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加压气化装置4#炉空气试运行总结

加压气化装置4#炉空气试运行总结
加压气化装置4#炉空气试运行总结

加压气化装置4#炉空气试运行总结2016年4月26日气化车间对4#气化炉计划开车,开车步骤如下:

一、准备情况

联系锅炉给4#煤仓加满煤。建立低压锅炉给水管网,建LT606431液位至50%;建立气化中压锅炉给水管网,建LT606406液位至50%,确认LT606406和LT606431液位指示正常,投自动。启J60607DR泵,建夹套循环水管网。联系总调,建立气化界区中压蒸汽管网。

二、开车步骤

4月26日

10:00 启渣浆泵,建立灰渣排放流程

10:18启1#压缩机,建立气化空气管网

10:284#系统检查确认,调节阀、盲板确认

11:18 4#暖管

11:38 建立高压喷射煤气水管网。煤气水分离装置启J62302泵,建立LT606433液位至50%,液位正常后启J60602D泵

12:46 4#气化炉开始加煤,共计五锁

17:00 4#升温,开始蒸汽升温

19:25 4#提压,至0.3MP

4月27日

1:58 4#空气点火,进空气,开始点火

2:01 4#并入蒸汽,气化剂温度控制在100-150

2:09 启炉篦,设定1r/h,累计转速0.1r;布煤器6r/h,建立灰床

5:00 计划停车,开始退空气

5:08 4#退蒸汽,逐步泄压,泄压速率控制在<0.05MPa/min。

5:57 启炉篦12r/h,设定累计转速5.5r,灰锁排灰3锁。待气化炉压力至常压,开灰锁上下阀直排。

四、存在问题:

1、煤质问题

空气试运行中,由锅炉提供的煤整体粒度偏小,煤粉较多,使试车过程中蒸汽消耗增多,废锅底部容易堵塞,停车后拆检废锅底部三通,停车后排灰困难。

2、设备问题

(1)煤锁圆筒阀卡,导致煤锁不能正常加煤,影响了开车进程。

(2)布煤器电机和变频器故障次数较多,导致布煤器无法正常启动。

(3)气化装置四层外平台的氧气在线分析仪器无指示。

3、安装问题

(1)夹套循环泵冷却器漏。

(2)灰锁膨胀冷凝器液位指示安装不对,无法指示液位

4、设计缺陷

气化装置夹套液位取样冷却器、废热锅炉壳侧液位取样器、粗煤气取样冷却器的取样口无排放导流装置。

5、仪表问题

(1)煤灰锁压力显示不准,仪表隔离罐有漏点。

(2)煤灰锁上下阀等的限位指示时有反馈不到位的现象。

(3)夹套循环水管线温度指示不准。

6、操作问题

(1)4#煤锁声音采集系统未安装,操作人员无法判断煤锁是否满料位,只能通过时间来估计加煤。

(2)在蒸汽升温和空运过程中存在煤锁温度TT606410持续偏高的问题

(3)空运中,灰锁在0.3MPa压力时排灰,泄压比较困难。

(4)单系列的高压喷射煤气水管线上的球阀(DN80)难以控制流量,导致废锅底部液位LT606433不好控制。

(5)现场粗煤气取样点至质检在锅炉装置分析操作间距离过远,使空气点火后取样分析时间间隔长。

煤气化工艺的优缺点及比较

13种煤气化工艺的优缺点及比较 我国是一个缺油、少气、煤炭资源相对而言比较丰富的国家,如何利用我国煤炭资源相对比较丰富的优势发展煤化工已成为大家关心的问题。近年来,我国掀起了煤制甲醇热、煤制油热、煤制烯烃热、煤制二甲醚热、煤制天然气热。有煤炭资源的地方都在规划以煤炭为原料的建设项目,这些项目都碰到亟待解决原料选择问题和煤气化制合成气工艺技术方案的选择问题。现就适合于大型煤化工的比较成熟的几种煤加压气化技术作评述,供大家参考。 1、常压固定层间歇式无烟煤(或焦炭)气化技术 这是目前我国生产氮肥的主力军之一,其特点是采用常压固定层空气、蒸汽间歇制气,要求原料为25-75mm的块状无烟煤或焦炭,进厂原料利用率低,单耗高、操作繁杂、单炉发气量低、吹风气放空对大气污染严重。从发展看,属于将逐步淘汰的工艺。 2、常压固定层间歇式无烟煤(或焦炭)富氧连续气化技术 这是从间歇式气化技术发展过来的,其特点是采用富氧为气化剂,原料可采用8-10mm 粒度的无烟煤或焦炭,提高了进厂原料利用率,对大气无污染、设备维修工作量小、维修费用低,适合于有无烟煤的地方,对已有常压固定层间歇式气化技术的改进。 3、鲁奇固定层煤加压气化技术 主要用于气化褐煤、不粘结性或弱粘结性的煤,要求原料煤热稳定性高、化学活性好、灰熔点高、机械强度高、不粘结性或弱粘结性,适用于生产城市煤气和燃料气,不推荐用以生产合成气。 4、灰熔聚流化床粉煤气化技术 中科院山西煤炭化学研究所的技术,2001年单炉配套20kt/a合成氨工业性示范装置成功运行,实现了工业化,其特点是煤种适应性宽,可以用6-8mm以下的碎煤,属流化床气化炉,床层温度达1100℃左右,中心局部高温区达到1200-1300℃,煤灰不发生熔融,而只是使灰渣熔聚成球状或块状排出。床层温度比恩德气化炉高100-200℃,所以可以气化褐煤、低化学活性的烟煤和无烟煤,以及石油焦,投资比较少,生产成本低。缺点是气化压力为常

