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车辆内外饰系统PFMEA案例

车辆内外饰系统PFMEA案例
车辆内外饰系统PFMEA案例

FMEA 编号:FMEA 编号:

类型/部件:N944左角板总成页码:第 页 共 页

车型年:2010编制:

核心小组:

FMEA 日期(编制) 日期(修订)

S O D R.e c e P.v

c

t

N.

1原材料采购原材料不合格

影响产品质量、制造进度

7A 供应商没有严格控制

21、优先使用顾客认可供应商2. 选择有质量保证能力和良好信誉的供应商到货验收342

2原材料检验质量不合格流入

影响产品质量、制造进度

7A

检测及对供方的控制手段不够

2

1.不定期进行供应商审核

2.使用外部认可实验室进行检测 1.核对厂家提供的质量证明2.按批次对原材料进行进货控制

3.实施周期性检验

342

1、料筒及喷嘴温度低2料筒及喷嘴温度检查

2、模具温度太低模具温度检查

3、加料量不够加料量检查

4、超过设备注射能力选择合适设备应能力

5、注射压力低调节注射压力

6、注射速度慢

调节注射速度

7、模穴无适当排气孔8128布置适当的排气孔天骏2010-10-228、流道浇口分布不当8

128流道浇口分布选择

天骏2010-10-22

9、注射时间短调节注射时间10、杂物堵塞喷嘴检查喷嘴是否通畅

11、弹簧喷嘴失灵12、热流道不通

疏通热流道1、注射压力大4调节注射压力

756天骏2010-10-22

2、锁模力不够作业准备验证,适当调整,并进行工艺监控3.模具分型面有异物

清理模具分型面4.塑料温度太高调节注射温度

5.模板变形

6.进料口位置不当

1.原料含水分、溶剂或易挥发物

3原料检验242天骏2010-10-22

2.塑料温度太高或受热时间长,易降聚或分解

3.注射压力太小调节注射压力

4.注射柱塞退回太早

5.模具温度太低调节注射温度

6.注射速度快

调节注射速度

7.在料筒加料端混入空气

7

A

5

制品质量符合要

气泡

产品不合格

3注塑成型产品缺料

影响外观与装配,使顾客不满意

7A 4

制品质量符合要

产品飞边

产品不合格

2

C

N944车型内外饰系统

车前外饰子系统

设计责任:项目设计功能/要求潜在失效模式潜在失效后果

S E V

过程潜在失效模式及后果分析 (PFMEA )

责任及目标完成

日期

关键日期:

现行设计控制探测CLASS

失效的潜在原因

/机理

措施的效果

采取之措施OCCUR

现行设计控制防范DETECT

R P N

建议措施

1、流道浇口太小4242

2、塑料件太厚或厚薄不均

3、浇口位置不当

4、注射保压时间太短

调节注射保压时间5、加料量不夠加料量控制6、料筒温度太高调节料筒温度7、注射压力太小调节注射压力8、注射速度太慢

调节注射速度

1、料筒温度太低3调节料筒温度121

2、注射压力太小调节注射压力

3、模具温度太低

调节模具温度4、注射速度太慢调节注射速度

5、流道浇口太小

8包装标签贴错产品型号错误,顾客不满意2C 包装人员粗心3检查、更正318生产部2010-10-229最终检验漏检

不良品混入,影响客户使用5C 检验人员操作失误3检验、及时标记460质管部2010-10-2210入库存储纸箱受潮变形 纸箱变形破损3C 纸箱堆积太高3检查、更正327仓库2010-10-2211

出货交付

数量不准确

顾客不满意

1

C

仓库计数错误

3检查、更正

2

6

仓库2010-10-22

6

B

7

制品质量符合要

水纹

产品不合格

6

制品质量符合要

凹痕、缩水

产品不合格

7

A

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