额定电压为(354 2.5%)/10.5 跳闸。次日电气试验人员对主变进行了诊断性试验及油色谱分析,初步判断线圈存在故障点,返厂 解体后发现A相高压线圈中部有放电痕迹。 2 故障的分析判断过程 2.1油中溶解气体分析 该主变差动保护动作跳闸后,现场对该主变压器外观进行检查,无明显异常,受到雷雨天气影 响,不具备开展现场电气诊断性试验条件,仅对该主变进行本体油色谱分析,该变压器油中溶解气 体分析数据见表1。 μL/L 由表1可以看出,其总烃、乙炔及氢的含量均远远超出注意值,计算其绝对产气速率,总烃 15.6mL/d(注意值12mL/d),乙炔9.0mL/d(注意值0.2mL/d),氢43.0mL/d(注意值10mL/d), t/m,两次取样时间间隔为94天。) 均超过注意值。(总油量重4.69t,油密度0.893 通过分析,三比值编码为(2,0,2),故障性质为“电弧放电”,典型的故障实例有:线圈匝 间、层间短路,相间闪络、分接头引线间油隙闪络、引线对箱壳放电、线圈熔断、分接开关飞弧、 引线对其他接地体放电等。由于此次故障中,一氧化碳、二氧化碳含量也明显增加,且△CO2/△CO<3,

变电站事故处理应急预案编制导则

变电站事故处理应急预 案编制导则 Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022

变电站事故处理应急预案编制导则 一、事故处理原则 1.迅速限制事故的发展,消除事故根源,解除对人身和设备的威胁,保证其它设备的正常运行; 2. 尽快恢复对已停电的用户供电; 3.如果对人身和设备构成威胁时,应立即设法解除,必要时立即停止设备运行,如果未对人身和设备构成威胁时,应尽力保持或恢复设备的正常运行,应该特别注意对未直接受到损坏的设备的隔离,保证其正常运行。 二、事故处理的一般步骤 1.详细记录事故时间、光字、掉牌及有关负荷情况; 2.向主管领导和部门汇报; 3.判断事故性质及按照预案进行事故处理; 4.根据检查、试验情况,按调度指令恢复送电;

5.详细记录事故处理经过。 三、编制各类事故处理预案的提纲 1.人身伤亡事故处理预案 1.1人身触电事故 根据运行方式,尽量使停电范围为最小的情况下运行人员与带电设备的隔离(包括一、二次设备),同时进行现场心肺复苏法、口对口人工呼吸等急救措施。 1. 2人身中毒事故 通风排气,保证空气畅通,施救人员正确进行自身安全防护的前提下,将中毒人员与毒源隔离。若是食物中毒,注意留取可疑食物进行化验。 1. 3人身遭物体打击事故 严格按急求原则进行正确的现场处理,并立即呼救。 1. 4高空坠落事故

注:以上事故预案都必须首先保证救助人员自身的安全,且在施救的过程中,及时向120求救并向上级汇报。 2.电网事故处理预案 3. 1误操作事故 误操作事故有可能引发人员伤亡及设备事故和电网事故,应分情况进行处理,误操作引起故障时若人员没有伤亡需立即通知主控室告知明确的人为故障点,使值班人员快速进行恢复操作;若发生人员伤亡,主控室应根据保护动作号及当时的工作安排,速派人查看现场,启动人员触电事故的处理预案进行施救。导致电网事故发生时应迅速将情况汇报调度,根据指令进行事故处理。 2.2全站主要进线电源失电(要考虑此时通讯也中断后的事故处理预案 按照调度规程有关规定进行处理。 2.3各级电压等级的母线全停事故 2.4双回并列运行的电源进线其中一回跳闸 2. 5谐振引起变电站带母线电压突然大幅升高或降低事故