水煤浆气化及变换操作

水煤浆气化及变换操作知识问答 1 煤气化的基本概念是什么? 答:煤的气化是使煤与气化剂作用,进行各种化学反应,把煤转变为燃料用煤气或合成用煤气。 2 煤气化必备的条件是什么? 答:煤炭气化时,必须具备三个条件,即气化炉、气化剂、供给热量,三者缺一不可。 3 简述煤气化工艺的分类。 答:煤气化工艺按照操作压力分为常压气化和加压气化;; 1)按照操作过程的连续性分为间歇式气化和连续气化;; 2)按照排渣方式分为液态排渣和固态排渣;; 3)按照固体原料(煤)反应物料在炉内的运动过程状态分为固定床、流化床、气流床和熔融床(熔渣池)。 4 气流床煤气化工艺按照气化炉的进料状态都有哪些分类?其代表技术有哪些? 答:气流床煤气化工艺按照气化炉的进料状态分为干法粉煤进料和湿法水煤浆进料。 国外技术:干法粉煤进料的代表技术为荷兰壳牌干煤粉气化工艺(SHELL Process),德国未来能源公司的GSP气化技术;湿法水煤浆进料的代表技术为美国GE公司的水煤浆气化工艺(GEGP)。另外,德国未来能源公司的GSP气化技术,能够以干煤粉和水煤浆两种进料方式进料。 国内技术:湿法水煤浆进料的技术有西北化工研究院的多元料浆技术和华东理工大学的四喷嘴对置气化技术,干法煤粉进料的技术为西安热工研究院的两段式气化技术。 5 气流床气化技术有哪些特点? 答:气流床气化技术的主要特点: (1)采用干粉形式或水煤浆形式进料;; (2)加压、高温气化;;

(3)液态排渣;; (4)气化强度大;; (5)气化过程中不产生有机污染物,具有良好的环保效应。 6 试简要叙述煤气化技术发展的趋势。 答:随着技术的不断进步,煤气化技术由常压固定床向加压气流床气化技术发展的同时,气化炉能力也向大型化发展,反应温度也向高的温度(1500~~1600℃)发展,固态排渣向液态排渣发展,这主要是为了提高气化效率,碳转化率和气化炉能力,实现装置的大型化和能量高效回收利用,降低合成气的压缩能耗或实现等压合成,降低生产成本,同时消除或减少对环境的污染。 7 水煤浆加压气化工艺装置由哪儿部分组成? 答:水煤浆加压气化工艺主要由水煤浆制备和储存、水煤浆加压气化和粗煤气的洗涤、灰水处理和粗渣/细渣的处理等四部分组成。 8 煤的工业利用价值通过哪些项目来判断?其各自包含哪些内容? 答:煤的工业利用价值可通过工业分析和元素分析测定判断。 工业分析的内容包括水分Mt(内水M in 、外水M f )、灰分(A)、挥发分(V)、固定 碳(FC)、硫分(S)、发热值(Q)、可磨指数(HGI)、灰熔点(IT/F1;DT/F2;ST/F3;FT/F4)等。 元素分析包括C、H、O、N、S、Cl以及灰分中各种金属化合物的含量。 9 水煤浆加压气化的技术经济指标有哪些?它们各自的含义是什么? 答:水煤浆加压气化的技术经济指标主要有碳转化率、冷煤气效率,比煤耗、比氧耗、氧耗、有效气产率、气化强度、O/C原子比。 各自的含义为: (1)碳转化率煤气中携带的碳占入炉总碳的比率,% (2)冷煤气效率煤气的高位热值与入炉煤的高位热值的比率,% (3)比煤耗每生产1000Nm3有效气消耗的干煤量,kgCoal/kNm3(CO+H 2 ) (4)比氧耗每生产1000Nm3有效气消耗的氧气量,Nm3O 2/kNm3(CO+H 2 ) (5)氧耗单位重量的煤气化所需要消耗的氧量,Nm3O 2 /Tcoal (6)有效气产生率单位体积的煤气中有效气CO+H 2 所含的比例,% (7)气化强度单位容积的反应器在单位时间生产的干煤气量,Nm3/m3·h

催化重整装置操作工(初中高级)集中审定修改稿汇总

催化重整装置操作工【行业分库】细目表 **细目表注释** [职业工种代码] 603020110 [职业工种名称] 催化重整装置操作工 [扩展职业工种代码] 0000000 [扩展职业工种名称] 行业分库 [等级名称] 高级 [机构代码] 78000000 **细目表** <2> 相关知识 <2.1> 工艺操作 <2.1.1> 开车准备 <2.1.1-1> [Y] 新装置“三查四定”的概念 <2.1.1-2> [Z] 汽油馏程各点的代表意义 <2.1.1-3> [Y] 化工助剂添加注意事项 <2.1.1-4> [Y] 装填催化剂的准备工作 <2.1.1-5> [X] 轴向反应器催化剂的装填注意事项 <2.1.1-6> [X] 不同生产目的的催化重整原料流程的控制<2.1.1-7> [X] 现代重整催化剂常用的助剂 <2.1.1-8> [Y] 现代重整催化剂常用助剂的作用 <2.1.1-9> [Y] 车用汽油的质量评定指标 <2.1.1-10> [X] 催化剂干燥的注意事项 <2.1.1-11> [X] 加热炉烘炉操作的注意事项 <2.1.1-12> [X] 装置设备热紧的目的 <2.1.1-13> [X] 衡量催化剂使用性能的主要指标 <2.1.1-14> [X] 催化剂活性的涵义 <2.1.1-15> [X] 催化剂选择性的涵义 <2.1.1-16> [X] 催化剂稳定性的涵义 <2.1.2> 开车操作 <2.1.2-1> [X] 预加氢催化剂硫化的反应机理 <2.1.2-2> [X] 预加氢催化剂硫化操作注意事项 <2.1.2-3> [X] 重整催化剂水-氯平衡机理 <2.1.2-4> [Y] 重整催化剂金属功能的形成原理 <2.1.2-5> [Y] 重整催化剂的酸性功能的形成原理 <2.1.2-6> [X] 重整催化剂金属功能作用 <2.1.2-7> [X] 重整催化剂酸性功能作用 <2.1.2-8> [Y] 热载体升温时注意事项 <2.1.2-9> [X] 搞好水-氯平衡的意义 <2.1.3> 正常操作 <2.1.3-1> [Z] 车用汽油的欧Ⅱ的标准 <2.1.3-2> [Z] 车用汽油的欧Ⅲ的标准 <2.1.3-3> [X] 精制油质量的影响因素

