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引风机异常振动诊断及处理(精)

引风机异常振动诊断及处理(精)
引风机异常振动诊断及处理(精)

引风机异常振动诊断及处理

高庆水

杨建刚/东南大学火电机组振动国家工程研究中心

摘要:简介了离心式引风机的振动情况和数据,叙述了动平衡简况。最后通过分析得出轴承故障和磨损是其振动的根本原因,并做了处理。关键词:离心式通风机;振动;动平衡;故障诊断中图分类号:TH432

文献标识码:B

文章编号:1006-8155(2009)01-0069-02Diagnosis

and

Treatment

for

Abnormal

以往经验,初步判定异常振动是由风机叶轮质量不平衡所引起的。经过多次动平衡后,风机振动达到良好水平。动平衡后第二天开机时,风机再次出现了异常振动。对机组检修记录、历史动

平衡数据等进行了深入研究,得出滚动轴承跑内圈是导致振动的根本原因。通过检查、调整和更换轴承,彻底消除了该异常振动故障。VibrationinInducedFan

Abstract:Thispaperbrieflyintroducesthevibrationstatusanddataofcentrifugalinducedfan,andspecifiesthesituationofdynamicbalancing.Finally,thebearingfaultandwearingarethekeyreasonsforvibrationbasedonanalysisandthetreatment iscarriedout.

Keywords:centrifugalfan;vibration;dynamicbalancing;faultdiagnosis

1振动数据

对该风机在工作转速下的振动特性进行了

全面测试。表1给出了原始振动测试数据。该引风机异常振动特征可以总结为以下两点:

(1)振动信号以工频分量为主,振动故障属于普通强迫振动故障一类;

(2)该机组异常振动突出表现在1#轴承垂直、水平和2#轴承水平方向上,其他测点振动较小。

表1

测点

0引言

某厂一台离心式引风机,由一台三相异步

1垂直1水平2垂直

机组原始振动(1500r/min)

测点2水平3垂直3水平

数据/μm∠(°)138∠27929∠32665∠334

数据/μm∠(°)130∠192256∠27117∠35

电动机驱动,工作转速为1500r/min。引风机由滚动轴承支撑,引风机轴系结构见图1。

由于振动信号以工频分量为主,根据以往经验[1-3],振动很可能是由于引风机叶轮上存在不平衡所引起的。因此,首先考虑进行动平衡试验。

图1

轴承支撑系统示意图

本机组动平衡过程开展得比较艰难。同类型机组,基本上做到了“一次加准或二次到位”,但是本次动平衡试验,在转子上先后加重4次,各次加重量分别为270g∠200°、150g∠20°、50g

一段时间以来,该风机1#、2#轴承振动较大,1#轴承水平振动更是高达250μm。振动信号主要为工频分量,占到通频量值的90%。根据

收稿日期:2008-05-21南京市

210096

—69—

2009年第1期

从表中看出,前两次试验得出的影响系数基本一致,分散度较小。本次动平衡试验得出的影响系数不仅分散度大,而且幅值远大于前两其中1#轴承水平方向影响系数幅值增大了次。

10倍多,相位变化了100°左右。对同一台机组而言,影响系数应该基本稳定。μm∠(°)

虽然振动主频为工频,但是根据影响系数分散度和灵敏度比较大的现象,可以认为振动问题并不是常规的不平衡,而应该是滚动轴承出现了故障[4],极有可能是内圈或外圈松动导致了支撑刚度的减小和不平衡相应灵敏度的增加。

打开1#、2#轴承检查,发现滚动轴承跑内圈,并且有不同程度的磨损,1#轴承磨损最严重。更换轴承后,并重新做了动平衡试验,各瓦振动均在优良水平。

2瓦垂直

0.17∠3390.226∠3520.368∠380.3∠313瓦水平

0.63∠2940.948∠3311.52∠3411.33∠

333

∠45°、40g∠270°。表2给出了根据4次加重计算得出的影响系数。从表中看出,影响系数分散度非常大。以1瓦水平振动为例,影响系数幅值相差一倍多,相位相差50°。其余各点的影响系数也呈现出了不同程度的分散度。这在以往处理风机振动过程中很少遇到。

