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SIMODRIVE 611 伺服驱动系统故障诊断说明(5)

SIMODRIVE 611 伺服驱动系统故障诊断说明(5)
SIMODRIVE 611 伺服驱动系统故障诊断说明(5)

SIEMENS SIMODRIVE 611 伺服驱动系统故障诊断说明(5) 2012-02-04 13:28:40楼主

614 对于电动机的迟滞停机(P1602/1603)

原因: 电动机的温度(通过温度感应器KTY 84被感应出来并且通过电动机编码器电缆找

到合适的模块)被越过的温度在P1602上比在P1603上的时间长.

排除: 一避免一些迅速的一个接一个的加速和制动操作

一电动机超载?

一当驱动时,检查电动机的输出是否足够,或者用一个更有动力的电动机,可连接一

个较高等级的电源部分

一检查电动机数据,由于不正确的电动机数据,电流可能过高

一检查温度感应器

一检查电动机的风扇

一检查电动机编码器电缆

一电动机编码器的不完善

一检查并有可能降低P1230或者P1235

电动机的温度监控器失效,此时P1601的二进制数的第14位等于1

对于线性化的电动机

一检查电动机温度监控器的参数

P1602(报警门槛,电动机的极限温度)等于120℃

P1603(计时,电动机温度报警)等于240秒

P1607(暂时关闭限定,电动机温度)等于155℃

P1608(固定的温度)等于零℃

当P1608等于零,此时温度感应是活性的

当P1608大于零,此时固定温度是活性的

一如果温度监控器是由一个额外的PLC独自实现的,那么固定的温度必须达到P

1608(例如 :80℃).这样温度监控器将无效.

一检查电动机的电源接头

一在电源电缆末端处检查温度传感器耦合电缆的连接;在20℃时,大约580欧姆被

测到

一随着测量系统接头的撤走(X411),在20℃时编码器的13和25管脚之间大约有580

欧姆

一检查测量系统的接头是不是正确的插在驱动器(X411)上

一为了驱动器的平行,仅有KTY可被连接

一是否温度开关和温度传感器是串联的, (NC触点)的温度传感器可能被响应了,

或者温度开关被损坏

确认: 故障存储器重新置位

响应停止: 参数化

615 DM 编码器的限定频率被超出

原因: 直接测量系统的速度实际值越出了编码器可允许的限定频率

一不适当的编码器

一P1007同编码器的脉冲数量不一致

一编码器的不完善

一不完善的编码器电缆或者不正确的保留

一没有连接编码器电缆的防护体

一不完善的控制模块

排除: 一输入正确的编码器数据/替换编码器

一检查编码器的脉冲数量(P1007)

一正确保留编码器的电缆/替换

一连接编码器电缆的防护体

一降低输入速度的起始点

一替换控制模块

确认: 故障存储器重新置位

响应停止: 参数化

680 非法的电动机代码号码

原因: 一个电动机的代码(P1102)被输入为没有提供的数据

排除: 再次启动并且输入正确的电动机代码数(P1102)

确认: 电源开启

响应停止: 停止Ⅱ(SRM,SLM) ,停止Ⅰ(ARM)

681 非法的电源部分的代码数:

原因: 一个电源部分的代码(P1106)被输入为没有提供的数据

排除: 一输入正确的电源模块的代码(P1106)

一对于电源模块采用自动识别,升级固件

确认: 电源启动

响应停止: 停止Ⅱ(SRM,SLM) ,停止Ⅰ(ARM)

682 在P\%U中非法的编码器代码数

原因: 在P1006或P1036,一个编码器代码数被输入为没有提供的数据

尽管编码器在P1036中没指定,但直接测量系统(P0250/P0879.12)是有活力的

排除: 输入正确的编码器代码,或者在P1006(P1036)中为第三方的编码器(99)输入代码激活直接测量系统(P0250/P0870.12)

确认: 电源启动

响应停止: 停止Ⅱ(SRM,SLM) ,停止Ⅰ(ARM)

683 首次启动(P\%)运算控制器的数据是不成功的

原因: 首次启动中,一个错误在运算控制的数据中产生了.在失败的条件下,电流控制器,流量控制器以及速度控制器不能达到最优的赋值.

排除: 从P1080中逐条读出错误并且消除错误.然后随着P1080=1再次启动运算控制数据重复这个操作,直到在P1080上没有错误显示.然后存入FEPROM并且完成电源的重起

在P1080中的错误代码所提供的信息:

一15 磁性电抗(P1141=0)

一16 漏泄电抗(P1139/P1140)=0

一17 旋转电动机频率(P1134)=0

一18 转子电阻(P1138)=0

一19 电动机瞬间惯性(P1117)=0

一21 衰耗领域的极限速度(P11142)=0

一22 电动机的静止电流(P1118)=0

一23 最大电动机电流(P1104)和电动机恒定电流(P1118)的比例远大最大的扭矩

限定(P1230)和动力限定(P1235)之间的比例

一24 转动电动机的频率(P1134)和转动电动机速度(P1400)的比例是不准许的(成队数)

确认: 电源启动

响应停止: 停止Ⅱ(SRM,SLM) ,停止Ⅰ(ARM)

703 无效的电流控制器循环

原因: 在P1000中一个非法的值被输入

排除: 在P1000中输入一个有效值

对于P1000可允许的值

对于单轴安置或输入速度起始点应为2(62.5us)

在每次操作模式中应为4(125us)

确认: 电源启动

响应停止: 停止Ⅱ(SRM,SLM) ,停止Ⅰ(ARM)

704 无效速度控制器循环

原因: 在P1001中输入一个非法的值

排除: 在P1001中输入一个有效的值

对于P1001可允许的值为2(62.5us),4(125us),8(250us),16(500us)

对于单轴操作,仅2(62.5us)是允许的值

而且,P1001必须大于等于P1000.