鲁奇加压气化炉工艺操作

鲁奇加压气化炉工艺操作 新疆广汇新能源造气车间--程新院 一、相关知识 1、影响化学平衡的因素有三点:①反应温度(T)、②反应压力(P)、 ③反应浓度(C)。勒夏特列原理:如果改变影响化学平衡条件之一(T、P、C),平衡将向着能够减弱这种改变的方向移动。 2、气化炉内氧化层主反应方程式 ① 2C+O?=CO?(-Q)ΔH<0 ②2C+O?=2CO(-Q)ΔH?<0 ΔH<ΔH? 3、气化炉内还原层主反应方程式 ③C+CO?=2CO(+Q)ΔH?>0 ④C+H?O=CO+H?(+Q)ΔH?>0 ⑤C+2H?=CH?(+Q)ΔH5>0 ΔH?>ΔH?>ΔH5 |ΔH|>ΔH?>|ΔH?|>ΔH?>ΔH? 4、煤灰熔点对气化炉的影响 鲁奇气化炉的操作温度介于煤的DT(变形温度)和ST(软化温度)之间。若入炉煤的灰熔点高,则操作时适当降低汽氧比,相应提高炉温,蒸汽分解率增加,煤气水产量低,气化反应完全,有利于产气。但是受气化炉设计材料的制约,汽氧比不能无限制降低,否则可能会烧坏炉篦及内件。因此受设备材质的局限,煤灰熔点不能太高,

一般控制在1150℃≦DT≦1250℃。反之,若煤灰熔点低,则操作时要适当提高汽氧比,相应降低炉温(防止炉内结渣,造成排灰困难),蒸汽分解率降低,煤气水产量增加,气化反应速度减缓,不利于产气。因此入炉煤的灰熔点要尽可能在一定的范围内,不能变化太大。二、汽氧比的判断 鲁奇加压气化炉汽氧比是调整控制气化过程温度,改变煤气组份,影响副产品产量及质量的重要因素。汽氧比过低,会造成气化炉结渣,排灰困难,不利于产气;汽氧比过高,会造成灰细或排灰困难,煤气水产量增加等。因此,在不引起灰份熔融的情况下,尽可能采用低的汽氧比。汽氧比的高低应该结合煤气组份中有效气体的含量、灰样和指标参数做出准确的判断! 1、从煤气组份1判断汽氧比的高低 我们在实际操作中一般都根据CO2、CO、H2、CH?来判断汽氧比的高低,下面分情况进行说明。 1:我公司白石湖煤产气组份 a、煤气组份中CO2和CH?同时降低,CO和H2同时升高,这种情况最容易判断,根据还原层反应方程式 ③C+H?O=CO+H?ΔH?>0 ④C+CO?=2COΔH?>0

德士古水煤浆气化技术概况与发展讲解

毕业设计(论文) 题目德士古水煤浆气化技术概况与发展 专业 学生姓名 学号 小组成员 指导教师 完成日期 新疆石油学院 1、论文(设计)题目:德士古水煤浆气化技术概况与发展

2、论文(设计)要求: 3、论文(设计)日期:任务下达日期 完成日期 4、系部负责人审核(签名): 新疆石油学院 毕业论文(设计)成绩评定 1、论文(设计)题目:德士古水煤浆气化技术概况与发展 2、论文(设计)评阅人:姓名职称 3、论文(设计)评定意见:

成绩:5、论文(设计)评阅人(签名): 日期:

德士古气化技术概况与发展 摘要本文简要介绍了德士古气化技术现状、原理、工艺流程,以及一些存在的问题。 煤气化,即在一定温度、压力条件下利用气化剂(O2、H2O或CO2)与煤炭反应生成洁净合成气(CO、H2的混合物),是对煤炭进行化学加工的一个重要方法,是实现煤炭洁净利用的关键。1984年我国建设了我国第一套Texaco水煤浆气化装置,气化炉是水煤浆加压气化技术的关键设备之一。目前,国内外最常用的水煤浆气化炉是德士古气化炉。Texaco气化炉由喷嘴、气化室、激冷室(或废热锅炉)组成。其中喷嘴为三通道,工艺氧走一、三通道,水煤浆走二通道。介于两股氧射流之间。水煤浆气化喷嘴经常面临喷口磨损问题,主要是由于水煤浆在较高线速下(约30 m /s)对金属材质的冲刷腐蚀。喷嘴、气化炉、激冷环等为Texaco水煤浆气化的技术关键。 最后是对德士古气化技术的展望,还有新型煤气化技术发展前景,及发展重要意义。从我国经济发展全局出发,结合我国的能源资源结构和分布,寻求行之有效的替代石油技术,以缓解我国石油进口的压力.水煤浆代替燃油技术在国内外已经成熟,用水煤浆代替原油对我国国民经济发展具有重要的战略意义. 关键词德士古煤气化,水煤浆,气化炉,工艺烧嘴

煤炭加压气化技术的研究及开发_步学朋

收稿日期:2001Ο02Ο15 作者简介:步学朋(1962-),男,山东济南人,硕士,高级工程师,从事煤炭气化的研究工作。 特约专稿 煤炭加压气化技术的研究及开发 步学朋,彭万旺 (煤炭科学研究总院北京煤化学研究所,北京 100013) 摘 要:简要介绍了北京煤化学研究所在加压固定床气化———包括D 650mm 中试和D 100mm 小试气化技术,D 300mm 和D 100mm 加压流化床气化技术,加压气流床气化数学模拟等方面的研究和开发情况,给出了典型煤种在不同气化炉、不同操作条件下的试验数据,讨论了我国煤炭气化技术的发展前景。关键词:固定床气化;流化床气化;加压气化;气流床气化 中图分类号:TQ546 文献标识码:A 文章编号:1005Ο2798(2001)03Ο0014Ο05 煤炭气化是将固体煤炭转变为煤气,它广泛应 用于生产化工合成气(如合成氨、甲醇等)、工业燃料气、城市煤气等领域,是洁净煤技术的重要组成部分。随着煤炭液化技术的发展和商业化以及先进的整体煤气化联合循环发电技术(IGCC )、第二代PF 2BC 及燃料电池(IGFC )的开发应用,煤炭气化技术将起到越来越重要的作用。 煤炭科学研究总院北京煤化学研究所从50年代开始,先后开展了煤炭地下气化、常压移动床发生炉气化试验研究、D 200mm 文氏管排灰流化床气化炉试验、单双筒熔渣池气化炉研究,开发了D 116m 水煤气两段炉和D 0185m 、D 2m 一段、两段发生炉及上下鼓风反火炉并用于矿区气化、制备工业燃料气等。80年代以来,又开展了煤炭加压气化技术研究,下面将简要介绍这方面的研究及开发情况。 1 加压固定床气化技术研究开发 111 D 650mm 中试气化技术 70年代末,北京煤化所承担国家科委建立中试 气化试验装置的任务,1983年进行设备安装,中试装置的气化炉内径为650mm ,燃料层高度为2m ,运行压力为2~215MPa (最高3MPa ),气化强度(煤气)为850~1500Nm 3/h ?m 2,耗煤量为200~500kg/h ,炉出口温度上限为560℃。 1984年5月开始煤种试验,先后成功地进行了 沈北、蔚县、黄县、依兰、窑街等五个典型中国煤种的 半工业性试验,累计运行1000多小时。D 650mm 气化炉试验操作稳定,结果重现性好,取得的数据完整可靠。其中龙口褐煤、蔚县长焰煤和依兰煤的气化试验结果分别为相应的三个城市煤气化工程项目的可行性研究报告所采用,窑街长焰煤的试验结果则直接被国外设计单位所采用,作为兰州城市煤气工程设计的依据。表1为典型试验结果及依兰煤与东德的D 316m 气化炉上进行的工业性试验结果对比。 可见D 650mm 加压中试装置操作比较稳定,结果波动较少。对照依兰煤中试和工业装置两个试验结果,可见在近似的操作条件下,其一致性很好,粗煤气中主要组分差异小于3%。在中试装置上进行不同工艺条件对比试验所得出的最佳汽氧比(510kg/Nm 3)及不需要搅拌装置等结论完全被P KM316m 炉试验结果所证实,主要消耗指标十分 接近。由此可以认为,D 650mm 中试结果用于工业 设计是可靠的。 112 D 100mm 加压小试气化及煤炭加压气化基础特性研究 由于中试费用较高,为进行大量煤种试验,有必要开发小型试验装置。为此北京煤化所牵头承担“七五”“中国煤种资源数据库”的攻关工作,作为其中一部分,北京煤化所开展了“煤炭加压气化基础特性研究”,开发了D 100mm 固定床气化小型试验装置。气化炉设计压力为510MPa ,运行压力为310MPa ,气化炉高度为315m ,气化炉配置操作参

