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加工中心加第四轴总结ZHAO1

加工中心加第四轴总结ZHAO1
加工中心加第四轴总结ZHAO1

起亚机床加四轴::

1,材料清单

台湾谭兴精工企业有限公司生产的TVRNC-255旋转工作台,根据旋转工作台和机床配置,伺服电机选择FANUC αiF 4/4000RPM,TAP,αi1,A06B-0223-B001,使用相对式编码器,伺服放大器FANUC BF09111, αi SV40,HRV2/3,A06B-6117-H104,FV800,台湾七洋液压站电磁阀(SMC VZ3104-3G(AC110)),压力检测开关SMC IS1000-01-111 001,数据光纤1根,伺服动力线1根,伺服电机编码器线一根,继电器,接触器等。

2,安装接线

(1)伺服电路接线:如图所示。

(2)伺服电机控制信号线;参考机床电器说明书,控制信号地址,控制信号图如图:

以斗山机床(立加)为例:

X9.3回零信号(5号线号)——斗山机床I/O线号SL4 DC+24V(4号线)—斗山2L+

X8.6四轴夹紧检测信号(2号线号)——斗山机床I/O线号SL5 DC+24V(1号线)—斗山2L+

X8.7四轴松开检测信号(3号线号)——斗山机床I/O线号SL5 DC+24V—斗山2L+

Y7.1为四轴夹紧信号

加四轴简单总结::如果出现加紧松开2077报警,把X8,6,X8.7(即SL5,SL6)线互调就排除,如果出现四轴互锁报警时(KA126夹具1夹紧,KA127夹具1松开,Y3.2夹具1夹紧,

改梯形图时把Y7.1改成Y3.2夹具夹紧,Y7.1是I/O线号KA26,)把KA26 接到 KA126。

如果是起亚机床例如VX500(FANUC 0I MD 系统)如下:

潭兴转台:TVRNC-320旋转工作台:接线如下--

起亚机床

回零信号;----------------X9.3回零,,接机床24V线L+

四轴夹紧:------------- VX500/40 X2.5夹紧, VX500/50 ,接机床24V线L+

四轴松开:-------------- VX500/40 X2.6松开, VX500/50 X11.5 ,接机床24V线L+

Y1.6为夹紧信号 Y1.7为松开信号

200

刹车电阻

图为;伺服电路接线

(1)启动四轴功能:

参数#9900=4,#1010=4 CNC受控轴数#8130=4,#8130=4总控制轴数, #9943.3=1 控制扩张;;需

重启系统参数设定才有效

(2)参数设定:FANUC 0IMB/MC系列如果是0I MD系统需改#8130=4总控制轴数

参数

内容设定值

1006 该参数0位定义旋转轴 00000001

1008 该参数0位设定旋转轴的循环显示是否有效 00000000

1260 设定工作台每转的移动量 360000

如果是0I MD系统1260需改为360

1818 参考计数器容量及检出倍率设定值 00010001

1820 指令倍率 2

1020 轴名称 65

1022 基本坐标系中各轴的顺序 X1 Y2 Z3 A4

1023 各轴的伺服轴号 X1 Y2 Z3 A4

1827 各轴切削进给到位宽度 20

1828 各轴移动中的最大允许位置偏差量 4000

1850 各轴的栅格偏移量

1420 各轴快速运行速度 4000

1620 各轴加减速时间常数 150

1851 背隙设定量 13(参考)

1423 手动进给速度 360

1422 切削最高速度

1424 各轴手动快速运行速度 1000

1421 快速移动调整率最低速度 200

1425 原点复归时最低进给率 200

1821 点击旋转一周2度 2000

1825 各轴的伺服环增益 5000

1826 各轴的到位宽度 20

1829 停止中的最大允许位置偏差量 500

2001 位参数 0

2020 电机号 273

2021 负载惯量比 128

2022 电机旋转方向 -111

2023 速度脉冲数 8192

2024 位置脉冲数 12500

2084 齿轮比(分子) 1

2085 齿轮比(分母) 500

(3)FSSB自动设定:

如果是0iMD系统在进行FSSB设定时需改以下参数:

1902.0=0 FSSB设定方式;0,自动。1,手动。

1902.1=0 FSSB自动设定;0,没完成。1,完成(先改成“1”在重启会自动变成“1”)(重A轴获放大

器参数)

4,

启动第四轴PMC (斗山)

四轴夹具

K4.6 FIXTURE CL/UNCL USED

K5.0 HYDRAULIC PRESSURE SW USED

K5.7 FIXTURE PRESSURE SWITCH USED

K7.0 FIXTURE 2 CLAMP/UNCLAMP USED

开启四轴功能

K8.0 4TH-AXIS SERVO OFF

K8.4 4TH PRESSURE SWITCH USED

K8.5 4TH-AXIS USED

K8.6 4-AXIS CLAMP,WHEN SOLENOID ON

K12.0 KEEP USING FIX. 2 BUTTON TYPE

K70.0 FIXTURE 1 CLAMP KEEP

K70.1 FIXTURE 1 UNCLAMP KEEP

K70.2 FIXTURE 2 CLAMP KEEP

K70.3 FIXTURE 2 UNCLAMP KEEP

起亚机床参数(FANUC 0I MC系统)

D110.4 0 第四轴无效

1 第四轴有效D110.4=1,换算成16进制为2^4=16

D111.4 0 第四轴伺服关闭无效

1 第四轴伺服关闭有效D111.4=1,换算成16进制为2^4=16

D111.5 0 当SOL.阀得电,第四轴松开

1 当SOL.阀得电,第四轴夹紧"D110.4=1,换算成16进制为2^5=3

2 如果D111.4同时也等于1,则换算为:2^4+2^5=16+32=48

(不同转台的D111.5设置不同)"

Variable timers

Timer NO. 值含义备注

TMR37 1000 夹紧后伺服关断延时时间第四轴

TMR38 500 松开延时时间

TMR39 1000 选择手轮方式延时时间

TMR40 500 手动操作后夹紧的延时时间

如有问题联系: QQ 460002523

加工中心常见故障诊断与对策

加工中心常见故障诊断与对策 一、手轮故障 原因: 1.手轮轴选择开关接触不良 2.手轮倍率选择开关接触不良 3.手轮脉冲发生盘损坏 4.手轮连接线折断 解决对策: 1.进入系统诊断观察轴选开关对应触点情况(连接线完好情况),如损坏更换开关即可解决 2.进入系统诊断观察倍率开关对应触点情况(连接线完好情况),如损坏更换开关即可解决 3.摘下脉冲盘测量电源是否正常,+与A,+与B之间阻值是否正常。如损坏更换 4.进入系统诊断观察各开关对应触点情况,再者测量轴选开关,倍率开关,脉冲盘之间连接线各触点与入进系统端子对应点间是否通断,如折断更换即可 二.X Y Z轴及主轴箱体故障 原因: 1.Y Z轴防护罩变形损坏 2.Y Z 轴传动轴承损坏 3.服参数与机械特性不匹配。 4.服电机与丝杆头连接器变形,不同轴心 5.柱内重锤上下导向导轨松动,偏位 6.柱重锤链条与导轮磨损振动 7.轴带轮与电机端带轮不平行 8.主轴皮带损坏,变形 解决对策: 1.防护罩钣金还原 2.检测轴主,负定位轴承,判断那端轴承损坏,更换即可 3.调整伺服参数与机械相互匹配。(伺服增益,共振抑制,负载惯量)4.从新校正连结器位置,或更换连接器 5.校正导轨,上黄油润滑 6.检测链条及导轮磨损情况,校正重锤平衡,上黄油润滑