确认: 电源启动

响应停止: 停止Ⅱ(SRM,SLM) ,停止Ⅰ(ARM)

705 控制器循环的位置错误

原因:在允许的界线范围外控制循环(P1009)被监控作用确定。

排除:在P1009中进入一个正确的价值范围。

P1009所允许的价值范围是在32(1ms)和128(4ms)之间。

在未来,控制循环位置一定是控制循环速度的整数倍。

确认:接通电源

反应:停止、STOPⅡ(SRM,SLM) STOPⅠ(ARM)

706 插补循环错误

原因:在允许的界线范围外监控已经确定了插补循环,或者一个不合规格的比率在插补循环和控制器循环(P1009)位置范围之间。

排除:在P1010中进入一个错误的价值或在P1009中进入一个正确的价值。

P1010所允许的价值范围是在128(4ms)和640(20ms)之间

在未来,插补循环一定是控制循环的整数倍。

确认:接通电源

反应:停止、STOPⅡ(SRM,SLM) STOPⅠ(ARM)

708 在当前的控制器循环中的轴向背离

原因:在2—轴模块中,当前的控制循环是不同于其它的两轴。

排除:检查P1000并且在两个驱动器中输入一个相同的输入值。

确认:接通电源

反应:停止、STOPⅡ(SRM,SLM) STOPⅠ(ARM)

709 在速度控制器循环中的轴向背离

原因:在一个2—轴模块中,速度控制器循环不同于两轴。

排除:检查P1001并且在两个驱动器中输入一个相同的输入值。

反应:停止、STOPⅡ(SRM,SLM) STOPⅠ(ARM)

710 在控制器循环和插补循环位置的轴向背离

原因:1.在一个2—轴模块中,控制器循环(P1009)或插补循(P1010)的位置是

不同于两轴的。

2.经过钟式同步的PROFIBUS,在n式模式中,在用一个轴时控制器循环

是特殊的,它的不同在于位置模式的其它轴的循环器(P1009)位置。

排除:1. 检查P1009/P1010并且在两个驱动器中输入一个相同的输入值。

2.为了同步的PROFIBUS,用P1009调节公共汽车的配置(参量设置)。

确认:接通电源

反应:停止、STOPⅡ(SRM,SLM) STOPⅠ(ARM)

716 扭矩常量错误

原因:在P1113中比率在扭矩比率和当前比率之间(扭矩常量[Nm/A])是正确的

(少于/等于零)或这个P1113/P1112的比率时大于70。

排除:在P1113中为电机进入正确的扭矩/当前比率或进入P1113/P1112的可允许

的比率。

第三方电机:

扭矩常数应该从电机数据栏中确定。

Siemens电机:

扭矩常数被电机数据(P1102)确定。

确认:接通电源

反应:停止、STOPⅡ(SRM,SLM) STOPⅠ(ARM)

719 为delta运转电机不起作用

原因:当用P1013的时候,s tar—delta完全改变,这个电机为了delta运转不起限定作用(电机2)。

排除:为了delta运转(电机2)检查并进入这个参数。

确认:接通电源

反应:停止、STOPⅡ(SRM,SLM) STOPⅠ(ARM)

720 电机最大速度错误

原因:由于在P1401中的高的大的电机速度和在P1001中的控制器循环速度,高

的部分速度能出现,它的结果使得格式超值。

排除:检查并使P1401和P1001正确。

驱动器软件为了大的储备利润设计。以致于显示钟在数据结果错误时才出

例如:

控制器循环速度的时间是125微秒,480000RPM的电机速度使得加工处理

正确!

确认:重新安排错误记忆

反应:停止、STOPⅡ(SRM,SLM) STOPⅠ(ARM)

723 在ST S结构中的轴向背离

原因:在一个2—轴模块中,门框单元结构(P1003)是不同于两个门框单元。

排除:为了两个模块轴检查P1003并输入少量同样的数据(不要改变这个标准装置,这个最适宜配置的表现)。确认:接通电源

反应:停止、STOPⅡ(SRM,SLM) STOPⅠ(ARM)

724 发动杆双数错误

在P1112中配置杆双数是错误的(零或负数)。

感应电机:

一个错误杆双数被确定在P1134到P1005范围内。排除:同步电机:

实际上可能的杆上述是例如2,3或4。

感应电机:

确定这个比率速度和比率频率并输入正确。

确认:接通电源

反应:停止、STOPⅡ(SRM,SLM) STOPⅠ(ARM)

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