水煤浆气化装置灰水系统除硬技术探究

水煤浆气化装置灰水系统除硬技术探究 摘要:近年来,随着我国经济的不断发展和社会的不断进步,各个领域都有了 一定上的技术提升。这些化肥生产的公司也在生产的装置上,以及技术上进行了 相应的改变。随着我国节能环保的不断推出,以及绿色发展的不断进行水煤浆气 化系统结垢装置方面存在的问题,严重的干扰的相关企业的正常发展。下面将结 合河南的某化肥公司进行水煤浆气化装置中灰水槽的钙含量以及硬度进行相应的 分析,同时,针对三种除应技术进行对比,分别包括电絮凝除硬技术、酸性气除 硬技术以及膜吸收除硬技术,通过对比后最终选用的处理技术为酸性气除硬技术。关键词:水煤浆;灰水系统;除硬技术 引言:用于水煤浆气化工艺可以更好地利用资源,为企业创造更多的经济效益, 因此备受关注。但是在水煤浆气化灰水系统的运行中发现,水煤浆企划装置系统 存在着严重的结垢问题。为了更好地解决存在的污垢问题,维持系统的长时间稳 定运转,提高企业的经济效益,就要对灰水系统的除硬技术进行研究,在原有的 雏鹰基础上进行相应的提升,降低水煤浆气化装置长时间的结垢难题。下面将对 水煤气化装指灰水系统除应技术进行相应的研究和分析,并提出自己的观点,以 供相关企业参考。 一、水煤浆气化灰水系统 1.1水煤浆气化灰水系统中存在的问题 由于我国能源分布存在着缺少石油天然气,但存在着丰富的煤的特点,因此,基 于我国的能源分布更好地利用煤炭资源,降低在使用过程中的污染问题,是现阶 段符合我国国情发展以及能源多元化的重要手段,利用一定的技术进行煤炭资源 的清洁利用处理,是推动我国能源更好地利用以及经济发展的重要手段。这其中 最常出现的就是水煤浆气化灰水系统的使用。但水煤浆气化灰水系统的应用过程 中还存在着大量的问题。由于在水煤浆系统运行的初期所需要的补水量非常大, 系统经过一次脱盐用的水量高达每小时125立方米,这个过程中,造成氨水的量 消耗的极大,同时,在废水排除系统外管道出现了严重的腐蚀和结垢现象。这些 问题主要表现在以下几个方面: (1)水煤浆系统的系统补水和系统的各处冲水所需要用的水量巨大。在进行拖 延补水的过程中,大量高品质的水被补入灰水系统内,造成了高品质水的浪费。(2)高压闪蒸系统在实际的运行中达不到所要求的设计参数。由于达不到实际 工作所需,因此水中的酸性物质在高压闪蒸的过程中,不能被有效地处理,因此 导致设备的运行期间都处于酸性状态,对设备造成了一定的腐蚀性。 (3)灰水系统的处理中,排水过程没有相应的设置工艺指标。在进行灰水系统 的工艺指标设计时,是根据相关设备的液体位置进行分析来调整灰水系统的高低,没有根据相应的指标进行设计,因此导致灰水系统存在着浓缩性倍数整体较低的 情况。 (4)灰水系统中所使用的水质情况不够稳定。由于回水系统中的水质不够,稳定,存在着波动较大的情况,因此导致药剂的浓度波动也偏大,不能够更好地处 理水中的钙和镁离子美的聚集情况,对后期的管道和设备出现结垢的情况创造了 一定条件。 (5)灰水系统的水资源利用率较低。在实际运行的过程中,由于系统的补水量 消耗大,因此导致对水资源的利用率较低。例如在实际应用的过程中一吨安的取 水情况约为15立方米,而排出的水则达到七立方米,因此,在系统的应用过程

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本题答案: 9、问答题 重整进料带水造成气中水突然升高应怎样处理? 本题答案: 10、单项选择题 催化剂烧焦再生后,()氯化更新。A.不用进行 B.要进行 C.可进行,亦可不进行 本题答案: 11、问答题 已知重整催化剂装填量为10吨,再生前分析平均含碳量为11.5%,求烧焦所需的风量,(空气密度为1.293kg/m3)。 本题答l抽提塔只有塔底才有界面。 本题答案: 17、判断题 在抽提塔内,回流比越大,芳烃产品纯度越高,芳烃回收率也就越高。 本题答案: 18、判断题 红外测温仪是利用物体自身发出的红外幅射摄取物体的象,所成之象反映了被测物体温差信息,经处理显示出温度。 本题答案: 19、判断题 通常情况下在保证抽提芳烃回收率的基础上提高芳烃纯度。 本题答案: 20、单项选择题 下列哪一些可以通过皮肤对人体造成毒害。()A.硫化氢、汽油、甲苯、乙醇 B.汽油、苯、二氯乙烷、瓦斯; C.汽油、二氯乙烷、二甲基二硫醚、甲苯 D.液化气、苯、二氯乙烷、二甲基二硫醚 本题答案:

