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QC小组成果分析报告

QC小组成果报告

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

鲁班集团安绪堂项目部

QC小组成果报告

一、QC小组概况

本小组成立于2006年5月17日,期间项目部承建南坊机关社区A 区2#楼工程。QC小组成员情况见下表:

文化

姓名性别年龄

职称职务小组内的职责

程度

安绪堂男47 高中助工组长负责QC小组组织领导工作袁清泉男32 中专助工组员负责工程技术、质量管理工作葛强男26 大专助工组员负责施工、计划制定工作

倪明辉男28 大专助工组员负责施工机具和材料的管理刘春彦女29 本科工程师组员负责质量检查、数据分析

李连超男21 中专技术员组员负责测量放线工作

安丽女22 中专组员负责统计、资料收集工作本工程为剪力墙结构,采用木胶合板模板,墙、梁、板整支整浇的施工工艺。在施工过程中我们对剪力墙进行QC管理,每周三下午5:00由组长召集小组成员召开QC小组活动会议,按照PDCA的4个阶段8个步骤开展活动,会后由资料员将活动内容整理成书面材料。

二、选题理由

当前大部分房屋剪力墙结构工程剪力墙支模时均采用定型大模板,虽然周转次数多,但是一次性投入过大。因此目前很多中小型施工企业,仍采用传统的木胶合板或竹胶合板作为主要的支模材料。我工地就是采用15㎜(18)厚木胶合板支设剪力墙及梁板模板,其他材料有50×100方木背楞、拉结螺栓、蝴蝶卡等。

上述工艺虽然材料周转次数少,但一次性投入也小,施工周期快,符合我公司的实际情况。但在实际施工过程中,剪力墙质量较难控制,因此我们选择了《利用QC方法提高剪力墙质量》来作为本次活动的攻关课题。

三、第一次循环

(一)调查情况

本工程标四层、五层两层混凝土现浇剪力墙质量检查结果:检查100个点,其中不合格点15个,合格率为85%,详细情况见调查表(表1)。

表1 不合格点调查表

序号轴线偏移项目频数频率% 累计

1 轴线位移8 53.3 53.3

2 表面平整度 4 26.7 80

3 垂直度 2 13.3 93.3

4 标高 1 6.7 100

合计15

合格率85%

制表人:袁清泉日期:2006年6月13日

图一项目部现阶段剪力墙质量调查排列图

1

23456789101112131415轴线位移表面平整度垂直度标高

频数累计频率%

93.3%

80%

53.3%

8

4

2

1

100

203040

506070

8090100

调查时间:2006年 6月 13日 调查人:袁清泉

(二)因果分析

根据图1可以看出,剪力墙轴线位移不符合要求是影响质量的主要原因,我们对此进行了因果分析,见因果分析图(图二)。

因 果 分 析 图

焊条潮湿或不干净

钢筋被污染模板定位支杆有油污

电焊机电流过大电缆接头接触不良

电缆环绕接头无证上岗质量意识淡薄

操作工艺不熟悉、

放线、校线

夜间施工照明不足

环剪

力墙轴线不符合要求

操作环境潮湿支撑设置不合理模板操作工艺不正确

(三)制定对策

根据因果分析图,我们分析出了模板定位支杆焊接不牢固、工人质量意识淡薄、操作工艺不正确为造成剪力墙轴线位移的主要原因,并制定了对策,见对策表(表2)