7.校正两带轮间平行度,动平衡仪校正 8.检测皮带变形情况损坏严重更换,清洁皮带,调节皮带松紧度 三.导轨油泵,切削油泵故障 原因: 1. 导轨油泵油位不足 2. 导轨油泵油压阀损坏 3. 机床油路损坏 4. 导轨油泵泵心过滤网堵塞 5. 客户购买导轨油质量超标 6. 导轨油泵打油时间设置有误 7. 切削油泵过载电箱内断路器跳开 8. 切削油泵接头漏空气 9. 切削油泵单向阀损坏 10. 切削油泵电机线圈短路 11. 切削油泵电机转向相反 解决对策: 1.注入导轨油即可 2.检测油压阀是否压力不足,如损坏更换 3.检测机床各轴油路是否通畅,折断,油排是否有损坏。如损坏更换4.清洁油泵过滤网 5.更换符合油泵要求合格导轨油 6.从新设置正确打油时间 7.检测导轨油泵是否完好后,从新复位短路器 8.寻找漏气处接头,从新连接后即可 9.检测单向阀是否堵塞及损坏,如损坏更换 10.检测电机线圈更换切削油泵电机 11.校正切削油泵电机转向,即可 四.加工故障 原因: 1.X Y Z轴反向间隙补偿不正确 2.X Y Z向主镶条松动 3.X Y Z轴承有损坏 4 机身机械几何精度偏差

2020年数控铣床和加工中心个人工作总结

数控铣床和加工中心个人工作总结 一年的时间很快过去了,在一年里,我在车间领导及同事们的 关心与帮助下圆满的完成了各项工作,在思想觉悟方面有了更进一步的提高,爱岗敬业,具有强烈的责任感和事业心,积极主动认真的学习专业知识,工作态度端正,认真负责。我是去年九月份来到企业工作,担任数控铣床和加工中心的工作,为了搞好工作,我不怕麻烦,向领导请教、向同事学习、自己摸索实践,在很短的时间内便熟悉了车间的工作,明确了工作的程序、方向,提高了工作能力,在具体的工作中形成了一个清晰的工作思路,能够顺利的开展工作并熟练圆满地完成本职工作。自己还没感觉怎么样呢,可见时间的快速程度有的时候令人感到无可奈何。不过总的来说,我在过去一年中的工作还是不错的,除了很好的完成了自己的工作外,还帮助同事完成一些力所能及的事情.今年年初我从公司得到一个出去学习线切割和电火花的 机会,到北京几天我认真和厂家里的人员学习机器的性能和操作技巧,回来之后马上就投入到生产中用自己在厂家学到的东西去操作机器,并从工作中找到自己以前并没有注意到的一些细节的东西,对自己有很大的提高工作一段时间后对线切割和电火花有了很深的认识,干了一段之后工作调整,厂里开始做压铸铝,把加工内胆的任务交给了车间里,我利用去年在武汉华中数控股份有限公司学习到的数控方面的知识,调试车床.程序,并不断的修改程序使更加充分的利用好机器,还要兼顾到人员的培训和车床的日常维护,使人员和机器能更好的发挥作用为企业创更大的价值。因车间工作调整我调到加工中心和数控

铣床上工作期间有7柱磨具的加工,铣片头机器上的卡具,老式暖气片的打眼,压铸铝磨具铣床上的工序,在这中间经常辅助李工做一些电压铸铝磨具在电火花上的开粗*精修等一些工序,工作心得 1、在工作实践中,我参与了许多集体完成的工作,和同事的相处非常紧密和睦,在这个过程中我强化了最珍贵也是最重要的团队意识。在信任自己和他人的基础上,思想统一,行动一致,这样的团队一定会攻无不克、战无不胜,工作中很多工作是一起完成的,在这个工程中,大家互相提醒和补充,大大提高了工作效率,所有的工作中沟通是最重要的,一定要把信息处理的及时、有效和清晰。 2、工作的每一步都要精准细致,力求精细化,在这种心态的指导下,我在平时工作中取得了令自己满意的成绩。能够积极自信的行动起来是这几年我在心态方面最大的进步,现在的我经常冷静的分析自己,认清自己的位置,问问自己付出了多少;时刻记得工作内容要精细化精确化,个人得失要模糊计算;遇到风险要及时规避,出了问题要勇于担当。 3、在工作中,经过实际的教训,深刻理解了时间的滞延是对公司很大的伤害,这就需要我们在工作前,一定要对业务流程很了解,在工作之前,多辛苦一下,减少因为自己对工作流程不能很好的表达的原因,耽误公司的生产。 在工作中,我学到了很多技术上和业务上的知识,也强化了生产的质量、成本、进度意识;与身边同事的合作更加的默契,都是我的师傅,从他们身上学到了很多知识技能和做人的道理,也非常庆幸

五轴加工中心参数

五轴加工中心参数 1. 设备基本要求: *1.1机床结构:床身采用龙门结构,大理石铸造床身,立式主轴及回转摆动工作台(B,C 轴)的结构形式,具有五轴联动的加工功能; 1.2机床结构设计合理,刚性强,稳定性好,并采用系统具有的动态品质和热稳定性,需能 连续稳定工作,精度保持寿命长。 2. 技术规格及要求: 2.1机床要求及主要技术参数 2.1.1工作台尺寸:工作台尺寸≥600×500mm; *2.1.2工作台为单支撑,承重≥400kg; *2.1.3主轴采用全集成电主轴,主轴最高转速≥18000r/min; *2.1.4主轴最大扭矩:≥130Nm; *2.1.5主轴最大功率:≥35KW; 2.1.6主轴锥孔:SK40; *2.1.7工作行程: (1)X轴行程:≥600mm; (2)Y轴行程:≥500mm; (3)Z轴行程:≥500mm; (4)C轴行程:360°; (5)B轴行程:-5~110°; 2.1.8 最小位移增量 (1)X\Y\Z最小位移增量:≤0.001mm; (2)A\C轴最小位移增量:≤0.001° *2.1.9定位精度:X\Y\Z直接测量系统(全闭环)光栅或磁栅; (1)X\Y\Z轴定位精度:≤0.008mm VDI/DGQ 3441标准; (2)B\C轴定位精度:B轴≤10arc sec,C轴≤10arc sec VDI/DGQ 3441标准; *2.1.10快移速度: (1)X\Y\Z轴快移速度:≥50m/min; (2)B\C轴快移速度:≥50r/min; 2.1.11刀库 (1)刀库容量:≥30把,SK40; (2)最大刀具直径(相邻刀位满时)≥80mm; (3)最大刀具直径(相邻刀位空时)≥130mm; (4)最大刀具长度≥300mm; (5)最大刀具重量≥6kg; *2.1.12机床配置标准要求: (1)主轴、驱动、工作台的主动冷却系统; (2)移动电子手轮; (3)海德汉TS 649红外线测头; (4)五轴精度校准工具包; (5)机床具有全封闭防护外罩; (6)自动排屑器; (7)冷却液喷枪; (8)自动化准备:包含自动开合舱门、4通道旋转接头,回转摆动工作台;