粉煤加压气化技术

粉煤加压气化技术简介 一、背景 “九五”期间华东理工大学、兖矿鲁南化肥厂(水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心)、中国天辰化学工程公司共同承担了国家“十五”科技攻关计划课题“粉煤加压气化制合成气新技术研究与开发”,建设具有自主知识产权的粉煤加压气化中试装置。装置处理能力为15~45吨煤/天,操作压力2.0~2.5Mpa,操作温度1300~1400℃。 该课题于2001年年底启动,2002年10月完成研究开发阶段中期评估,中试装置进入设计施工阶段。2004年7月装置正式投运,首次在国内展示了粉煤加压气化技术的运行结果,填补了国内空白,技术指标达到国际先进水平。中试装置于2004年12月6日至9日顺利通过科技部组织的现场72 小时运行专家考核,2004年12月21日于北京通过科技部主持的课题专家验收。同年,该成果入选2004年度煤炭工业十大科学技术成果。 二、装置流程与技术优势 1、整个工艺流程如图1,具体流程为:原煤除杂后送入磨煤机破碎,同时由经过加热的低压氮气将其干燥,制备出合格煤粉存于料仓中。加热用低压氮气大部分可循环使用。料仓中的煤粉先后在低压氮气和高压氮气的输送下,通过气化喷嘴进入气化炉。气化剂氧气、蒸汽也通过气化喷嘴进入气化炉,并在高温高压下与煤粉进行气化反应。出气化炉的高温合成气经激冷、洗涤后并入造气车间合成气管线。熔融灰渣在气化炉激冷室中被激冷固化,经锁斗收集,定期排放。洗涤塔出来的黑水经过二级闪蒸,水蒸汽及一部分溶解在黑水中的酸性气CO 2、H2S 等被迅速闪蒸出来,闪蒸气经冷凝、分离后与气化分厂生产系统的酸性气一并处理,闪蒸黑水经换热器冷却后排入地沟,送气化分厂生产装置的污水处理系统。

气化装置主要设备介绍解读

一、气化炉 1、气化炉描述 本装置使用3台多元料浆加压气化炉(两开一备)。 气化炉是以氧气为气化剂对多元料浆进行加压气化,制取合成甲醇原料气的关键设备。该设备的主要功能是制取粗合成气:一氧化碳(CO)和氢气(H2)。由煤浆制备工序来的水煤浆与空分工序来的氧气在气化炉顶部的特殊喷嘴混合、并在气化炉燃烧室内燃烧(反应温度达~1400℃),产生高温煤气和熔渣。这些反应物在反应压力的作用下,顺着燃烧室下部的中心管(浸液管)向下到下半部急冷室中的急冷水液面以下一定位置,将气体冷却并顺着急冷室中设置在中心管外的套管(通风管)与中心管的环形流道向上流出,进入急冷室上部的气相空间并由急冷室上部的急冷气出口输送到后续工序。燃烧室内产生的高温煤气在急冷室中与急冷水直接接触、冷却后,形成了~253℃的饱和水煤气,为变换提供符合要求的反应气;而与此同时,燃烧室产生的高温熔渣在急冷室下部的水中冷却、向下部沉淀,并及时经直联在急冷室下部的破渣机进行破碎、定时由破渣机下部的锁斗排放到渣水处理工序。 气化炉分为上下两个部分,上部为燃烧室,下部为激冷室。燃烧室由钢壳和耐火衬里两部分组成,钢壳内径φ2800,厚88mm,采用单层卷板结构,球形封头,开孔接管一律采用厚壁管加强。气化炉燃烧室高温段壳体内衬为总厚约559mm的耐火材料,顶部喷头入口处(封头)的衬层随温度的减弱适当减薄。耐火衬里由高铬刚玉砖、低铬刚玉砖、低硅刚玉砖、刚玉浇注料、高铝型硅酸铝纤维针刺毯等组成。配比好的多元料浆和氧气通过顶部烧嘴喷入燃烧室内,在高温高压下发生气化反应,生成合成甲醇所需的高温原料气,在反应压力的作用下,高温原料气和熔渣通过燃烧室的下锥口进入激冷室内,与激冷水充分接触冷却后产生的激冷气通过激冷室上部设置的激冷气出口排出,产生的黑水和炉渣通过激冷室下部设置的排渣口进入锁斗,定期排放。由于反应后的高温原