表2:对策表

序号项目影响质量因素采取解决措施执行人效果

1

料定位支杆有油污清除污染物李连超好

2 钢筋被污染彻底清除污染物

葛强

李连超

3 焊条潮湿或不干净烘干并除尘葛强较好

4

机电缆环绕接头调换

倪明辉

葛强

5 电缆接头接触不良修整李连超

倪明辉

6 电焊机电流过大调整电流倪明辉

葛强

已调整

7

人无证上岗持证上岗

安绪堂

袁清泉

8 质量意识淡薄制定质量标准、奖罚措施

并彻底清除污染物执行

袁清泉

刘春彦

很好

9 操作工艺不熟悉,放

线、校线

进行工艺、标准培训

袁清泉

安丽

很好

10

环境操作环境潮湿改善操作环境

安绪堂

袁清泉

11 夜间施工照明不足增加夜间施工照明安绪堂

葛强

12

方法支撑设置不合理按规范进行设置支撑

袁清泉

倪明辉

13

模板操作工艺不正

培训、纠正操作工艺

袁清泉

安丽

很好制表人:袁清泉日期:2006年6月13日(四)、整改效果

由于以上各项措施落实较好,通过对标六层~标八层的检查结果进行分析,现浇剪力墙轴线位移质量问题基本解决,共检查150个点,其中不合格点15个,合格率为90%,轴线位移由第一位降到了第4位,检查结果见下表(表3):

序号 项目 频数 频率% 累计频率%

1 表面平整度 7 46.7 46.7

2 垂直度 4 26.7 73.4

3 标高 3 20 93.

4 4

轴线位移 1 6.6 100 合计 15

100

合格率

90%

制表时间:2006年7月 24日 制表人:袁清泉 根据检查表,我们做了剪力墙质量排列图(图三)。

1

23456789101112131415

轴线位移

表面平整度

垂直度

标高

频数累计频率%

93.4%

73.4%

46.7%

7

4

3

1

100

2030405060

7080

90100

分析结论:从以上两份排列图可见,轴线位移已经不是影响剪力墙质

量的主要项目,达到了QC 活动目的。

四、第二次循环

(一)因果分析

从第一次循环可见,表面平整度又成为影响剪力墙质量的主要因素,项目部决定对其实行第二次循环。

因果分析图(图4):

模板加固工艺不正确

力墙表面平整度不符合要求

环法

夜间施工照明不足

操作工艺不熟悉

质量意识淡薄机

背楞强度不满足要求

钢管弯曲变形因 果 分 析 图

拉结丝杆丝口滑丝

模板强度不满足要求

拉结丝杆间距过大

混凝土过振

(二)对策表

根据因果分析图,我们分析出了模板强度不满足要求、拉结丝杆间距过大、拉结丝杆丝口滑丝为造成剪力墙表面平整度的主要原因,并制定了对策,见对策表(表4)

表4: 对 策 表

序号

项目

影响质量因素

采取解决措施

执行人

效果

1

料模板强度不满足要求调换为满足强度要求的模板孟祥信很好

2 背楞强度不满足要求更换为满足强度要求的背楞

葛强

李连超

3 钢管弯曲变形调直并修整葛强好

4 拉结丝杆丝口滑丝更换拉结丝杆倪明辉

葛强

很好

5

人质量意识淡薄制定质量标准

李连超

倪明辉

较好

6 操作工艺不熟悉进行工艺、标准培训倪明辉

葛强

7 混凝土过振加强对工人的口头技术交底袁清泉很好

8 环境夜间施工照明不足增加夜间施工照明安绪堂

葛强

9

方法

拉结丝杆间距过大增设丝杆,使其间距符合要求袁清泉很好10 模板加固工艺不正确加强对工人的口头技术交底袁清泉好

制表人:袁清泉日期:2006年7月24日

(三)、整改效果

由于以上各项措施落实较好,通过对标九层~标十二层的检查结果分析发现,现浇剪力墙表面平整度质量问题基本解决,共检查180个点,其中不合格点9个,合格率为95%,表面平整度由第一位降到了第3位,检查结果见下表(表3):

序号项目频数频率% 累计频率%

1 标高 3 33.3 33.3

2 垂直度

3 33.3 66.6

3 表面平整度 2 22.2 88.8

4 轴线位移 1 11.2 100

合计9 100

合格率

95%

制表时间:2006年8月 20日 制表人:袁清泉 根据检查表,我们做了剪力墙质量排列图(图四)。

1

23456789轴线位移表面平整度垂直度

标高

频数累计频率%

88.8%

66.6%

33.3%

3

3

2

1

100

20

30405060708090100

分析结论:经过两次循环,本工程剪力墙质量得到了很好的控制,

达到了QC 活动目的。

五、PDCA 循环图

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