CNC工作总结

2010年cnc部门年度总结 光阴似箭,展望未来。2010年已经成为历史,逝去的是 时间,给我们带来的却是宝贵的工作经验,发扬成绩,克服缺点、吸取经验教训,来迎 接更多的挑战。 进入公司以来,深受领导信任,从组员提升到组长,我 感到很荣幸。进入模具行业4、5年的时间,始终以“道虽通不行不至,事虽小不为不成 |”,努力打造优质团队,为自己的辛勤和智慧赢得更多的荣耀。 勤于学习,提升自身素质。近半年来,新的工作环境和 新的工作理念,使我深刻体会到“工作学习化,学习工作化”的终身学习理念,努力加 强自身学习,练就过硬的本领,才能给公司带来更高更好的效应。 我部门在人员波动较大,人力资源不组的前提下共同完 成了诸多模具加工。对在加工过程发现的错误,严格按照工艺和流程进行加工,为公司 逐步减低了差错率,减少了公司经济的损失。为使我部门模具提高质量意识,增强责任心的 重要性和紧迫性,提高工作效率和工作质量,每周进行工作总结会议。 目前我部门质量上还存在许多不足,例如:分型面和配 合面加工不到位,导致要钳工要用打磨机修,光学面接刀痕迹、加工日程跟不上。这说 明我们还做的不够好,需要加强努力克服。希望对员工处罚和奖励是并存的,这样有利于促进员工的工作效益和工作质量。 成绩成为过去,过去成为历史,展望未来,为我工厂在 同行业中处于不败之地,赶超同行业先进水平,成为同行业中的佼佼者,我们还需加倍 努力将质量进一步提高。 展望2011,模具行业竞争将更趋激烈,模具质量要求更 加严格,我坚信在厂长和两位科长的带领下九工厂会发展的更加壮大,效率也会更好。 我部门将会更加持之以恒的工作,继承以往积极向上的工作热情和团队精神。同时也加大对 新组员的技能和品质意识的培训,使其进一步提高技术水平和责任心,使模具较往年进一步 提高。将秉承公司“诚信物实、团结奋斗、追求卓越、勇于创新”的方针,坚持以满意客户 为宗旨,以持续该井为核心,以优异产品质量为目标。团结一致为打造凯美九工厂优质模具 谱写新的篇章。 余志波 2011、1、25篇二:cnc车间2011年工作总结 呈:黄主管 cc: 艾总、朱总、钟总 fm:刘泽景 date:2011-12-07 2011年度cnc车间大部分员工尽职尽责,积极参与,顺利完成车间的各项工作任务,我 们本着一分为二的观点,在实际的工作中也存在很多不足点,将于2012年度进一步完善,列 举如下: 篇三:企业数控铣床和加工中心个人工作总结 企业数控铣床和加工中心个人工作总结 -总结 []一年的很快过去了,在一年里,我在车间及同事们的关心与下圆满的完成了各项,在 觉悟方面有了更进一步的提高,岗敬业,具有强烈的感和事业心,积极主动认真的知识,工 作态度端正,认真负责,。我是去年九月份来到企业工作,担任数控铣床和加工中心的工作, 为了搞好工作,我不怕麻烦,向领导请教、向同事学习、自己摸索,在很短的时间内便熟悉 了车间的工作,明确了工作的程序、方向,提高了工作能力,在具体的工作中形成了一个清 晰的工作思,能够顺利的开展工作并熟练圆满地完成本职工作。自己还没感觉怎么样呢,可

数控机床“急停”故障实例分析

数控机床“急停”故障实例分析 数控机床急停报警不能解除的故障比较常见。当故障发生时显示器下方显示“紧急停止”(EMERGENCY STOP),这时,机床操作面板方式开关不能切换,MCC不吸合伺服,主轴放大器不能工作,系统并不发出具体的报警号,根据机床厂PMC报警编辑不同,有时会出现1000号以后的PMC报警。出于安全考虑,机床厂将一些重要的安全信号与紧急停止信号串联,包括紧急停止开关。但是一般维修人员往往仅以为是紧急停止开关连接不良或超程开关连接不良,排除上述两种可能后,就再也无法进行下一步的诊断工作,这说明对紧急停止信号的处理不够了解。下面以FANUC 0i系统为例说明紧急停止的控制原理及其常见故障的处理。 一、紧急停止的控制原理 紧急停止控制的目的是在紧急情况下,使机床上的所有运动部件制动,使其在最短时间内停止运行。《FANUC 连接手册》推荐的急停电路接法如图1所示。 从图1可见,一般紧急停止回路是由“急停”开关和“各轴超程开关”串联的,在这些串联回路中还串联一个24V继电器线圈,继电器的一对触点接到CNC控制单元的急停输入上,继电器的另一对触点接到放大器PSM电源模块上(接CX4的2和3管脚)。若按下急停按钮或机床运行时超程(行程开关断开),则急停继电器线圈断电,其常开触点1、2断开,从而导致控制单元出现急停报警,主接触器线

圈断电,主电路断开,进给电机和主轴电机停止运行。 急停回路接到CNC控制单元的急停输入信号X地址是固定的,即X8.4。数控系统直接读取该信号,当X8.4信号为“0”,系统出现紧急停止报警。 与急停报警紧密相关的信号还有G8.4信号,该信号是PMC送到CNC的紧急停止信号。若G8.4为“0”,系统则出现紧急停止报警。G8.4信号为PMC将X8.4和其他相关的信号进行综合处理的输出信号,如图2所示。 图2 中,梯形图在X8.4后面串接了一个Xn.m信号,比如刀库门开关等(进口机床经常这样处理)。若Xn.m为“0”,即使紧急停止回路一切正常(X8.4为“1”),紧急停止G8.4仍为“0”,系统仍然出现紧急停止报警。 可见,G8.4是“紧急停止”信号树的“根”,而其他外围X信号和R 信号是这一信号树上的“枝”。当出现“紧急停止”不能解除的故障时,如果只查找图1所示的信号而不会从图2中的G8.4去“追根寻源”,则往往不能够排除该类故障。 二、典型急停故障及实例分析 机床出现急停故障时,通常围绕X8.4和G8.4信号进行分析诊断。急停故障主要有以下三种情况。 1.紧急停止输入信号X8.4接线端的电压为0V,X8.4信号为“0”,G8.4为“0”

