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PLC在反吹式滤筒除尘机上自动控制(维修电工技师论文)

PLC在反吹式滤筒除尘机上自动控制(维修电工技师论文)
PLC在反吹式滤筒除尘机上自动控制(维修电工技师论文)

广东省维修电工技师专业论文

PLC在反吹式滤筒除尘机上自动控制

姓名:范学富

工种:维修电工

鉴定等级:技师

单位:广东欧派家居集团有限公司

时间:二零一一年五月二十八日

PLC在反吹式滤筒除尘机上自动控制

摘要:本文通过对反吹式滤筒除尘机使用PLC自动控制系统程序设计分析,概要地阐述了在反吹式滤筒除尘机中使用PLC实现自动化控制的可行性。通过改造后的反吹式滤筒除尘机不但维护简单,而且员工作业环境得到了改善,健康得到了保障。

关键词:PLC控制、自动化、反吹式滤筒除尘

引言:

我公司是生产橱柜、板式家具的厂家。在生产中,开料工序所产生的木屑、灰尘,油漆工艺中打磨出来的油漆白色粉末,不但污染环境,而且工人工作不到一小时,全身就像涂了面粉一样。而且长期招不到工人,鉴于此,公司决定改变作业环境入手、改变招工难。由于以前老式反吹式滤筒除尘机经常堵塞,吸风量不足,故障频繁,所造成的作业环境恶劣。再加上停机维修,对生产造成了影响,由于以前是继电接触器控制系统经常无反吹,导致滤筒堵死、集尘箱堵死,风量减少,吸尘效果差。经过领导批准,决定对控制系统进行自动化改造,利用

PLC进行自动化控制,改善目前工作状况。

一、改造前反吹式滤筒除尘机工作状况

含尘的气体在离心风机的作用下由进风口进入除尘机主机内,经滤筒过滤后,粉尘被阻隔在滤筒的外壁,干净的气体在顶部排出,排入空气中。通过控制压缩空气缸的电磁阀,以自动定时高压喷吹滤筒把吸附在滤筒外壁的粉尘吹落在集尘箱内。集尘箱灰尘由清尘电机御料,完成吸尘工作循环。如图(1)工作流程。

图(1)工作流程

由于反吹式滤筒除尘机经常堵塞,吸风量不足,故障频繁,所造成的作业环境恶劣。再加上停机维修,对生产造成了影响,该系统是继电接触器控制系统经常无反吹,导致滤筒堵死、集尘箱堵死,在平时的维修中我们发现,故障最多的环节是反吹环节和集尘箱环节。无反吹表现为中间继电器触点粘结、断路,由于十个中间继电器每分钟每个会动作一次,频率相当高所造成的,无反吹造成滤筒上的灰尘无法下落,吸风通道堵死,吸尘效果差。集尘箱堵死表现为排尘不及时,无自动控制功能,属手动控制。

二、改造设想描述。

针对故障形式定方案:1、继电系统由于继电器的某一点的断开、烧损导致整个无喷吹输出,拟利用PLC控制器,直接输出给电磁阀,减少中间继电器来达到减少故障率。2、由于以前系统排尘只有手动而无自动经常堵塞,所以改由PLC 控制,作自动排尘程序,时间每30分钟排尘电机转动一分钟,保证了料斗不堵塞,增加了吸尘量。3、采用定时脉冲电路控制脉冲时间,当超过十人以上使用时,采用每6秒喷出一次。少于十人使用时,采用10秒喷出一次,设置选择开关控制。

基于此台吸尘机的特点,操作简单,输入输出点少,无传感器控制元件,安装附件少。故决定使用三菱FX1s-30MR可编程控制器对其系统控制,结合脉冲电磁阀作为动作元件和执行元件,以达到改造目的。经公司及工程师的许可,结合

反吹式滤筒除尘机的工作性能,制订出控制要求,并按要求编写出I/O分配图,梯形图,并列出改造元件表,提交给技术部审核修改,经公司有关部门讨论研究后同意组织人员实施改造。

三、改造方案描述

1、反吹式滤筒除尘机动作流程图:图(2)

图(2)

2、设备电气主电路设计

主电路22KW离心风机电机采用星—三角启动,时间继电器KT及接触器KM1、KM2、KM3在控制箱设启动、停止按钮控制,俩台1.5KW清尘电机由一个接触器KM4控制,控制信号PLC提供,十个喷吹电磁阀由PLC定时脉冲直接输出给电磁阀线圈。主电路图见附录。

3、控制电路说明

1、主电路的控制电源由三相电源380V经变压为220V作为控制电源使用,同时作为PLC控制器电源。

2、因执行元件脉冲电磁阀使用DC24V直流电源,故从变压器输出端接AC24V 经桥式整流送入PLC作控制直流电源。

4、PLC输入输出I/O分配图(见附录)