工程事故分析与处理论文

工程事故分析与处理论文 论文方向:地基基础工程事故分析及处理 摘要:地基基础工程事故发生可能是因勘测、设计、构造、制造、安装与使用等因素相互作用引起的。而这些因素中。某些因素引起突发事故。另一些因素可能导致消耗性逐渐发生的事故,从安全上讲,突发事故是危险的。所以,研究并探讨地基基础工程事故发生的原因,更具有普遍性。地方性和经验性,对它的分析后得到的经验教训,更是建筑工程技术人员需要不断积累的知识财富。并对地基基础工程事故采取有效的防止措施,是一个值得重视的课题。 关键词:地基工程事故事故原因防治方法 正文: 绪言: 在建筑结构的建造的使用过程中,由于地基和基础工程的质量问题,使建筑物墙体和楼盖开裂影响使用的,有碍观瞻并使人有不安全感觉的,更有甚者使建筑物倒塌的事故,近几年有上升的趋势,根据统计资料显示,其中地基和基础工程的质量问题,占总事故的确21%。在建筑结构的设计和施工过程中,人们普遍认为最难驾驭的并不是上部结构,而是该工程的地基和基础工程的问题,建筑物的上部结构尽管千变万最化,复杂万分,但是在电子计算机得普遍应用,今天,它们基本上都是在设计和施工中可以被预知和掌握。而对于建筑群所在场地的地下土层分布则不然,一般地说,人们只能在设计前通过几个钻孔的土样的试验得知其少数信息,也只能在施工后,槽底的钎探结果了解其表层信息,至于更深层更全面的情况却不能全面的掌握,往往凭经验加以处理,这就产生误差,甚至错误造成对建筑物建成后的损坏,而且,地基基础都是地下隐蔽工程,建筑工程竣工后,难以检查,使用期间出现事故的苗头也不易察觉,一旦发生事故难以补救,甚至造成灾难性的后果。 地基基础工程事故发生可能是因勘测、设计、构造、制造、安装与使用等因素相互作用引起的。而这些因素中。某些因素引起突发事故。另一些因素可能导致消耗性逐渐发生的事故,从安全上讲,突发事故是危险的。所以,研究并探讨地基基础工程事故发生的原因,更具有普遍性。地方性和经验性,对它的分析后得到的经验教训,更是建筑工程技术人员需要不断积累的知识财富。并对地基基础工程事故采取有效的防止措施,是一个值得重视的课题。 分析与处理: 首先我们知道地基破坏的三种形式 (a)整体剪切破坏; (b)局部剪切破坏; (c)冲切剪切破坏 因此地基与基础的工程事故的原因及防治方法大致可分为以下几类: (一)因工程地质勘查中的错误而产生的事故工程勘察报告要全面反映建筑场地工程地质和水文地质情况,预防地基与基础的工程事故,首先对场地工程地质和水文地质条件全面正确的了解,要做到这一点关键要搞好工程勘查工作,要根据建筑物场地的特点,建筑物情况合理确定工程勘察目的和任务,勘查工作是设计的重要称序,决不能忽视而不做,也不能随便做而不考虑是否适用。特别是对复杂的、软弱的地基,更应慎重对待。即使对单层的一般性建筑,也不能不做勘查。

电厂发变组跳闸事件分析报告

电厂发变组跳闸事件分 析报告 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

电厂#2发变组跳闸事件分析报告1、事件经过 (1)2006年6月29日前,#02高厂变低压套管底部已渗油多日,属原安装质量问题,但因保质期未过,要等厂家来人解决,故此缺陷一直未处理。为安全起见,从6月26日起将厂用电倒至#9B高备变,#02高厂变转热备用。6月29日下午厂家来人,在履行完工作票手续后,准备处理此缺陷。 (2)事件前,#2机运行参数无异常。16:13时#2发电机在运行中突然跳闸退出运行,#2发电机出口开关502和#2主变220kV侧开关2202 跳开,灭磁开关跳闸,主汽门关闭。检查#2发变组保护屏和#02高厂变保护屏,有“高厂变压力释放”、“灭磁开关联跳”、“主汽门关闭”等信号。DCS有远控-5OPC动作报警,汽机最高转数达3160rpm。值班员迅速对汽机打闸。 (3)电气专工到达现场,检查所有报警信息后,意识到在处理#02高厂变缺陷时,没有将有关的保护退出,于是将#02高厂变所有保护退出。16:40时汽机重新挂闸成功,16:43时汽机重新并网。 2、原因分析

(1)电气检修工作班成员、厂家技术服务人员在处理#02高厂变低压套管底部渗油时,由于没有意识到#02高厂变的保护没有退出,工作中不慎,误碰了变压器顶部压力释放器的开关,引起压力释放器保护动作,从而引发一系列开关动作,造成机组跳机。这是此次事故的直接原因。(查看事故报警记录,从动作时间上的顺序判断,引起#2机发变组跳闸的原因就是“高厂变压力释放”动作造成的。) (2)由于在处理#02高厂变缺陷工作前考虑不周,在填写处理#02高厂变渗油的工作票时,没有填写二次设备及回路工作安全技术措施单,致使#02高厂变的相关保护没有及时退出。这是造成此次事故的主要原因。 (3)运行人员在接到处理#02高厂变渗油的工作票后,没有认真审核,对不完善的安措没有给予及时补充,造成不完善的工作票发出,这也是此次事故发生的主要原因。 3、暴露问题 (1)员工在实际的工作中没有很好的执行工作票制度,工作票从签发到许可都没有很好的把关。工作票签发人、工作负责人、工作许可人,这