加工中心常见故障及排除

。 一、加工中心发现和出现了如下的问题,应如何进行处理,解决方案: 1. 2009048,发现FANUC系统三轴编码器电池APC报警,报警号为307。 解决方案:需更换电池。 2. 专机ERROR 20报警 解决方案:更换伺服电机 3. TH5660C 主轴不转 解决方案:主轴高低档处理 TH5660A,X轴行程硬保护 解决方案:行程开关处理 TOM-850漏油 解决方案:压力检测开关漏油处理 4. 2010033 TOM-850卡刀 解决方案:换刀臂位置处理 2010034 TOM-850 防护门拉动不畅 解决方案:查为门轮已坏,处理门轮 TH5660C 漏气严重 解决方案:更换主轴打刀气缸Φ10mm的进气管更换 专机ERR37 NC ALARM 解决方案:润滑油路处理 5. 2010127 TOM-850 漏气 解决方案:空气压力控制开关(SNS-C106X)不良,暂无配件 2010029 TOM-850,机床漏水 解决方案:加铁皮引流 004-38 OM-850,机床漏水 解决方案:猴箍松脱,脱紧处理 专机ERR02 X AXIS NO RES 解决方案:X轴信号线处理 6. 2010029 TOM-850,屏幕不显示,系统打不开 解决方案:线路处理 48002 XH715, PUT UP故障

解决方案:电磁阀处理 TOM-850 漏水 油水分离器回液管处理 7. 004-38 机床无压力,不打油 解决方案:泵头间隙过大,无法调整,暂无配件 2009044 TOM-850 漏气 解决方案:更换耐压力大一点的压力控制开关 2010031 TOM-850,漏水 解决方案:加铁皮引流 8. 2010085 TOM-850 1002,1005,1012等报警 解决方案:更换I/O模块保险丝 9. 2010034 TOM-850,防护门拉不动 解决方案:装好门轮,间隙调整 2009075 TOM-1060 手轮无动作 解决方案:15针插头处理 TH5660A Z轴行程不能满足加工 解决方案:在行程允许的前提下调整行程开关 2010086 机台漏气 解决方案:查为快速放气阀漏气,暂无配件 2010085 TOM-850,打刀不动作不良 解决方案:打刀按键处理,装好主轴防护罩 10. 004-18,TOM-850,Y轴护罩螺丝断 解决方案:断螺丝处理,更换螺丝 11. 2010086 TOM-850,漏气 解决方案:更换QE-03,现为QE-04 001-05 CJK-6430,X、Z轴移动慢,开机冒烟 解决方案:三相AC380V缺相,更换保险丝,工作灯线路处理 TOM-850,机床不动作 解决方案:换刀臂处理 12. TOM-850,显示器屏闪 解决方案:查为发光管存在问题

五轴加工中心培训课程

五轴加工中心培训课程 五轴加工中心培训课程 多轴(四、五轴)加工技术培训课程是三轴数控加工技术课程的补充和提 高,符合国家职业标准对于高级工和技师的要求? 二、培训目标 通过学习数控多轴(四、五轴)加工技术,使学员能够了解多轴加工的基础知识,会操作五轴机床。在专业技能上达到完成零件加工工艺制定、编制多轴加工程序、利用多轴仿真软件实现产品加工的安全保证、能使用多轴(四、五轴)机床加工复杂零件的能力。 三、培训时间:2个月 四、课程内容: (一)软件部分 1、UG NX多轴编程 2、MasterCAM多轴编程 (二)机床部分 1、四、五轴加工介绍,机床结构与运动关系,各种机床的加工特点,运用场合及优势; 2、定轴加工(3+2)在模具及零件加工中的应用; 3、NX软件刀具轴的控制方法; 4、四、五轴实例分析及案例讲解; 5、机床仿真; 6、(可变轴铣、外形轮廓铣);

(1)多种刀轴设置⑵插补刀轴设置⑶ 垂直于部件 17、四、五轴联动工件铣削; 18、四、五轴机床的仿真加工; 19、独立完成加工与编程。 课程特点: (1)同时学习到四轴与五轴加工中心的编程与加工技术,课程更超值,学习效率更高; ⑵采用流行的数控编程软件,Mastercam、UG PM等,方便已有软件基础的学员进行学习; 多轴(五轴)加工培训大纲 一、培训课程性质 多轴(五轴)加工是数控加工技巧中很重要的一个部分,该项技巧在航空航天、汽车、船舶、医疗、模具、轻工、高精密仪器等制作领域得到广泛利用。随着对产品的要求千锤百炼:产品的结构形势日趋复杂,生产效率不断前进,数控机床的更新换代,控制数控多轴加工技巧已经突显出它的重要作用。然由于受到机床硬件前提和师资力量不足的限制,职业院校开设的数控加工课程内容多仅限于三轴加工、理论性比较强,很少涉及数控多轴加工的内容,实战内容比较少,所以使得很多学生不得不在参加工作以后才接触到多轴设备和实战经验。从而影响了他们的工作效率和企业的生产定单。为了满足企业加工需求,在数控教学、培训中开设数控多轴(五轴)加工技巧课程已是迫在眉睫。 多轴(五轴)加工技巧培训课程是三轴数控加工技巧课程的补充和前进,契 合国家职业标准对于高级工和技师的请求。该课程是奥林匹克数控多轴(五轴)加工技巧培训的必修课程,通过考核后,由浙江省机械装备制造技术创新服务平台培训中心颁发数控多轴(五轴)加工技巧培训证书;该培训为全国数控技巧大赛供给技巧支撑和保障。 二、培训目标 通过学习数控多轴(五轴)加工技巧,使学员能够懂得多轴加工的工艺知识,熟练操作四轴、五轴机床。在专业技巧上达到完成零件加工工艺制定、编 制多轴加工程序、利用多轴仿真软件实现产品加工的安全保证、能应用多轴机床加工复杂