多喷嘴对置式水煤浆气化技术工程设计介绍

多喷嘴对置式水煤浆气化技术工程设计介绍 0 前言 进入新的世纪以来,世界能源状况对我们国家的建设产生了重大影响,国家的能源安全、经济的快速发展、我国资源的基本构成等因素,使煤炭的综合利用以及煤化工事业受到了广泛的关注,同时也促成了空前规模的煤化工建设热潮,来自方方面面的投资正使煤化工以前所未有的速度发展。该领域的装置规模、技术水平都有了整体的提升,新技术开发、装备制造能力以及生产管理水平也取得了可喜的进步。随着一批大型煤化工装置陆续投产,人们在探询各种技术路线优劣时也能够更客观冷静,在总结和比选各种技术的特点时,也增加了几分把握。如果说这些投产的装置在当初建设时还算大型的话,现在看来这只是进入更大规模装置建设的起点,也是国有大型煤炭、电力和石化企业进入煤化工领域的试水之举。特别是“十一五”期间,国家对能源的消耗和废弃物的减排提出了明确的定量要求,由于煤气化对此举足轻重的影响而必将更加引人注目。可以肯定地说,煤制油、煤制烯烃必将催生更大规模的煤化工装置。煤气化技术作为煤化工装置的龙头自始至终是人们探索和争论的焦点,选择何种煤气化技术也是投资者在决策时最需要慎重考虑和把握的,实践也证明选择是否适合自己的煤气化技术对煤化工项目是至关重要的。现以多年来参与水煤浆气化工程设计的经历,就多喷嘴对置式水煤浆气化装置工程设计谈一点体会。 1 多喷嘴对置式水煤浆气化技术的工艺特点 目前己投入生产运行大型煤气化装置,采用水煤浆气化的装置普遍有较高的运转率,水煤浆气化的可靠性已无可争议,以GE(德士古)水煤浆气化技术为代表的单喷嘴水煤浆气化得到了广泛地认同,近年来研发成功的多喷嘴对置式水煤浆气化技术,也成功实现了在大型装置上的工业化运行。“九五”期间华东理工大学、兖矿鲁南化肥厂、中国天辰化学工程公司承担了国家重点课题《新型(多喷嘴对置)水煤浆气化技术开发》,进行了中间试验研究,有关部门组织了鉴定和验收。“十五”期间进行了工业性示范装置的建设,由中国天辰化学工程公司负责进行多喷嘴对置式水煤浆气化装置和配套工程的设计,在兖矿国泰化工有限公司进行工程建设,工程列入“十五”期间的国家“863”计划。气化装置设置2台日处理1150t煤、气化压力4.0MPa,以日处理20t煤的中间试验装置为基础进行工程放大。该装置于2005年7月21日一次投料成功,于12月11日至19日进行了现场考核,其生产负荷和技术指标均达到了预定的设讨寸旨标,各项技术经济指标优于国外同类技术,说明工业化放大设计是成功的。我国已拥有自主知识产权的先进煤气化技术,标志着我国现代煤化工技术完全依赖国外技术的时代已经结束。 多喷嘴对置式水煤浆气化技术的化学反应原理与单喷嘴水煤浆气化技术相同,但其过程机理与受限射流反应器的单喷嘴水煤浆气化炉又有很大的不同,多喷嘴对置式水煤浆气化炉采用撞击流技术来强化和促进混合、传质、传热。位于气化炉直筒段上部的4个工艺喷嘴在同一水平面上,相互垂直布置,通过4 股射流的撞击可以使反应更充分并显著提高碳转化率。从考核和生产企业总结的数据来看,碳转化率均可提高约1%~2%,有效气成分可提高约2%,相应的比氧耗降低约7.9%,比煤耗降低约2.2%。多喷嘴对置式水煤浆气化技术粗煤气初步净化和渣水处理的配置,较好地解决了粗煤气带灰和设备管道结垢堵塞问题。采用复合床洗涤冷却技术液位平稳,减弱了粗煤气的带水带灰现象,通过在

工作总结仪电 腾伟.doc

2019年工作总结 (2019年12月28日) 一、2019年主要工作 2019年工作在这繁忙的一年中,我的主要工作如下: 1、今你修订转化编制操作卡20个,现共转化编制操作卡38个。 2、编制作业指导书及操作变动4套,处理了控制系统的重要故障有:联合装置控制器电源故障、双脱更换24V直流电源故障、储运DCS控制器故障、MTBE 装置控制系统NIM 卡故障。这4项故障处理风险较大,经多方准备,多次进行风险识别,在整个处理过程中未发生次生故障和生产事故。 3、申报备件计6次。 4、1-3月作为班组技术员主持班组工作,配合班组处理各种现场故障。 5、配合生产车间对两套催化主风机备机联锁试验,检查备机启用条件,仪表专业具备随时启机条件。 6、统计装置自控率,其数量如下表。 多次对全厂未投用自控回路进行了统计,每次统计控制回路数490余点。

7、配合厂家的工作在我的整个工作中占有很大的比例,如:联校空分压缩热状态通讯,调合升级项目,和利时电源隐患,两套催化转速接入本特利监视系统,霍尼韦尔处理二催化SIS与DCS通讯故障,空分PLC改造及数据通讯等。每项工作均占用了大量工作时间,最少几天,最多的一两周。 8、三联合联锁回路数统计及投用状况。统计联锁回路1167个,并对投用状况进行在线检查。 9、一催化控制系统通讯故障处理,此故障经多方检查,发现为通讯光口故障。 10、多次配合计量部对储运液位计进行检查和校验及组态:1)3台伺服液位计进行数据通讯,并进行组态。2)储运配合计量对计量表通讯(R401,R402,R403,R262,R212)组态。3)协助计量261罐增加液位,并组态。4)并多次与计量联校查找液位计故障原因。 11、配合班组检查一催烟机振动断线故障。 12、经过近2周的机柜间检查,对所有机柜间的水线进行了统计,与张星海主任一起确定了机柜间水线的隐患整改方案。 13、因去年操作站的故障率较高,车间立项对操作站的故障率进行整改,淘汰了一批故障较高的操作站。首先对惠普Z620操作站的系统备份为操作站隐患治理做了充分的准备并编制了操作站隐患治理方案,通过这些准备使实施过程

德士古水煤浆加压气化说明

德士古水煤浆加压气化属于先进的第二代煤气化技术。炉型主要分为激冷型和废热锅炉型,国内引进的鲁南、渭河、上海焦化、淮南等几套德士古煤气化装置均采用激冷型气化炉。从厂家运行的实际情况来看,都存在着合成气偏流问题,现就此作简明介绍,仅供有关技术人员和操作人员参考。 1 工艺过程简述 德士古水煤浆加压气化的基本工艺过程是用高压煤浆泵将煤浆送入烧嘴,同时将来自空分的高压氧也送入烧嘴,氧走烧嘴的外环隙和中心管,煤浆走内环隙,二者一起由烧嘴喷入气化炉中,充分混合雾化,在1350~1400 ℃温度下进行气化反应,生成的高温合成气和熔融渣一起流经渣口,激冷环、下降管,进入激冷室的激冷水中。高温合成气和熔融渣与激冷水直接接触激冷,激冷的目的是将高温气体直接冷却到该压力下的饱和蒸汽温度,将熔融渣冷却后沉积,实现气渣分离。分离出的渣经破渣机,通过锁斗定期排入渣池,由捞渣机捞出装车外运。激冷水是由激冷水泵从洗涤塔抽出,送入激冷环,并沿下降管内壁旋转均匀分布下流。激冷水在下降管内壁形成的水膜,不仅避免高温气流及熔渣与下降管内壁直接接触而保护下降管,同时也逐渐降低气体温度。在激冷水中激冷后的合成气沿下降管和上升管的环隙空间均匀鼓泡上升,出激冷室后,经文丘里洗涤器和洗涤 摘要:结合渭化德士古气化装置运行实际情况,从加强原料煤质量管理,选择适当的操作温度和抓好备炉工作等3方面论述了德士古气化炉稳定运行的要点。 关键词:德士古煤气化炉稳定运行要点 我厂德士古水煤浆气化装置是目前国内运行中压力等级最高的一套装置,它的长周期稳定运行,不仅可以使我集团公司的生产水平再上新台阶,同时也为我国的煤化工发展提供有益借鉴。结合我公司实际运行情况及本人多年操作经验,仅就德士古气化炉稳定运行的要点浅谈一下笔者的看法。 1. 加强原料煤的质量管理,提高煤浆浓度 为了进一步提高气化炉的生产能力,实现气化炉长周期,安全稳定运行,并达到高产、优质、低耗之目的。首先要加强煤的质量管理,固定碳、化学活性、机械强度、热稳定性、灰熔点等指标入厂前要严格把关,力求提高;尽量降低硫份、灰分等杂质的含量。把灰分的含量作为重点来抓,灰分应尽可能的低。同时做好煤浆的制备工作,稳定煤浆浓度,并尽可能的提高煤浆浓度。 1.1加强煤的质量管理 之所以将灰分作为重点,主要从以下几方面考虑:首先,灰分直接影响煤中的有效成分,进而影响煤气化的效率。实践证明,灰分增高1%,在入炉煤浆量同样情况下,生产能力下降约1.8%,这样将严重制约我装置的高负荷运行。 其次,灰分中以SiO2为主,依据我们厂多年的原料煤分析情况,灰分高时,煤中煤矸石就多,SiO2就高,这样导致煤灰中CaO+Fe2O3+MgO/SiO2+AL2O3比值降低,而该酸碱比直接与灰的粘度和灰熔点有关,每当灰分升高时,我们炉温被迫