一起35kV主变跳闸的分析

一起35kV主变跳闸的分析 【摘要】通过分析一起35kV变压器跳闸事故,指出保护装置插件绝缘老化,且跳闸继电器动作电压偏低,应是发生本次跳闸的主要原因是引起事故的主要原因,并提出处理对策。 【关键词】变压器;继电保护;保护装置插件 1 事件经过 2012年3月29日9时56分,35kV××变#2主变35kV侧302开关、10kV侧602开关跳闸,现场只有开关变位信号,保护装置、监控主机、调度SCADA系统的事件记录中无任何保护事项。 2 原因分析 2.1经过对一次设备的检查与试验,可排除一次设备本身存在故障可能。 2.2人员误碰的可能性非常小。由于两侧开关同时跳闸却没有任何事项,而事后各保护装置测试后遥信正常,通过分析保护原理图,只有保护装置内的跳闸出口继电器误动作才会造成没有任何信号输出的开关跳闸。 2.2.1差动、高/低后备保护跳两侧开关回路的出口继电器都相互独立,同时误动的可能性非常较小。 如图1所示: 2.2.2非电量保护跳两侧开关的回路由同一组跳闸出口继电器(1K9、1K10)驱动,且非电量信号输出由1K1至1K4继电器的其它常开接点负责,只有12LP5、12LP6、12LP7、12LP8等四个压板的“②”端带正电源,才会造成1K9、1K10驱动两侧开关跳闸且无任何信号输出的情况。 但压板的前面板在开工前早已用胶布包封,周边的压板两端又都没有带电压,除非是用一端接正电源、一端触及上述所说的“②”端,才有造成此种现象。因此,分析认为此种情况不大可能发生。 2.2.3设备老化而导致误动的可能性较大。 30日10时许,退出#2主变非电量保护,进行继电器测试,插件外观有少许静电灰尘;测试1K1(重瓦斯动作继电器)动作及返回电压正常,其接点动作正常;测试1K9、1K10串联动作电压为77V,动作电压较低,不满足要求(福建电网继电保护装置检验规程附件7 《PST-640系列变压器保护检验规程》4.12规定动作电压在50%-70%Ue范围,Ue=DC 220V);绝缘试验发现非电量保护装置

(完整word版)变电所应急预案

变电站事故(停电、触电)专项应急预案 一、 1、变电站供是本部门的主要危险源之一,电事故类型主要为变电站突发供电系统停电、人员触电,供电系统变配电设备故障停电等。各类停电事故对本部门以及公司生产、生活产生直接影响。 2、供电系统停电事故发生的主要原因是供配电设施故障、操作人员不当操作、外电网因恶劣天气停电,发生的季节主要在夏季雷雨等恶劣天气。危害程度及其后果一是会造成人员伤亡,二是会造成生产区部分或全部停电停产。因此,根据上级主管部门关于加强应急管理工作的意见要求,结合我变电站主供电系统的实际,制定本应急预案。 3、事故预防和应急措施: 预防为主。“安全第一,预防为主”原则,加强供电安全管理,突出对事故的预防和控制,加强危机管理,定期进行安全检查,及时排查和消除供电系统缺陷,提高供电系统的可靠程度,有效防止重大供电安全事故的发生,提高重大突发事故处理、应急抢险以及快速恢复供电系统正常运行能力。 统一指挥。对供电系统突发事故,坚持“统一指挥,组织落实,措施得力”的原则,在领导机构的统一指挥和协调下,积极有效的开展对突发事故的处理、事故抢险、系统恢复、应急救援、维护稳定、恢复供电等各项应急工作。 快速反应。在应急处理各类突发事故时,应在保证安全的前提下坚持一个“快”字,做到反应快、报告快、处理快、恢复快。 保证重点。在突发事故的处理过程中,应采取一切必要措施,限制突发事故范围的扩大。在供电系统恢复中,优先恢复重要区域、重要输变电设备,努力提高整个系统恢复速度和效率。 二、组织机构及职责事故类型和危险程度分析: (一)应急组织体系 1、应急组织结构 2、主要职责 落实安全生产责任制,防范主供电系统大面积停电事故的发生,督促制定并批准总体突发事故应急预案;统一领导主供电系统大面积停电应急处理、事故抢险、恢复供电等应急工作;调集分配各种抢险救援力量,调集各种保障物资和交通工具,在重大突发性事故、事件处理中行使指挥权、上报和发布现场信息。 (二)指挥机构及职责 总指挥: 1、确定可靠有效的应急处理方案,发布应急命令 2、负责向上级有关部门、领导汇报 3、指挥调动现场人员设备,协调各小组配合 副总指挥: 1、协助总指挥落实应急处理方案 2、按照总指挥指令,协助总指挥,指挥应急处理工作 3、总指挥因故不在时,副总指挥全权指挥应急处理工作 现场处置组(分厂厂长): 1、在统一指挥下,按事故处置程序正确进行现场事故处置,安排站长、值班长、值班操作人员、抢修队伍开展现场应急工作。迅速救治触电人员、修复停电设施,减少停电损失 2、在现场处置时确保救援人员和抢修人员安全,包括自身安全。 现场警戒维护组(当班值班长,安全员): 1、负责保证救援或抢修现场井然有序 2、加强保卫工作,禁止无关人员靠近危险设施 3、指挥紧急情况下,保证社会医疗救援组织前往事故现场道路的畅通 后勤保障组: 1、负责应急状态下应急物资的供应保障; 2、负责交通车辆的保障。 医疗救护组:

电气事故案例分析--1.