加工中心年度工作总结

加工中心年度工作总结 加工中心操作工职称申报工作总结 加工中心操作工专业技术个 人 工 作 总 结 =个人原创,有效防止雷同,欢迎下载= 转眼之间,一年的光阴又将匆匆逝去。回眸过去的一年,在×××(改成加工中心操作工岗位所在的单位)加工中心操作工工作岗位上,我始终秉承着“在岗一分钟,尽职六十秒”的态度努力做好加工中心操作工岗位的工作,并时刻严格要求自己,摆正自己的工作位置和态度。在各级领导们的关心和同事们的支持帮助下,我在加工中心操作工工作岗位上积极进取、勤奋学习,认真圆满地完成今年的加工中心操作工所有工作任务,履行好×××(改成加工中心操作工岗位所在的单位)加工中心操作工工作岗位职责,各方面表现优异,得到了领导和同事们的一致肯定。现将过去一年来在×××(改成加工中心操作工岗位所在的单位)加工中心操作工工作岗位上的学习、工作情况作简要总结如下:一、思想上严于律己,不断提高自身修养 一年来,我始终坚持正确的价值观、人生观、世界观,并用以指导自己在×××(改成加工中心操作工岗位所在的单位)加工中心操篇二:加工中心小结 数控加工中心工艺及软硬件小结 数控加工中心使用已近三个月,现对其工艺性及所需工装、工具、软件作以下小结。 一、截止目前为止数控加工中心主要进行的零部件工序如下:(1).上下模座扩导套孔,衬套孔及沉孔,其余各孔点中心孔。(2).阴模,脱料板,下垫板槽形穿丝孔,其余各孔点中心孔。上垫板螺纹孔过孔,其余孔点中心孔。 (3).联轴器扩孔。 (4).钻模板钻套孔成活。 (5).其它如绕线模、钻模板及一些工装异形腔及外形。 (6).在线切割无空闲时代替线切割进行某些型腔加工。以上为近期数控加工中心主要进行的工序。由于加工中心为精密设备,机床刚性较差,故无法进行粗加工及重加工。同时由于分厂产品不系统,无法形成小批量及成大批量的精加工,导致在生产过程中必须

数控铣床典型故障分析和维修系统

广州华立科技职业院 毕业设计(论文)中文题目:数控铣床的典型故障分析与维修系统 英文题目:CNC milling machine of typical fault analysis and repair system 学生姓名: 学号: 专业: 指导老师姓名: 论文提交时间:2011-3-25

目录 中英文摘要 (2) 一.数控铣床的结构工作原理简介 (3) 1.1 数控铣床的主要分类 (3) 1.2 按结构分 (5) 1.3按控制方式分 (6) 二. 数据铣床的作业安全规则 (6) 2.1安全规则 (6) 2.2铣床例保作业范围 (7) 三. 数控铣床的常见故障及维修方法 (8) 3.1数控机床故障诊断 (8) 3.2数控机床的故障诊断技术 (9) 3.3数控机床的常见故障排除方法 (12) 3.4数控机床维修后的开机调试 (16) 3.5维修调试后的技术处理 (16) 四. 数控铣床的系统故障与维修 (16) 五. 数控铣床的故障检测与故障排除案例 (19) 案例小结 (21) 致谢 (22) 参考文献 (23)

内容摘要 数控技术的应用不但给传统制造业带来了革命性的变化,使制造业成为工业化的象征,而且随着数控技术的不断发展和应用领域的扩大,对国计民生的一些重要行业国防、汽车等的发展起着越来越重要的作用,这些行业装备数字化已是现代发展的大趋势,。本文阐述了数控铣床参数故障产生的原因、恢复方法,通过各种常见参数故障的排除方法,并结合相关的实际案例分析,提出了行之有效的维修技巧,采用这些维修技巧可以大大提高维修效率。 关键词:数控铣床故障排除方法维修实例数控系统 Abstract The application of numerical control technology not only to the traditional manufacturing industry has brought revolutionary changes, so that the manufacturing sector to become a symbol of industrialization, and with the continuous development of NC technology and expanding the scope of application, beneficial to the people's livelihood of some of the major industries of national defense, automobile and other development plays a more and more important role, these industry equipment digitization is the modern trend of development,. This paper

2017年公司年度工作计划总结报告

汉罗特电气(上海)有限公司 2016年度工作总结报告 光阴荏苒,时光流逝,2016年瞬间已去。在上级公司的正确领导下,全体员工上下一心,团结协作,顺利地完成了全年各项工作任务。回顾2016年,虽然我们没有骄人、优异的成绩,但是我们能平安、顺利的过度是最大的收获。展望2017年,坚信公司会有更大的发展前景。为了更好地开展各项工作,认真吸取经验教训,找出工作中存在的问题,现将2016年度工作总结及2017年度计划汇报如下: 一、主要经营业绩: 2016年度完成销售5427万元(含税),为年初计划5000万元的109%;实现利润总额800万元,为年初计划800万元的100%。 二、主要工作情况: (一)、加强企业内部管理,不断提高企业管理水平。 企业内部管理是企业生存和发展的基础。今年以来,在上级公司的正确指导下,在总经理的领导下,以理顺关系为重点,以制度建设为根本,以提高服务质量为抓手,不断加强人员、设备设施和物资管理。始终把管理工作放在中心位置来抓,以管理出效益,以管理促发展。坚持制度化管理与人性化管理相结合,分工协作,密切配合,不断修改完善各部门各岗位管理制度,定期召开生产工作例会,及时召开各类应急工作会议,适时组织员工学习培训会。了解掌握人员动态和思想状况,加强沟通协调,及时化解矛盾和解决问题,决不允许任何人以任何借口或理由在工作中相互推诿,更不允许任何人把个人之

间的恩怨或思想情绪带到工作中去。有力地增强了企业的凝聚力和战斗力。利用召开各类工作会议的机会,相互交流探讨,互相查找问题、剖析原因,及时制定改进措施,做到了小问题当场解决,大问题限期整改,任务到岗,责任到人。保证了全年各项工作的顺利开展。 (二)、团结协作,密切配合,顺利完成全年各项生产任务。 加强生产管理,完成生产任务是企业工作的核心所在。2016年以来,公司各部门紧密配合,相互协作,围绕“强管理,抓安全,保质量,讲信誉,求实效”的工作思路狠抓生产任务的按时完成。在上级公司的大力支持下,编制了介绍公司概况、生产能力、产品结构、技术力量、业绩案列的PPT,使客户直观了解公司情况,得到了哈电、汽发等项目高管的一致好评。 (三)、加强各部门、车间之间配合协调力度,本着“平等互利、相互尊重,及时沟通”的原则,确保生产任务的顺利进行,要求各岗位工作要深要细,提前做好工作安排,注重每一个环节,确保各生产工序安全、高效、无误。 (四)、加大质量管控力度,努力实现节能降耗。 今年以来,始终坚持“以质量求生存,以信誉谋发展”的指导思想,大力加强质量管理建设,加强每一个生产环节的控制和要求。一是顺利通过了ISO9001质量体系复查认证;二是质检部从源头抓起,严把原辅材料进货关,做到了每批次入库前的取样检验检测,设专人负责半制品的生产过程观察指导,巡检、复检及非合格品的调节利用,严格控制成品出库前终检的监管。发现问题迅速纠正,有力地保证了