输入点分配表见表4-1

表4-1 输入点分配表

输出点分配表见表4-2

表4-2 输出点分配表

5、PLC梯形图(见附录)

6、PLC主程序解释

6.1、PLC输入回路:控制喷吹电磁阀的脉冲时间由选择开关X000和X001执行,当选择开关在X000、X001中间时,脉冲电磁阀不输出。当X000为ON,为定时脉冲6秒。见图(3)

图(3)

当工位人数在十人以下时,选择X001为ON,为每10秒脉冲一喷吹。见图(4)

图(4)

当X002至ON时,清尘电机动作时间为每30分钟动作60秒,实现自动控制清尘。设选择开关,当选择手动时,外设点动按钮控制。见图(5)

图(5)

6.2、PLC输出回路:十个喷吹电磁阀信号分别由PLC的Y000\Y001\Y002\Y003\Y004\Y005\Y006\Y007\Y010\Y011输出。见图(6)

图(6)

清尘电机PLC控制信号输出为Y012.见图(7)

图(7)

6.3、PLC工作过程描述:当开关X000接通时,辅助继电器M0至ON,当MO至ON定时器T0开始计时,当计时到6秒时,T0至ON,辅助继电器M50至ON,输出回路Y000得到一个脉冲,电磁阀开关动作一次,依次循环脉冲至Y011,完成十个脉冲工作循环。当开关X001至ON时,计时到十秒时动作,和上面一样,完成十个工作循环。开关X000.X001不能同时接通,每次只能接通一个。当X002至ON时,辅助继电器M20至ON,当M20至ON时,定时器T40开始计时,当计时到18000秒时,T40至ON,辅助继电器M142至ON,T41开始计数,当T41计时到600秒时,M142至OFF,自动完成一次清尘工作。

四、实施方案

1、旧的中间继电器、时间继电器、接触器、变压器、镇流器全部报废,22kw 主电机至配电箱,脉冲电磁阀至配电箱的布线保留。

2、三菱PLC控制器选用FX1S-30MR-001,按照PLC梯形图把编好的程序写入控制器中。

3、根据PLC输入输出I/O分配图,把电磁阀、开关接入输出输入对应端子上,把输出点接入对应的接触器线圈上。

4、按照主电路控制线路接入星-三角启动线路。

5、测试星-三角启动线路的可靠性,观察接触器动作顺序是不是和图纸一致,此测试必须不带负载,避免短路发生电机爆炸。观察PLC各点输出状态。

6、带负载运行,观察各部分运转,主机启动正常、喷吹和清尘电机工作正常,风力强劲。

五、改造后效果描述

采用PLC自动控制系统控制的反吹式滤筒除尘机和未改造相比,喷吹频率和

输出同步,站在主机外5米的地方都能听到“砰砰”声,而且御料电机按时循环

御料,站在吸风口,能感觉到有一股强大吸力往里吸,员工们身上不再一片白色

了。以前只有几个人,现在二十多人轮流上班,生产单量明显上升,比以前修机

的时间少了,故障率几乎为零,达到了改造的目的。

六、结束语

此次改造我运用了工作中积累的电器维修实践经验,参考了一些相关的书籍,得到了白云学院老师的指点,认真分析了反吹式的滤筒除尘机的工作过程及工作要点,改造后经生产实践证明,达到了预期的效果。我认为,在科技飞速发展的今天,作为一名一线电气维修人员,应该努力学习新知识新技能,不断地提高自己的工作能力,特别是在PLC总线控制系统突飞发展的今天,应该把握国内外各种技术方向,适应工厂设备的维修任务,以此提升完善自我。

此次改造对我自己的能力也有很大的提高,以前只是对一些外围控制电路的维修,对整个程序的设计和编写还是尝试。通过此次经历,锻炼了自己的动手能力和分析能力,但在程序的编写上还有很大的不足之处,还要不断学习提升。

因本人水平有限,有错误和不足之处,恳请各位专家、教授批评指正。

参考文献

1、《电气可编程控制原理和使用》清华大学出版社王阿根编著

2007年4月第一版

2、《电工新技术教程实训指导》广东省职业技能鉴定指导中心组编写2009年11月

3、《电工新技术教程》中国劳动社会保障出版社梁耀光,余文杰编著2007年5月第1版

4、《可编程控制器入门和使用实例(三菱FX2N系列)》中国电力出版社

2005年第一版

5、《可编程控制器原理和使用》华南理工大学出版社钟肇新范建东,冯太合编著 2008年2月第4版

附录:PLC梯形图

附录二:星-三角启动主、控制电路图

附录三:PLC输入输出接线图

附录四:控制电箱照片

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