电气事故案例分析题 (2) 一、运行人员擅自传动发变组保护装置,造成机组跳闸 (2) 二、擅自解除闭锁带电合接地刀闸 (3) 三、安全措施不全电除尘内触电 (4) 四、带负荷推开关 (5) 五、野蛮操作开关,导致三相短路 (6) 六、小动物进入电气间隔,造成机组跳闸 (7) 七、PT保险熔断造成机组跳闸 (8) 八、励磁整流柜滤网堵塞,造成机组跳闸 (9) 九、励磁变温度保护误动,造成机组跳闸 (10) 十、6KV电机避雷器烧损,发变组跳闸 (11) 十一、MCC电源切换,机组跳闸 (12) 十二、励磁机过负荷反时限保护动作停机 (13) 十三、220千伏A相接地造成差动保护动作停机 (14) 十四、查找直流接地,造成机组跳闸 (15) 十五、查找直流接地,造成机组跳闸 (16) 十六、检修工作不当,造成机组跳闸 (17) 由于人员工作不当,229出线与220kV下母线距离过近放电,引起保护动作。 (17) 十七、主变差动保护误动 (18) 十八、主变冷却器全停使母线开关跳闸 (19) 十九、试验柴油发电机造成机组停运 (20) 二十、定冷水冷却器漏泄,定子接地保护动作停机 (21)

电气事故案例分析题 一、运行人员擅自传动发变组保护装置,造成机组跳闸 事件经过 1月8日某厂,#3发电机有功85MW。运行人员XX一人到#3发-变组保护屏处学习、了解设备,进入#3发-变组保护A柜WFB-802模件,当查看“选项”画面时,选择了“报告”,报告内容为空白,又选择了“传动”项,想查看传动报告,按“确认”键后,出现“输入密码”画面,再次“确认”后进入保护传动画面,随后选择了“发-变组差动”选项欲查看其内容,按“确认”键,#3发-变组“差动保护”动作出口,#3发-变组103开关、励磁开关、3500开关、3600开关掉闸,3kV5段、6段备用电源自投正确、水压逆止门、OPC保护动作维持汽机3000转/分、炉安全门动作。 原因分析: 1.在机组正常运行中,运行人员在查看3号发-变组微机保护A柜“保护传动”功能时,越权操作,造成发- 变组差动保护出口动作。是事故的主要原因。 2.继电保护装置密码设置为空,存在人员误动的隐患。是事故的次要原因。 3.运行人员无票作业,且未执行操作监护制度。 暴露问题: 1、违反《集团公司两票管理工作规定》,无票作业。 2、集团公司《防止二次系统人员三误工作规定》执行不到位,继电保护密码管理存在漏洞。 3、运行人员安全意识不牢固,盲目越权操作。 4、运行人员技术水平不高,对操作风险无意识。 采取措施: 1、加强对运行人员的技术培训,并吸取此次事故的教训。 2、认真对照集团公司《防止二次系统人员三误工作规定》进行落实、整改,进一步完善制度。 3、加强“两票”管理,各单位要严格执行《集团公司两票管理工作规定》,严禁无票作业。 4、发电部加强对运行人员安全教育和遵章守纪教育及技术培训,并认真吸取此次事故的教训,不要越限操作。 5、继电保护人员普查所有保护设备,凡有密码功能的一律将空码默认形式改为数字密码。完善警告标志,吸 取教训。完善管理制度,加强设备管理。

越级跳闸成因及防范对策

越级跳闸成因及防范对策探讨浅谈 继电保护是电力系统的重要组成部分,是保证电网安全稳定运行的重要手段。随着集团各公司电力系统的不断发展和电力系统故障对安全生产带来的巨大损失,对继电保护动作正确性的要求越来越高。作为专业管理和执行部门对保护定值的正确性、保护装置的可靠性及二次回路的完好性越来越重视,判断电力系统保护优劣的一个重要依据就是当电力系统故障时是否会发生越级跳闸,此次协会会议的主题就是探讨如何防止越级跳闸,就这个主题谈一下自己的肤浅的认识: 一、越级跳闸的成因: 1、名词术语: 越级跳闸:是指电力系统故障时,应由保护整定优先跳闸的断路器来切除故障,但因故由其它断路器跳闸来切除故障,这样的跳闸行为称为越级跳闸。 2、越级跳闸的成因: (1)、保护定值整定不当,特别是上下级保护定值配合不当,当下级发生故障时本级保护不动作或上下级保护同时动作; 案例一:2002年10月楚星硫磺制酸10KV站2000KW主风机在启动过程中因热变电阻柜多次启动后水阻沸腾而发生三相短路,主风机出线柜和10KV进线柜同时跳闸,至使磷复肥系统断电停车。事故后经查,主风机出线柜差动速断整定为16.88A,时限0S,(变比为200/5),折算到一次侧电流为675.2A;一段进线柜速断整定值为17.32A,时限为0S,(变比为1000/5),折算到一次侧电流为3464A,而装置上的故障电流记录为10.23KA,所以当馈出线发生故障时两级保护同时动作。现将进线柜速断保护改为49.34A,时限0.3S,