20XX年11月企业数控铣床和加工中心个人工作总结

20XX年11月企业数控铢床和加工中心个人 工作总结 一年的时间很快过去了,在一年里,我在车间领导及同事们的 关心与帮助下圆满的完成了各项工作,在思想觉悟方面有了更进一步的提高,爱岗敬业,具有强烈的责任感和事业心,积极主动认真的学习专业知识,工作态度端正,认真负责。我是去年九月份来到企业工作,担任数控铳床和加工中心的工作,为了搞好工作,我不怕麻烦,向领导请教、向同事学习、自己摸索实践,在很短的时间内便熟悉了车间的工作,明确了工作的程序、方向,提高了工作能力,在具体的工作中形成了一个清晰的工作思路,能够顺利的开展工作并熟练圆满地完成本职工作。自己还没感觉怎么样呢,可见时间的快速程度有的时候令人感到无可奈何。不过总的来说,我在过去一年中的工作还是不错的,除了很好的完成了自己的工作外,还帮助同事完成一些力所能及的事情年初我从公司得到一个出去学习线切割和电火花的机会,到北今年京几天我认真和厂家里的人员学习机器的性能和操作技巧,回来之后马上就投入到生产中用自己在厂家学到的东西去操作机器, 并从工作中找到自己以前并没有注意到的一些细节的东西,对自己有很大的提高工作一段时间后对线切割和电火花有了很深的认识, 干了一段之后工作调整,厂里开

始做压铸铝,把加工内胆的任务交给了车间里,我利用去年在武汉华中数控股份有限公司学习到的数控方面的知识,调试车床.XX程序,并不断的修改程序使更加充分的利用好机器,还要兼顾到人员的培训和车床的日常维护,使人员和机器能更好的发挥作用为企业创更大的价值。因车间工作调整我调到加工中心和数控铳床上工作期间有7柱磨具的加工, 铳片头机器上的卡具,老式暖气片的打眼,压铸铝磨具铳床上的工序,在这中间经常辅助李工做一些电压铸铝磨具在电火花上的开粗* 精修等一些工序,工作心得 在工作实践中,我参与了许多集体完成的工作,和同事的相处非常紧密和睦,在这个过程中我强化了最珍贵也是最重要的团队意识。在信任自己和他人的基础上,思想统一,行动一致,这样的团队一定会攻无不克、战无不胜,工作中很多工作是一起完成的,在这个工程中,大家互相提醒和补充,大 大提高了工作效率,所有的工作中沟通是最重要的,一定要把信息 处理的及时、有效和清晰。 2、工作的每一步都要精准细致,力求精细化,在这种心态的 指导下,我在平时工作中取得了令自己满意的成绩。能够积极自信 的行动起来是这几年我在心态方面最大的进步,现在的我经常冷静的 分析自己,认清自己的位置,问问自己付出了多少;时刻记得工作内容要精细化精确化,个人得失要模糊计算;遇到风险要及时规 避,出了问题要勇于担

常见的加工中心刀库问题及解决方法

1常见的过载报警及解决方法 故障现象:某配套FANUC-0M系统的数控立式加工中心,在加工中经常出现过载报警,报警号为434,表现形式为Z轴电动机电流过大,电动机发热,停上40min左右报警消失,接着再工作一阵,又出现同类报警。 分析及处理过程:经检查电气伺服系统无故障,估计是负载过重带不动造成。 为了区分是电气故障还是机械故障,将Z轴电动机拆下与机械脱开,再运行时该故障不再出现。由此确认为机械丝杠或运动部位过紧造成。调整Z轴丝杠防松螺母后,效果不明显,后来又调整Z轴导轨镶条,机床负载明显减轻,该故障消除。 2数控机床转台分度不良的故障维修 故障现象:一台配套FANUCOMC,型号为XH754的数控机床,转台分度后落下时错动明显,声音大。 分析及处理过程:转台分度后落下时错动明显,说明转台分度位置与鼠齿盘定位位置相差较大;如果回零时位置同时也有错动,则可调节第4轴栅格偏移量(参数0511)来解决:如果转台传动有间隙,则可调节第4轴间隙补偿(参数0538);如果机械螺距有误差,则

相应调整第4轴螺补。本例中发现转台回零后也有错动,调整0511数值后解决 3刀库不停转的故障维修 故障现象:一台配套FANUC0MC系统,型号为XH754的数控机床,刀库在换刀过程中不停转动。 分析及处理过程:拿螺钉旋具将刀库伸缩电磁阀手动钮拧到刀库伸出位置,保证刀库一直处于伸出状态,复位,手动将刀库当前刀取下,停机断电,用扳手拧刀库齿轮箱方头轴,让空刀爪转到主轴位置,对正后再用螺钉旋具将电磁阀手动钮关掉,让刀库回位。再查刀库回零开关和刀库电动机电缆正常,重新开机回零正常,MDI方式下换刀正常。怀疑系干扰所致,将接地线处理后,故障再未出现过。 4换刀不能拔刀的故障维修 故障现象:一台配套FANUC0MC系统,型号为XH754的数控机床,换刀时,手爪未将主轴中刀具拔出,报 警。 分析及处理过程:手爪不能将主轴中刀具拔出的可能 原因有: ①刀库不能伸出;②主轴松刀液压缸未动作;③松刀

数控铣床和加工中心个人工作总结

数控铣床和加工中心个人工作总结 第1篇第2篇第3篇第4篇第5篇更多顶部目录第一篇:企业第二篇:数控铣床的加工有什么特点第三篇:数控铣床及加工中心实习报告第四篇:数控铣床-加工中心理论试题第五篇:数控铣床加工中心编程训练更多相关范文正文第一篇:企业一年的时间很快过去了,在一年里,我在车间领导及同事们的关心与帮助下圆满的完成了各项工作,在思想觉悟方面有了更进一步的提高,爱岗敬业,具有强烈的责任感和事业心,积极主动认真的学习专业知识,工作态度端正,认真负责。我是去年九月份来到企业工作,担任数控铣床和加工中心的工作,为了搞好工作,我不怕麻烦,向领导请教、向同事学习、自己摸索实践,在很短的时间内便熟悉了车间的工作,明确了工作的程序、方向,提高了工作能力,在具体的工作中形成了一个清晰的工作思路,能够顺利的开展工作并熟练圆满地完成本职工作。自己还没感觉怎么样呢,可见时间的快速程度有的时候令人感到无可奈何。不过总的来说,我在过去一年中的工作还是不错的,除了很好的完成了自己的工作外,还帮助同事完成一些力所能及的事情. 今年年初我从公司得到一个出去学习线切割和电火花的机会,到北京几天我认真和厂家里的人员学习机器的性能和操作技巧,回来之后马上就投入到生产中用自己在厂家学到的东西去操作机器,并从工作中找到自己以前并没有注意到的一些细节