表2

12341234

历次加重计算得出的影响系数

1瓦水平2.1∠2503.28∠2644.94∠3074.93∠3093瓦垂直

0.097∠3170.223∠3360.3∠10.43∠48

1瓦垂直1.38∠1611.85∠1782.2∠2202.37∠2172瓦水平

0.96∠2731.63∠2812.3∠3262.58∠332

4次加重后,各测点振动大幅降低,2瓦水平振动最大45μm,各瓦振动均达到优良水平,动平衡试验暂告一段落。

3结论

本机组振动主要是由于滚动轴承跑内圈所

2轴承跑内圈、磨损问题的分析及处理

动平衡结束后第二天,风机正常开机。想不

引起的。该故障和不平衡故障现象很相似,人们很容易首先从动平衡角度进行处理。由于没有从本质上找到故障原因,动平衡试验往往开展得比较艰难,而且容易出现振动不稳定等现象。最终确定滚动轴承相关故障,可以根据多次动平衡试验所求出的影响系数分散度来判定。

参考文献

[1]施维新.汽轮发电机组振动及事故[M].北京:中国电力出

版社,1991.

[2]杨建刚,谢东建.基于多传感器数据融合的动平衡方法研

究[J].动力工程,2003,23(2):2275-2278.

[3]金锐,汪江,陆颂元.某电厂一次风机振动故障诊断及动平

衡[J].汽轮机技术,2002,44(3):178-181.

[4]雷继尧,丁康.轴承故障诊断[M].西安:西安交通大学出版

1991.社,

到的是,风机再次出现了异常振动,1#瓦水平振动再次达到170μm。

该机组曾于2005年1月和8月做过两次动平衡试验,都取得了很好的效果。表3给出了前两次动平衡试验得出的影响系数。

表3

前两次动平衡试验的影响系数μm∠(°)

1垂直0.224∠60.343∠3502垂直0.14∠800.21∠54

1水平0.56∠450.64∠632水平0.25∠2100.28∠190

时间2005年1月2005年8月

时间2005年1月2005年8月

∠∠∠∠∠∠∠∠∠∠∠∠∠∠∠∠∠∠∠∠∠∠∠∠∠∠∠∠∠∠∠∠∠∠∠∠∠∠∠∠

声明

为适应我国信息化建设,扩大本刊及作者的信息交流渠道,本刊已被CNKI中国期刊全文数据库和本刊的电子媒体《风机技术网》收录,其作者著作权使用费与本刊稿酬一次性支付。如作者不同意文章被收录,请在来稿时向本刊说明,本刊将会做适当处理。本刊内容文责自负,版权所有,未经许可,不得转载。—70—

引风机振动的原因

首先应该判断出是引风机风机在振动,还是由于拖动它的电机震动引起风机共振。 如果是由于电动机震动引起的则要检查电机: (1 )机械磨擦(包括定子、转子扫膛)。 (2 )单相运行,可断电再合闸,如不能起动,则可能有一相断电。 (3 )滚动轴承缺油或损坏。 (4 )电动机接线错误。 (5 )绕线转子异步电动机转子线圈断路。 (6 )轴伸弯曲。 (7 )转子或传动带轮不平衡。 (8 )联轴器松动。 (9 )安装基础不平或有缺陷。 如果是由于风机震动引起的则应检查: ①风机轴与电机轴不同心,联轴器装歪 ②机壳或进风口与叶轮摩擦 ③基础的钢度不牢固 ④叶轮铆钉松动或叶轮变形 ⑤叶轮轴盘与轴松动,或联轴器螺栓松动 ⑥机壳与支架、轴承箱与支架、轴承箱盖于座等联接螺栓松动 ⑦风机进出气管道安装不良 ⑧转子不平衡,引风机叶片磨损 风机振动原因分析及防治 工艺和维护几方面分析了可能导致风机振动的因素,提出多种措施,改善了风机作业状况、工作环境,有效的解决了风机振动问题,延长了风机 目前,安阳钢铁集团公司烧结厂四台28m2烧结机所配备的抽风机型号为D2800—11。由于设备老化、漏风率高,导致设备故障频繁。随着厚料层烧结生产操作的推广,为提高风量,1995年底经过对风机局部改造,使其抽风能力由原来的2500m3/min提高到2800m3/min,但未对大烟道、水封、除尘器等配套设施实施同步扩容改造,没有达到整个抽风系统的优化配置。由于受设备系统现状、工艺操作水平、风机维修维护多种因素影响,由风机振动引起的非计划检修频度直线上升,影响了整个烧结生产;由风机振动造成轴瓦、转子的频繁损坏,导致生产成本的增加。价值21万元(修旧转子10万元)的转子使用寿命仅为3-4个月,1998年最严重时4台风机一年更换了28个转子18对轴瓦。为此,从改善风机作业环境到风机本身的维护、安装多方面入手查找振动原因并进行了有效防治。 2 风机振动原因分析 根据风机的结构和作业特点,从理论上建立风机振动原因分解图,见图1。 通过对检修备案记录的分析并对照上面的原因分解图,不难得出造成风机振动的五个主要因素有:进入风机人口的粉尘量大、风温低、磨损、安装精度低、风机进入喘振区域。 2.1 风机入口的粉尘量大