短延时定值15.52A,时限0.5S,长延时定值为8.36A,时限9S,当2004年1#尾气风机电机接线盒处发生三相弧光短路时,本柜保护可靠动作,没有发生越级现象。 案例二:2005年11月3日,磷复肥6#磨机(10KV绕线电机,功率900KW)转子滑环在启动时击穿,本柜保护未动作,而使阳合岭变电站岭02线二段过流动作将岭02磷铵线跳掉,事故后查6#磨机保护定值发现电流速断为23.8A,时限0S,反时限过流3.4A,时限2.44S,(变比为100/5),延时30S,阳合岭岭02线过流二段定值为5.2A,时限为1.5S,(变比为150/5),当电机滑环短路时,电机处于带载堵转直接启动,但由于滑环不是三相金属固接同时磨机是重载设备,所以滑环故障启动时启动电流达不到速断动作值,又达不到反时限动作时间,查阳合岭岭02线动作值为10.23A,折算到一次侧电流为306.9A,此值达不到6#磨机速断定值,但满足岭02线二段过流动作值,当时限达到1.5S时使其动作跳闸。现将速断定值改为11.8A,当12月28日6#磨机再次发生滑环击穿时,本柜速断保护可靠动作没有发生越级事故。 (2)、上下级保护时限配合不当,当发生故障时下级保护时限未到而达到上级时限使上级保护动作;进线与出线的继电保护的整定值和时限的配合很重要,否则很容易发生越级跳闸。为了保证电力系统的稳定运行,供电部门对用户进线的继电保护要求都比较高,进线的速断与过流必须满足上一级电网的要求,时间越短越好。这就给出线开关的保护整定带来一定困难,有些地方用户变电站进线与出线的速断只靠动作电流来配合,速断没有时间差,当电网短路容量大时,完全靠动作电流来配合,就容易出现越级跳闸。在变压器高压侧出现短路故障,其短路电流与母线基本相等,如果速断没有时间配

质量事故分析论文

钢筋混凝土结构常见质量事故分析及处理 摘要:混凝土工程是建筑施工中一个最主要的工种工程。无论是工程量、材料用量,还是工程造价所占建筑工程的比例均较大。造成质量事故的可能性也较大。因而,在实际的建筑施工管理过程中,必须高度重视混凝土工程质量,并了解混凝土工程可能出现的质量事故。着重于实际工作中混凝土工程可能存在的质量事故进行总结分析,以避免在施工过程中发生质量事故,提高施工人员对混凝土结构工程的质量的理论认识。 关键词:混凝土质量事故分析预防 1.前言 混凝土是一种由砂石骨料、水泥、水及其他外加材料混合而形成的非均质脆性材料。由于混凝土施工和本身变形、约束等一系列问题,硬化成型的混凝土中存在着众多的微孔隙、气穴和微裂缝,正是由于这些初混凝土建筑和构件通常都是带缝工作的,由于裂缝的存在和发展通常会使内部的钢筋等材料产生腐蚀,降低钢筋混凝土材料的承载能力、耐久性及抗渗能力,影响建筑物的外观、使用寿命,严重者将会威胁到人混凝土裂缝产生的原因很多,有变形引起的裂缝:如温度变化、收缩、膨胀、不均匀沉陷等原因引起的裂缝;有外载作用引起的裂缝;有养护环境不当和化学作用引起的裂缝等等。在实际工程中要区别对待,根据实际情况解决问题。 2.混凝土结构产生裂缝成因

2.1.材料方面 有些构件裂缝是由材料质量引发的,如水泥安定性差,两种水泥混用,砂、石含泥量大,骨料粒径过小,外加剂质量差或加入量过大等。 2.2.地基变形 当地基发生不均匀下沉时,在结构内部必然产生极大的应力。当应力超过构件抗力时,将不可避免地出现裂缝,裂缝的形状、方向、宽度决定于地基变形的情况。 2.3 .设计方面 构造处理不当,主次梁交合处主梁未设加强箍筋或附加吊筋;大截面梁未设腰筋;构件断面突变或因开洞、留槽引起应力集中等因素,均可导致构件裂缝的出现。 2.4.结构荷载方面 结构因承受荷载而产生裂缝的原因很多,施工中或使用中都可能出现。例如构件早期受到震伤,拆除承重模板过早,施工荷载过大,构件堆放、运输、吊装时,垫木或吊点位置不当,预应力张拉值过大或放张不规范等,均可能产生裂缝。较为常见的是钢筋混凝土梁、板等受弯构件,在使用荷载作用下,出现不同程度的裂缝。早期微裂一般不易发现,规范规定有些构件允许出现