的东西,对自己有很大的提高工作一段时间后对线切割和电火花有了很深的认识,干了一段之后工作调整,厂里开始做压铸铝,把加工内胆的任务交给了车间里,我利用去年在武汉华中数控股份有限公司学习到的数控方面的知识,调试车床.编辑程序,并不断的修改程序使更加充分的利用好机器,还要兼顾到人员的培训和车床的日常维护,使人员和机器能更好的发挥作用为企业创更大的价值。因车间工作调整我调到加工中心和数控铣床上工作期间有7柱磨具的加工,铣片头机器上的卡具,老式暖气片的打眼,压铸铝磨具铣床上的工序,在这中间经常辅助李工做一些电压铸铝磨具在电火花上的开粗*精修等一些工序,工作心得 1、在工作实践中,我参与了许多集体完成的工作,和同事的相处非常紧密和睦,在这个过程中我强化了最珍贵也是最重要的团队意识。在信任自己和他人的基础上,思想统一,行动一致,这样的团队一定会攻无不克、战无不胜,工作中很多工作是一起完成的,在这个工程中,大家互相提醒和补充,大大提高了工作效率,所有的工作中沟通是最重要的,一定要把信息处理的及时、有效和清晰。 2、工作的每一步都要精准细致,力求精细化,在这种心态的指导下,我在平时工作中取得了令自己满意的成绩。能够积极自信的行动起来是这几年我在心态方面最大的进步,现在的我经常冷静的分析自己,认清自己的位置,问问自己付

加工中心换刀故障的解决方法

加工中心换刀故障的解决方法 一、主轴抓刀序号乱 当出现该问题时,将主轴的刀具取下,1号刀套转至换刀位,具体操作如下:1.系统→PMC→参数→计数器,计数器C1—PRESET输入刀库容量值,然后输入当前刀位,C2可不用考虑 2.系统→PMC→参数→数据表,OFF DATA 输入值(刀库容量值﹢1) 3.压FG DATA 软键,DO~Dn依次输入0~n(相应的刀具号)即可 二、撞刀故障 出现撞刀故障的主要原因有可能是: 1.主轴紧刀信号突然丢失导致主轴停转,X﹑Y 仍然走动,此时可修改PLC 程序或调整紧刀开关,使其压合正常,同时检查紧刀电磁阀是否正常工作 2.用户程序有问题 3.用户使用刀具长度补正,但选择平面时选择的是非G17平面所置 4.发那科0I检查其零件信号是否已丢失或调整刀具夹紧开关 三、主轴出现掉刀现象,机床抓不住刀 这种情况下一般可通过如下检查排除故障 1.检查气泵压力是否正常 2.检查机床主轴气路是否通畅,是否有漏气现象,主轴气缸上下运动是否正常,松、卡刀开关是否正常 3.检查气缸是否漏气、检修气缸活塞及气缸密封件 4.检查机床抓刀爪子是否打开、调整抓带气缸下螺丝钉是否顶到抓刀爪子上端,调整抓刀爪子上端蝶簧 5.检查机床抓刀爪子是否磨损 四、刀盘不能转动 其原因可能是刀库电机热保护器动作,或抱闸没有打开,或刀盘传动太沉等,可检查电柜中的热保护是否跳闸,若电气正常,可能是机械传动出现故障。一般刀盘传动轴承过脏或生锈都可能出现卡死现象,此时出现电机温度过高,刀盘转不动、换刀按钮LED不显示。 五、刀库无法进出 这种情况可以通过检查以下部位排除故障 1.电机电源是否正常、电机是否转动 2.刀库换刀接近开关是否正常、换刀信号以及刀库准备好信号是否正常,有没有线路虚接现象 3.继电器是否正常工作、线路是否有虚接 4.刀库转盘、传动机构是否灵活、有无卡死现象 六、主轴准停位错位现象 1.打开主轴箱外壳,使主轴与电机联接皮带脱开,可以用手转动主轴的方法来调整准停位。 2.可以在操作系统中调整准停位,具体方法如下:在MDI方式下,按下设定键

加工中心镗孔圆度超差故障分析与排除

加工中心镗孔圆度超差故障分析与排除 摘要:NC800卧式加工中心、XH715和ARROW1000立式加工中心,加工的箱体上轴承孔圆度超差,主要是主轴刀具松紧机构、滚珠丝杠间隙、主轴轴承预紧不够题目所致。 关键词:NC800 圆度镗孔 镗孔圆度超差故障涉及到工艺系统的很多方面,机床自身机械方面的原因,是首先应检查的主要因素。 一、主轴刀具拉紧力不够 各种加工中心主轴刀具锁紧机构基本上大同小异,大多采用液压或气压松开,靠碟形弹簧回复力拉紧刀具,碟形弹簧长期使用会产生疲惫和损坏,导致对刀具的拉紧力下降。在镗孔过程中由于切削力的作用会使刀具产生松动,从而出现孔尺寸不稳定以及孔圆度超差的故障。假如不能确认镗孔圆度超差是否由于主轴碟形弹簧引起,可以先采用压力调整法进行试验,再结合其他

检验来判定,避免盲目拆卸主轴松刀机构。 一台NC800卧式加工中心加工的箱体上轴承孔圆度误差0.045mm,在排除了其他因素的影响之后,对松刀机构进行检验,先调整液压系统压力,由系统设置的6.3MPa逐渐往下降,每降低0.5MPa,对松刀情况进行检验,看松刀是否到位。当压力降到 4MPa时,松刀机构卡爪的位移出现题目,刀具不能松开。正常情况下假如系统压力低于5.8MPa时,就不能正常装卸刀具了。假若松刀机构位移即松刀行程不变,而弹簧的回复力与压缩弹簧液压缸的压力成正比,松刀所需要的液压压力降低,证实弹簧的刚度降低了,这实际上说明碟形弹簧有题目。 拆卸主轴刀具松紧机构,发现部分碟形弹簧损坏,对其进行全部更换,将锁母压紧到松开前的位置。安装后,松刀所需的压力恢复到正常的5.8MPa左右,再次进行镗孔测试,圆度误差减至0.01mm以内,恢复到正常水平。 还有一种可能的情况是碟形弹簧并未损坏,但由于疲惫而刚度下降,通过调紧碟形弹簧的压紧锁母也可以增加刀具拉紧力,但留意不要影响松刀机构爪子的松开及锁紧位置,否则会造成刀具无法正常装卸,造成新的故障隐患。假如确是这种情况,仍然建议更换全部碟形弹簧,以确保刀具锁紧可靠。 二、主轴轴承未有效预紧 加工中心镗孔圆度超差,一般最直接的原因与主轴旋转精度有关,主轴旋转精度主要是靠主轴轴承来保证的,加工中心的