2电机振动异常的识别与诊断

电机振动异常的识别与诊断 一、三相交流电机定子异常产生的电磁振动 三相交流电机在正常运转时,机座上受到一个频率为电网频率2倍的旋转力波的作用,而可能产生振动,振动大小与旋转力波的大小和机座的刚度直接有关。 定子电磁振动异常的原因: ①定子三相磁场不对称,如电网三相电压不平衡。因接触不良和断线造成单相运行,定子绕组三相不对称等原因,都会造成定子磁场不对称,而产生异常振动。 ②定子铁心和定子线圈松动将使定子电磁振动和电磁噪声加大。 ③电磁底脚线条松动,相当于机座刚度降低使定子振动增加。 定子电磁振动的特征: ①振动频率为电源频率的2倍,F=2f ②切断电源,电磁振动立即消失 ③振动可以在定子机座上和轴承上测得 ④振动强度与机座刚度的负载有关 二、气隙静态偏心引起的电磁力 电机定子中心与转子轴心不重合时,定、转子之间气隙将会出现偏心现象,偏心固定在一个位置上,在一般情况下,气隙偏心误差不超过气隙平均值的上下10%是允许的,过大的偏心值产生很大的单边磁拉力。 气隙静态偏心产生的原因: ①电磁振动频率是电源频率的2倍F=2f。 ②振动随偏心值的增大在增加,随负载增大而增加。 ③断电后电磁振动消失。 ④静态偏心产生的电磁振动与定子异常产生的电磁振动非常相似,难以区别。 三、气隙动态偏心引起电磁振动 偏心的位置对定子是不固定的,对转子是固定的,因此偏心的位置随转子而转动。 气隙动态偏心产生的原因: ①转子的转轴弯曲 ②转子铁心与转轴或轴承不同心。 ③转子铁心不圆 气隙动态偏心产生电磁振动的特征; ①转子旋转频率和定子磁场旋转频率的电磁振动都可能出现。 ②电磁振动的振幅随时间变化而脉动(振),脉动的频率为2sf,周期为1/2sf 当电动机负载增加,S加大,其脉动节拍加快。 ③电动机往往发生与脉动节拍相一致的电磁噪声。 ④断电后,电磁振动消失,电磁噪声消失。 四、转子绕组故障引起的电磁振动 笼形电机笼条断裂,绕组异步电机由于转子回路电气不平衡都将产生不平衡电磁力。 转子绕组故障产生的原因: ①笼条铸造质量不良,产生断条和高阻。

风机产生振动的原因及处理方法

风机是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械,它是一种从动的流体机械。风机是中国对气体压缩和气体输送机械的习惯简称,通常所说的风机包括通风机,鼓风机,风力发电机。那么风机会出现振动的原因和解决办法有哪些呢? 风机产生振动的原因及解决方法 1.叶轮与主轴配合间隙过大引起的振动,其主要原因是叶轮在制作加工过程中加工精度有误差,轴头出现椭圆,导致配合接触面减少,有原来的面接触变成了点接触。还有在修复过程中检修人员用细砂纸打磨轴头,多次修复后,导致主轴头与叶轮配合间隙过大。 解决方法:叶轮与主轴配合间隙过大引起的振动,对于新轴要依据图纸进行校核,确保达到叶轮与轴的配合间隙,叶轮轴孔与轴之间为过盈配合,紧力为0.01-0.05mm。另外风机正常运行期间尽量减少检修次数,由于每次检修对于风机主轴都存在一定的磨修,这样一来多次的修复会造成主轴的累积磨损,使主轴轴颈明显变细,达不到

孔与轴的过盈配合要求。还有叶轮与主轴安装完毕后,轴头用于锁紧叶轮的锁母必须紧固到位,一旦出现松动会造成风机振动加剧上升。 2.叶轮本身不平衡所引起的振动,其产生的原因有:叶轮上的零部件松动、变化、变形或产生不均匀的腐蚀、磨损;工作介质中的固体颗粒沉积在转子上;检修中更换的新零部件重量不均匀;制造中叶轮的材质不绝对匀称;加工精度有误差、装配有偏差等。叶轮本身不平衡,叶轮不平衡可分为动不平衡(力偶不平衡)和静不平衡(力矩不平衡)两种。 解决方法:消除动不平衡的方法是:拆除风机转子,利用动平衡机对转子进行平衡找平,通过平衡机找平的转子,动、静不平衡基本可以得到根除。静不平衡可在现场利用三点平衡法进行找平。 3.主轴发生弯曲,其主要原因是风机长期处于停用状态,主轴叶轮在自重的作用下,发生弯曲变形。这种情况经常出现在正常运转的风机停用后,,再次启机时,出现风机振动超标的现象。再者主轴局