县供电公司2011-2015年配电网设备故障分析报告

2011-2015年配电网设备故障分析报告 国网高台县供电公司 2016年5月

一、概述 由于2011年至2013年度高台县供电公司尚未直管,省市公司配电网专业管理未延伸至县公司,2014年之前高台县供电公司配电网故障详细基础数据按照规定只做一年保存,未做长期保留,且统计口径不齐、失去了参考分析的价值。 2014年高台县10千伏配电网设备基本情况为: 至2014年底,高台县供电公司共管辖10千伏线路43条1413.12千米;10千伏配电线路按照在运时间,运行10年以内的共7条,197.16公里;运行10-20年的共7条,229.81公里;运行20年以上线路29条,983.15公里。 2014年配网基本故障情况为: 2014年1至12月份,配网故障154次(其中:重合成功118次、接地2次,重合不成功34次),线路平均每百公里跳闸次数10.89次,年平均跳闸3.581次/条。全年累计故障停电时间63.71小时,平均每百公里4.51小时。 引起线路跳闸的主要原因:鸟害46次(29.9%)、外力破坏26次(16.9%)、树障21次(13.7)、运维责任17次(11.01%)、用户侧原因44次(28.5%)。鸟害、外力破坏和用户设备原因,是造成全年跳闸的三大主要因素。 2015年高台县10千伏配电网设备基本情况为: 至2015年底,高台县供电公司共管辖10千伏线路43条1444.57千米;0.4千伏线路1031.3公里;配电变压器配电台区2588台22.12万千伏安,为城乡8.2万户客户供电。

10千伏配电线路按照在运时间,高台县供电公司共管辖10千伏线路43条1444.57千米;10千伏配电线路按照在运时间,运行10年以内的共7条,231.61公里;运行10-20年的共7条,229.81公里;运行20年以上线路29条,983.15公里。 2015年配网基本故障情况为:2015年1至12月份,配网故障203次(其中:重合成功135次、接地15次,重合不成功53次),1至9月份跳闸195次,占全年96.05%,10月至12月跳闸8次,占全年3.03%。线路平均每百公里跳闸次数14.05次,年平均跳闸4.72次/条。全年累计故障停电时间78.86小时,平均每百公里5.46小时,重合闸不成功跳闸和接地导致线路故障停电平均每次1.48小时。 引起线路跳闸的主要原因:鸟害82次(40.49%)、外力破坏43次(21.18%)、树障33次(16.25%)、运维责任22次(10.83%)、用户侧原因23次(11.33%)。鸟害、外力破坏和树障,是造成全年跳闸的三大主要因素。 2014年至2015年配电线路总体情况: 表1 国网高台县供电公司配电线路总体情况 二、故障原因分析 (一)故障总体情况