煤气化技术简介及装置分类

煤气化技术简介及装置分类 煤气化是清洁利用煤炭资源的重要途径和手段。目前,国内自行开发和引进的煤气化技术种类众多,但总体上可以分为以下三大类: 一、固定床气化技术 以鲁奇为代表的加压块煤气化技术。鲁奇加压气化炉是由联邦德国鲁奇公司于1930年开发的,属第一代煤气化工艺,技术成熟可靠,是目前世界上建厂最多的煤气化技术。鲁奇气化炉是制取城市坑口煤气装置中的心脏设备。它适应的煤种广﹑气化强度大﹑气化效率高﹑粗煤气无需再加压即可远距离输送。鲁奇气化技术的特点为:采用碎煤加压式填料方式,即连接在炉体上部的煤锁将原料制成常温碎煤块,然后从进煤口经过气化炉的预热层,将温度提高至300℃左右。从气化剂入口吹进的助燃气体将煤点燃,形成燃烧层。燃烧层上方是反应层,产生的粗煤气从出口排出。炉篦上方的灰渣从底部出口排到下方连接的灰锁设备中,所以气化炉与煤锁﹑灰锁构成了一体的气化装置。鲁奇炉的代表炉型即第三代MARK-IV/4型Ф3800mm加压气化炉, 炉体由内外壳组成,其间形成50mm的环形水冷夹套,是一种技术先进﹑结构更为合理的炉型。我公司为河南义马、大唐克旗等制做了多台鲁奇式气化炉。 图1 鲁奇加压块煤气化装置

二、流化床气化技术 以恩德炉、灰熔聚为代表的气化技术。恩德炉粉煤流化床气化技术是朝鲜恩德“七.七”联合企业在温克勒粉煤流化床气化炉的基础上,经长期的生产实践,逐步改进和完善的一种煤气化工艺。灰融聚流化床粉煤气化技术根据射流原理,在流化床底部设计了灰团聚分离装置,形成床内局部高温区,使灰渣团聚成球,借助重量的差异达到灰团与半焦的分离,在非结渣情况下,连续有选择地排出低碳量的灰渣。目前,中科院山西煤化所山西省粉煤气化工程研究中心开发的加压灰熔聚气化工业装置已经成功应用于晋煤集团天溪煤制油分公司1 0万吨/年煤基MTG合成油示范工程项目,该项目配备了6台灰熔聚气化炉(5开1备),气化炉操作压力0.6MPa,日处理晋城无烟煤1600吨,干煤气产量125000Nm3/h(配套30万吨/年合成甲醇)。 图2 灰熔聚气化反应装置 三、气流床气化技术 1、以壳牌、GSP、科林、航天炉、伍德、熔渣-非熔渣为代表的气流床技术 壳牌干煤粉气化工艺于1972年开始进行基础研究,1978年投煤量150 t/d的中试装置在德国汉堡建成并投人运行。1987年投煤量250~400 t/d的工业示范装置在美国休斯敦投产。在取得大量实验数据的基础上,日处理煤量为2000 t的单系列大型煤气化装置于1993年在荷兰Demkolec电厂建成,煤气化装置所产煤气用于联合循环发电,经过3年多示范运于1998年正式交付用户使用。目前,我国已经引进23套

加压气化工艺仿真操作手册

仿真培训系统软件说明书 仿真培训系统操作说明书 北京东方仿真软件技术有限公司 2011年12月 加压气化工段

目录 目录?I 第一章工艺概述?1 1.1煤化工技术简介1? 1.1.1煤的性质简述 (1) 1.1.2煤化工简介1? 1.1.3煤气化概述?2 1.2加压气化工艺2? 1.2.1加压气化简述 (2) 1.2.2加压气化的影响因素 (4) 1.2.3加压气化工艺流程5? 1.3工艺仿真范围 (6) 第二章设备概述 (8) 2.1设备一览表 (8) 2.2设备简介 (9) 2.2.1煤斗(B003) (9) 2.2.2煤锁(B001)9? 2.2.3气化炉(C001) (9) 2.2.4灰锁(B004)·················································································································10 2.2.5洗涤冷却器(B006)·····································································································11 2.2.6废热锅炉(W-001) (11) 2.2.7火炬(B-008)11? 2.3阀门一览表1?2 2.3.1控制阀 (12) 2.3.2现场调节阀1?2 2.3..3现场开关阀 (14) 2.3.4安全阀1?6 2.3.5电磁电动阀16? 第三章自控及仪表1?8 3.1控制仪表一览表?18 3.2显示仪表一揽表 (18) 3.3报警一揽表 (20) 第四章开车操作 (21) 4.1职责范围 (21) 4.1.1 中控岗位职责及管辖范围21? 4.1.2巡回岗位职责及管辖范围21? 4.2冷态开车?22 4.2.1夹套建立液位22? 4.2.2废锅壳程建立液位 (22) 4.2.3废锅集水槽建立液位2?3 4.2.4开车煤气系统投用 (23) 4.2.5煤锁气系统投用24? 4.2.6暖管及蒸汽吹扫 (25)