质检员个人工作总结

质检员个人工作总结 【篇一:工程质检员个人工作总结】 工程质检员个人工作总结 工程质检员个人工作总结 我是林旭平,现任泛华建设兰苑、铭居项目部质检。2011年是忙 碌的一年,伴随着**一场场皑皑冬雪,项目工地工作临近尾声,我们 在这里总结过去,畅想未来。一年里在公司领导的正确领导下,同 事们团结合作下,较好地完成了这一年的工作任务。思想、素质和 个人的工作能力都有了更进一步的提高。 一、在工作态度上; 一年来严格遵守纪律,按时出勤,有效利用工作时间,坚守岗位, 保证工作按时完成的同时,积极主动学习专业知识,总结工作经验,提高自己的综合能力。 二、在具体工作中; 作为一名合格的质检员,首先要正确认识自己的岗位职责,以此来 指导自己。坚持原则,讲究方式方法,保证工程质量的前提下,促 使工程项目顺利进行。在具体工作中,按照设计图纸、施工规范、 施工组织设计(方案)、质量安全标准组织施工。指导管区内现场 作业人员按照技术、质量、安全标准进行操作。制止纠正一切违章 作业行为。对分部分项工程和单位工程的施工质量进行监督检查。 参加分部分项工程的质量核定,尽量做到验收前自检不合格的不报 批甲方监理验收签字。 参加组织隐蔽工程的核查验收,不合格的当场组织作业人员进行整改,当场检查,当场记录,做好检查记录的会签。发生问题及时解 决并如实报告。按规定做好本工程的质量纪录,定期不定期的汇报 工程质量情况。 对管区的工程施工工序跟踪检查,不发生漏检。注重质量预控和过 程控制,及时对每道工序,及施工要求进行现场技术交底。在工序 完成后监督并参与劳务管理人员对其完成工作的自检。对不合格产 品当即要求其整改返工,直到检验合格,才允许下一道工序的进行。在此过程中,注重各项分项工程的技术要求,施工工艺;注重工序 与工序之间的衔接,配合施工员组织生产。 工程中每一批材料进场,对其型号,外观进行仔细检查是否有缺损。在本职工作的同时配合现场监理工程师对进场材料的审查。

加工中心常见故障及对策

一、手轮故障 原因: 1.手轮轴选择开关接触不良 2.手轮倍率选择开关接触不良 3.手轮脉冲发生盘损坏 4.手轮连接线折断 解决对策: 1.进入系统诊断观察轴选开关对应触点情况(连接线完好情况),如损坏更换开关即可解决 2.进入系统诊断观察倍率开关对应触点情况(连接线完好情况),如损坏更换开关即可解决 3.摘下脉冲盘测量电源是否正常,+与A,+与B 之间阻值是否正常。如损坏更换 4.进入系统诊断观察各开关对应触点情况,再者测量轴选开关,倍率开关,脉冲盘之间连接线各触点与入进系统端子对应点间是否通断,如折断更换即可。 二、X Y Z 轴及主轴箱体故障 原因: 1.Y Z 轴防护罩变形损坏 2.Y Z 轴传动轴承损坏 3.服参数与机械特性不匹配。 4.服电机与丝杆头连接变形,不同轴心 5.柱内重锤上下导向导轨松动,偏位 6.柱重锤链条与导轮磨损振动 7.轴带轮与电机端带轮不平行 8.主轴皮带损坏,变形

解决对策: 1.防护罩钣金换 2.检测轴主,负定位轴承,判断那端轴承损坏,更换即可 3.调整伺服参数与机械相互匹配。(伺服增益,共振抑制,负载惯量) 4.从新校正连结器位置,或更换连接 5.校正导轨,上油润滑 6.检测链条及导轮磨损情况,校正重锤平衡,上黄油润滑 7.校正两带轮间平行度,动平衡仪校正 8.检测皮带变形情况损坏严重更换,清洁皮带,调节皮带松紧度 三、导轨油泵,切削油泵故障 原因: 1. 导轨油泵油位不足 2. 导轨油泵油压阀损坏 3. 机床油路损坏 4. 导轨油泵泵心过滤网堵塞 5. 客户购买导轨油质量超标 6. 导轨油泵打油时间设置有误 7. 切削油泵过载电箱内断路器跳开 8. 切削油泵接头漏空气 9. 切削油泵单向阀损坏 10. 切削油泵电机线圈短路 11. 切削油泵电机向相反

加工中心大修案例分享

一、主轴系统常见故障 1.立式加工中心镗孔精度下降,圆柱度超差,主轴发热,噪声大,但用手拨动主轴转动阻力较小。 (1)故障分析。主轴部件解体检查,发现故障原因如下:①主轴轴承润滑脂内混有粉尘和水分,这是因为该加工中心用的压缩空气无精滤和干燥装置,故气动吹屑时少量粉尘和水气窜入主轴轴承润滑脂内,造成润滑不良,导致发热且有噪声;主轴内锥孔定位表面有少许碰伤,锥孔与刀柄锥面配合不良,有微量偏心; ②前轴承预紧力下降,轴承游隙变大;③主轴自动夹紧机构内部分碟形弹簧疲劳失效,刀具未被完全拉紧,有少许窜动。 (2)故障处理。更换前轴承及润滑脂,调整轴承游隙,轴向游隙0.003mm,径向游隙士0.002mm;自制简易研具,手工研磨主轴内锥孔定位面,用涂色法检查,保证刀柄与主轴定心锥孔的接触面积大于85%;更换碟形弹簧。将修好的主轴装回主轴箱,用千分表检查径向跳动,近端小于0.006mm,远端150mm 处小于0.010mm。试加工,主轴温升和噪声正常,加工精度满足加工工艺要求,故障排除。 (3)改进措施:①增加压缩空气精滤和干燥装置,过滤器要定期排水,定期清洗或更换滤芯;②随时检查主轴锥孔、刀柄的清洁和配合状况,检查空气干燥器工作是否正常;③合理安排加工工艺,避免材料切除率陡变;④严禁超负荷运行,有故障应及时报修,不得带病运行。 2.主轴部件的拉杆钢球损坏 (1)故障现象。立式加工中心主轴内刀具自动夹紧机构的拉杆钢球和刀柄拉

紧螺钉尾部锥面经常损坏。 (2)故障分析。检查发现,主轴松刀动作与机械手拔刀动作不协调。这是因为限位开关挡铁装在气液增压缸的气缸尾部,虽然气缸活塞动作到位,增压缸活塞动作却没有到位,致使机械手在刀柄还没有完全松开的情况下强行拔刀,损坏拉杆钢球及拉紧螺钉: (3)故障处理。清洗增压油缸,更换密封环,给增压油缸注油,气压调整至0.5~0.8MPa,试用后故障消失。 (4)改进措施:①定期检查并清洁气液增压油缸,监测刀具自动夹紧机构各部分的运行状况,及时消除故障隐患;②定期检查调整气压和液压系统压力,检验液压油质,如氧化变质应及时更换。 3.主轴部件的定位键损坏 (1)故障现象。立式加工中心换刀时冲击响声大,主轴前端拨动刀柄旋转的定位键局部变形。 (2)故障分析。响声主要出现在机械手插刀阶段,故障初步确定为主轴准停位置误差和换刀参考点漂移。本机床采用霍尔元件检测定向,引起主轴准停位置不准的原因可能是主轴准停装置电气系统参数变化、定位不牢靠或主轴径向跳动超差。首先检查霍尔元件的安装位置,发现固定螺钉松动,机械手插刀时刀柄键槽未对正主轴前端定位键,定位键被撞坏。 主轴换刀参考点接近开关的安装位置同样有松动现象,使换刀参考点微量下移,刀柄插人主轴锥孔时锥面直接撞击主轴定心锥孔,产生异响。 (3)故障处理。调整霍尔元件的安装位置后拧紧并加防松胶。重新调整主轴

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