500kV主变压器跳闸事故分析

500kV主变压器跳闸事故分析 发表时间:2019-07-16T15:04:09.417Z 来源:《电力设备》2019年第6期作者:江琦[导读] 摘要:对一起500kV主变压器跳闸事故及原因进行分析,通过现场模拟验证,事故原因为电流互感器预防性试验中测量线误碰二次绕组端子导致主变压器跳闸。 (国网山西检修公司) 摘要:对一起500kV主变压器跳闸事故及原因进行分析,通过现场模拟验证,事故原因为电流互感器预防性试验中测量线误碰二次绕组端子导致主变压器跳闸。针对同类设备,提出反事故措施。 关键词:主变压器;事故分析;反事故措施 某主变压器冷却器全停保护动作,该主变冷却器控制系统使用可以编程逻辑控制器为核心,采用温度传感器将采集到的电阻信号,送入到PLC的模拟量输入模块,由PLC进行A/D转换和标度变换等处理得到主变实际温度。另外采用温度开关采集主变的温度信号,并将信号送入PLC的开关量输入模块参与逻辑控制。电动机运行状态的检测,利用接触器及热断路器辅助接点输出的运行、故障等信号,引入PLC的开关量输入模块,在程序中实现故障电动机的自动切换和报警。系统对电机配置完成的控制、保护、测量功能,主要保护功能包括:短路保护、过流保护、失压保护、缺相保护、相序保护、过载保护以及联锁保护。在设备运行过程中出现故障及系统异常等情况,系统采用指示灯的形式报警,在运行过程中,若工作冷却器故障,PLC自动停止故障冷却器的运行,自动投入备用冷却器,并继续完成主变冷却器的控制。PLC软件具有故障自诊断功能,对PLC模块故障、测量检测回路断线等故障能及时判断,通过PLC及时报警。 1事故经过 2006年5月13日,500kV磁湖变电站凤磁Ⅱ回停电进行修试校工作。工作内容包括:停电范围内一次设备年检及预防性试验。500kV母线为3/2接线方式,主变压器高压接入第一串,停电期间安全措施主要有:(1)断开磁5012、5013开关、磁50132、50121隔离刀闸;(2)合上磁501327、501217、501367接地刀闸;在磁13LCVT侧挂一组临时接地线;(3)断开磁13LCVT二次小开关,磁50132、50121隔离刀闸的操作电源。13:30左右,磁5012TAC相测量一次对末屏介质损耗,测量完毕,工作班成员解除测量线,恢复TA末屏接地,在此过程中,主变压器跳闸。主控室监视屏显示主变压器第一套差动保护动作,主变大差动保护动作电流整定值为0.1A,后故障录波器显示磁5012TAC相TA第8个二次绕组有0.38A的扰动电流。 2测量接线及原理 磁5012TA末屏运行时是接地的,停电测量一次对末屏的介质损耗时,要解开末屏接地线,并将测量仪器的测量线接至末屏,一次导电回路加试验电压。测量仪器为光导介损电桥。测量TA介质损,实际是测量TA电容屏的容性电流的大小及与试验电压的夹角。测量中加的试验电压为45/55Hz频率的高压,测量2次结果取平均值。 3故障原因分析及采取的措施 3.1故障原因分析 桐柏500kV开关失灵保护盘安装在地面继保室,发变保护盘安装在地下主厂房运转层机旁,连接电缆采用阻燃屏蔽电缆,电缆长度约700m,按设计要求,屏蔽层为信号源侧一点接地。从以上事故分析(未出口跳相邻开关和发远跳信号)可以看出:MV AJ101具有较大的启动功率,其误动可能性不大,而启动主变压器保护的中间继电器其启动功率不足0.3W,连接电缆长度为700m,从地下厂房一直连接至地面500kV开关站,周围电磁环境复杂,存在扰动出口的可能。主变压器保护装置本身由于受到运输、调试或地下厂环境湿度高等影响也有误动的可能。 3.2采取的措施 针对上述分析,为了排除其他原因,采取了以下措施:首先对连接电缆绝缘性能、屏蔽层的接地方式、接地点进行了检查,检查结果符合要求。其次对电缆回路再次进行了传动试验,动作正确。再者对继电器MV AJ101和中间继电器(K13/K14)现场进行测试,测试结果符合要求。最后对主变保护装置DRS进行了清洁和除湿处理并对装置再次进行了单体试验,试验结果正常。为了证实长电缆分布电容对中间继电器(K13/K14)干扰,对安装在主变压器保护盘内的失灵启动中间扩展继电器线圈(K13/K14)、至光耦输入点的电压波形进行了长达20多天的监测。失灵出口主变保护逻辑说明:线路开关和桥开关失灵保护装置P141延时段动作后,启动各自的失灵出口继电器MV AJ101。发现主变压器保护盘中500kV开关失灵动作,启动主变压器保护的中间扩展继电器线圈两端电压,在系统正常运行的情况下,其电压会发生大范围的跳变,监测到的最高跳变达106V,中间扩展继电器。现场实测的启动功率仅为0.3W,为此,基本可以判定主变压器保护收到开关失灵启动信号是由于长电缆分布电容干扰引起的。为此,采取了如下3项措施:(1)为提高抗干扰能力,现场对该继电器线圈两端并接合适电阻,以增大其启动功率,启动功率由原来的0.3W增大到约12W,经试验后,投入运行。(2)在合适的时候,将长电缆跳闸出口改为光缆跳闸出口。(3)作为后续的监视手段,将继电器的备用接点接入监控系统,用于长时间在线监视该继电器的动作行为。 4暴露问题 (1)变压器PLC控制器厂家对PLC控制器的动作逻辑设计不符合规范要求,将“油温高、绕组温度高和冷却器全停”三种非电量保护的出口均启动同一只出口继电器,致使现场运行时没有办法对上述三种非电量保护分别进行投退,继电器出口动作也不便于判断是哪种非电量保护动作。(2)设计单位在对变压器的非电量保护二次回路设计时,没有理解和掌握变压器PLC控制器的控制原理和逻辑,只是简单地将PLC控制器的开出接点设计引入到变压器非电量保护装置“冷却器全停”的开入端。在设计阶段没有发现PLC控制器动作逻辑的缺陷。(3)现场安装调试和投产验收时,没有对变压器PLC控制器的动作逻辑进行相关的试验验证,仅通过在PLC控制器上短接出口接点的方法验证二次回路的正确性。在投产验收阶段也没有发现PLC控制器动作逻辑的缺陷。 5感应电压及其现场模拟测量 5.1电场偶合产生的感应电势 测量TA用介损电桥的测量线为双芯线电缆带屏蔽层,测量时测量线一端芯线接TA末屏,屏蔽线悬空,另一端芯线接电桥,屏蔽线通过电桥接地。由于TA比较高,测量线比较长,约5m。当测量导线处于强电磁场环境中,带电导引线(临近设备)与测量线存在偶合电容C1,测量线与地之间也存在偶合电容C2,测量线的屏蔽线及芯线上会产生耦合电势,其值为:U=UNC1/(C1+C2)式中UN———带电导引线额定相电压;U———测量线中耦合产生的感应电压。C1及C2的大小与测量线的长度成正比,与它们之间的距离成反比。由于A、B、C三相带电设备都对测量线屏蔽线产生偶合,但由于距离不一致,所以在测量线上的感应电压实际是三相耦合电压的向量和,即U0=UA+UB+UC。回路电流I=U0/R,R为继电器回路电阻。此电流可能就是扰动电流,导致主变压器差动保护误动作。