经营部工作总结

2012年度经营部工作总结 第八工程处经营部在册人数共计4人:主任1人,计划统计岗1人,ERP经管、合同经管1人,预算员1人。另外工程中心预算员5人由经营部统一归口经管。 经营部一年来工作汇报如下: 第一、完成跨年工程结算工作。在公司和工程处领导的支持下,我们部室预算人员不畏艰难,积极与油公司预算人员联系沟通,跨年工程高59拉油注水站终于办理完审计及结算工作;大庆林源原油商业储备库储罐去年审计结束后,工程款催要工作又成为我们经营经管工作的重要部分,通过电话、传真、网络等个种方式与EPC联系沟通,我们又与我处财务人员先后两次去廊坊督促,终于在2012年工程款全部到我公司财务账面,为我第八工程承揽大庆林源原油商业储备库施工工作划上了圆满的句号。 第二、工程处冀中工程工程完工及在建的预算编制及结算情况。 1、河一联站内改造已完工,并结算完;结算收入为 354.3301万元 2、留一联改造已完工,并结算完;结算收入为815.8844 万元 3、高一联站内整体改造已完工,并结算完;结算收入为

732.998万元 4、高59断块产能地面建设工程(60m3高架罐制安)已 完工,并结算完;结算收入为282.8679万元 5、雁一联-任药线管线已完工,预算已经上报审计;预 计工程结算收入356万元 6、雁一联站内改造已完工,预算已经上报审计;预计工 程结算收入300万元,已拨款355万元 7、任一联外输线正在收尾,蓝图预算编制完成;预计工 程结算收入340万元,已拨款175万元 8、同二站改造正在施工、预算正在编制;预计工程结算 收入270万元 9、里一联改造正在施工、预算正在编制;预计工程结算 收入260万元,已拨款400万元 10、采油一厂2012年6台50m3高架罐已完工,预计工 程结算收入171万元,已拨款200万元,等待采油一厂有计划工程后办理结算。2013年预计继续制作5台。 11、新建10*104m3原油储罐工程的土建、安装工程(XM801)2台5万罐已到图纸部分预算正在编制,其他等图纸。 12、油品球罐、综合罐区更新(3具3000m3重油罐)3 台3000m3重油罐等图纸。

水煤浆加压气化装置的技术改进

水煤浆加压气化装置的技术改进 郑宝祥程光旭国蓉(西安交通大学环境与化工学院,陕西西安,710049) 2005-01-16 水煤浆加压气化工艺是美国德士古公司在重油气化工艺的基础上开发的具有代表性的第2代气化技术。因其煤种适应性广,生产连续性强,热量回收合理,可以高压运行,单炉生产能力大,压缩功耗及能耗低,环境污染少等优点倍受世界各富煤国的青睐。 本文主要总结渭河煤化工集团有限责任公司水煤浆加压气化装置的运行状况及技术改进措施,研究和分析影响装置稳定运行的主要因素,对拟建、在建装置在工艺选择、工程设计、项目建设和操作运行都会有较好的借鉴作用。 1装置流程介绍 1.1 流程介绍 原煤经煤称重给料器送入磨煤机。助溶剂通过石灰石给料机、石灰石螺旋输送机送入磨机中,以改善煤浆中灰渣的流动性。添加剂经计量泵送入磨机,以改善煤浆的流动性。水经计量送入磨机中。这些物料在磨机中通过磨棒的研磨,再通过滚筒筛滤去大颗粒后,煤浆进入磨机出口槽,最后合格煤浆经磨机出口槽泵送入大煤浆槽。 煤浆槽中的煤浆经高压煤浆给料泵送入气化炉顶部的德士古烧嘴,空分工段来的高压氧经缓冲后进入烧嘴的中心管和外环隙。在炉膛的高温条件下,煤浆与氧气在气化炉燃烧室内发生部分氧化反应,生成以CO、H2、CO2、H2O(汽)为主要成分的粗合成气。该合成气经激冷室冷却洗涤后,再经喷嘴洗涤器进入碳洗塔,经碳洗塔下部(侵入式)、上部(冲击式塔盘)洗涤后,干净的工艺气送入变换工号。激冷室的粗渣经破渣机破碎后送入锁渣罐,锁渣罐卸压排出的渣经捞渣机送至汽车,拉出厂外,碳洗塔及激冷室排放的黑水送入灰水处理工号。 从气化炉和碳洗塔来的黑水进入高压闪蒸罐,高压闪蒸罐顶部气体送灰水加热器冷凝,底部分离出的固体和液体送入低压闪蒸罐。低压闪蒸罐顶部闪蒸气送往碳洗塔给料槽,底部排出的固体和液体送进真空闪蒸上塔。真空闪蒸上塔顶部闪蒸气去高位真空冷凝器,上塔底部的液体和夹带的固体进入下塔。真空闪蒸下塔顶部闪蒸气去低温真空冷凝器,底部的固体和液体经泵加压与絮凝剂混合后进入沉淀池。沉淀池顶部的清水循环使用,底部的灰浆送入框板式压滤机。 1.2 流程特点 1)选用棒磨机 在煤浆制备中,磨煤机分为球磨机和棒磨机两种。国内主要采用球磨机,但球磨机功率大,操作难,要经常加钢球。选用棒磨机,体积小,能耗低,处理量大,磨制的煤浆中超尺寸粒子较少,粒度分布合理,且操作方便。 2)四级闪蒸的灰水处理系统 四级闪蒸较两极闪蒸多了两级真空闪蒸,真空应达-51.7kPa。灰水中溶解气在此压力下基本上可以全部闪蒸出,降低了循环使用的灰水对管道及设备造成腐蚀的危险,而在其他的两级和三级正压闪蒸塔中,由于经闪蒸后的灰水温度高,所以循环回锁斗的灰水必须用换热器冷却降温,增加了换热器被堵而造成的维修工作。 3)采用框板式压滤机 在水煤浆加压气化工艺中,灰浆过滤采用两种类型的过滤机,一种是框板式压滤机,一种是转筒式压滤机。转筒式压滤机体积庞大而过滤面积小,且过滤程度不够充分,即滤饼湿含量高。框板式压滤机则构造简单,过滤面积大占地省,且过滤充分,滤饼湿含量较低。 4)6.5MPa气化 采用6.5MPa与低压(2.6,4.0MPa)比较,操作能力大幅增加。一台6.5MPa的气化炉产气量相当于4.0MPa的1.8倍。因此,在同样产气量下,它占地少,所用的系列少,备件少,操作维护工作量减少,操作人员减少。另外,整个系统设备体积减少,设备投资基本相当。

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