越级跳闸事故分析

“3.16”越级跳闸事故 调查分析报告 北京广大泰祥自动化技术有限公司 2011-4-29

“3.16”越级跳闸事故 调查分析报告 一、事故简况 一矿于3月16日发生了三次跳闸事故: 1.5:08:00 戊七二1#进线开关发生漏电跳闸; 2.5:26:08 戊七二17040机巷风巷移变开关、戊七二1#进线开 关、地面降压站下井1#开关发生速断跳闸,造成一次越级 跳闸事故; 3.8:03:07戊七二17040机巷风巷移变开关、戊七二1#进线开 关、地面降压站下井1#开关再次发生速断跳闸,造成第二 次越级跳闸事故; 一矿共改造了一水平中央变电所、戊七一变电所、戊七二变电所三个变电所,本次越级跳闸事故发生于已改造的变电所范围内。 二、故障电力线路 “3.16”越级跳闸事故线路为: 一水平中央变电所:进线电源来自地面降压站的下井1#开关的1#进线开关(7628),一段母线上出线到戊七一变电所1#进线的戊七1#开关(7442); 戊七一变电所:1#进线开关(7407),线路通过戊七一变电所1#进线(7407)串接于戊七二变电所1#进线开关; 戊七二变电所:1#进线开关(7302),一段母线出线的机巷风巷移变开关(7301);

机巷风巷移变开关(7301)通过电缆馈出到机巷风巷移动变电站,电缆线路截面35mm2,长度100+122+55=277m,分为3段,中间接线盒连接。 故障点:到机巷风巷移动变电站的出线电缆100m处电缆接线盒。 图1 事故电力线路关系示意图 由于本次越级跳闸只涉及每个变电所的I段母线的开关,II段母线的开关没有跳闸。为了便于分析事故原因,示意图只体现了I段母线事故线路的部分开关。 三、事故反馈 据机电一队人员反映:2011年3月16日早上5点多,由于戊七二变电所17040机巷风巷移变开关(7301)到所带变压器之间的接线盒受潮,造成机巷风巷移变开关漏电跳闸。值班人员先后处理两次,并在5点26分和8点03分分别进行了两次开关试送,两次试送电都造成了戊

工程事故分析结课论文

土木工程质量缺陷事故分析及处理 结课论文 院系:建筑工程学院 班级:28010906 姓名:徐进 学号:2801090608 任课教师:

混凝土工程质量事故分析 摘要:混凝土工程是建筑施工中一个最主要的工种工程。无论是工程量、材料用量,还是工程造价所占建筑工程的比例均较大。可能造成质量事故的可能性也较大。因而,在实际的建筑施工管理过程中,必须高度重视混凝土工程质量,并了解混凝土工程可能出现的质量事故。着重于实际工作中混凝土工程可能存在的质量事故进行总结分析,以避免在施工过程中发生质量事故,提高施工人员对混凝土结构工程的质量的理论认识。 [关键词]混凝土质量事故分析 随着我国城市建设的蓬勃发展和国家对环境、资源保护力度的加大,预拌混凝土以期能加速施工进度、减少环境污染、改善城市环境、提高工程质量和节约材料成本等优点,在各种工程,尤其是城市工程建设中得到广泛使用。国家及各地政府相继出台了相关政策,大力鼓舞和支持建设单位和施工单位使用预拌混凝土,为预拌混凝土的快速健康发展提供了保障。但是,随着预拌混凝土的广泛使用,在工程施工中因使用预拌混凝土而出现质量问题与质量事故也越来越多,如何如何避免质量问题与质量事故的出现也成为一项非常棘手的问题。为此,就必须掌握了解混凝土工程可能出现的质量事故,以便于及早预防。 混凝土工程常见的质量事故主要有:混凝土强度不足;混凝土裂缝;结构或构件错位变形;混凝土外观观感质量差等质量事故或质量缺陷。 一、混凝土强度不足 混凝土强度不足对结构的影响程度最大,可能造成结构或构件的承载力降低,抗裂性能、抗渗性能、抗冻性能和耐久性的降低,以及结构构件的强度和刚度下降。 (一)造成其出现强度不足的主要原因有: 1、材料质量:水泥质量差、骨料(砂、石)质量差、拌合水质量不合格、掺加外加剂质量差; 2、混凝土配合比不当。混凝土配合比是决定混凝土强度的重要因素之一,其中水灰比的大小直接影响混凝土的强度,其他如用水量、砂率、骨灰比等也都会影响混凝土的强度和其它性能,从而造成混凝土强度不足。在施工中主要表现为:随意套用配合比、用水量过大、水泥用量不足、砂石计量不准、外加剂用错; 3、混凝土施工工艺:混凝土搅拌不佳;运输条件差;混凝土浇筑不当;模板漏浆严重;混凝土的养护不当; 4、混凝土试块管理不善。未按照规定制作试块,试块模具管理差及试块未按照标准养护等。

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