一种典型的基础刚性不足引发机组振动的故障诊断

一种典型的基础刚性不足引发机组振动的故障诊断 罗伟,赵林芳,施建忠 (江苏永钢集团机动处,江苏张家港215628) 摘要:通过对机组进行振动监测,采用频谱分析技术进行故障诊断,并制定解决方案,采取相应措施解决了一例典型的基础刚性不足引发机组振动的故障。 关键词:电机;振动;刚性;频率;故障 1 前言 江苏永钢集团是大型钢铁联合企业,年炼钢、轧钢能力680万t。大型旋转设备作为生产的关键设备,一直是公司设备管理的重中之重。公司共有大型高压、直流电动机400余台均能实现精密点检,开展设备状态分析与故障诊断工作。 但是,随着近年来公司跨越式的发展,新建项目逐步增多,大型旋转设备的设计、安装质量问题也偶有发生。 2 机组故障情况 该公司烧结三厂新建300m2带烧生产线一条,其中二次混料机为高压电机经液力耦合器调速驱动齿轮箱带动混料滚筒转动,实现将配料均匀混合的生产过程。该机组具有转动惯量大、负荷重、转矩大等特点。从2011年12月11日开始,发现该分厂二次混料机高压电机非负载侧和负载侧垂直径向振动发生突变,振动数值快速上升并严重超标,严重影响了设备的正常运行。 3 诊断过程 (1)、设备参数及测点布置图电机型号:YKK560-6,电机编号560Y1020624,功率800kW,转数986r/min,测点布置见图1。 (2)数据采集该电机12月3日与12日的振动数据如表1所示(注:1 Av代表非负载侧轴向振动速度,1 Hv代表非负载侧水平径向振动速度,1 Vv代表非负载侧垂直径向振动速度)。 (3)数据分析由表1数据可以看出该机组负载侧振动较大,特别是负载侧垂直径向振动严重超标,而且从12月3日到12日之间有一个明显的上升趋势。其时域波形图如图2所示,频谱图如图3所示。由图2可以看出在波峰A至波峰B之间存在较为明显的单一方向的振动能量,且峰峰间距均为16.25 Hz(即1×r/min,转频成分)。对应的频谱图显示最大振动幅值在49.375 Hz处,达7.02 mm/s,整个谱图存在较为明显的3倍频成分,且垂直方向振动明显大于轴向和水平,说明存在松动和刚性不足的可能。

电机振动异常的识别与诊断

电机振动异常的识别与诊断: ⑴三相交流电机定子异常产生的电磁振动,三相交流电机在正常运转时,机座上受到一个频率为电网频率2倍的旋转力波的作用,而可能产生振动,振动大小与旋转力波的大小和机座的刚度直接有关。 定子电磁振动异常的原因: ①定子三相磁场不对称,如电网三相电压不平衡。因接触不良和断线造成单相运行,定子绕组三相不对称等原因,都会造成定子磁场不对称,而产生异常振动。 ②定子铁心和定子线圈松动将使定子电磁振动和电磁噪声加大。 ③电磁底脚线条松动,相当于机座刚度降低使定子振动增加。 定子电磁振动的特征: ①振动频率为电源频率的2倍,F=2f ②切断电源,电磁振动立即消失 ③振动可以在定子机座上和轴承上测得 ④振动强度与机座刚度的负载有关 ⑵气隙静态偏心引起的电磁力 电机定子中心与转子轴心不重合时,定、转子之间气隙将会出现偏心现象,偏心固定在一个位置上,在一般情况下,气隙偏心误差不超过气隙平均值的上下10%是允许的,过大的偏心值产生很大的单边磁拉力。 气隙静态偏心产生的原因: ①电磁振动频率是电源频率的2倍F=2f。 ②振动随偏心值的增大在增加,随负载增大而增加。 ③断电后电磁振动消失。 ④静态偏心产生的电磁振动与定子异常产生的电磁振动非常相似,难以区别。 ⑶气隙动态偏心引起电磁振动 偏心的位置对定子是不固定的,对转子是固定的,因此偏心的位置随转子而转动。 气隙动态偏心产生的原因: ①转子的转轴弯曲 ②转子铁心与转轴或轴承不同心。 ③转子铁心不圆 气隙动态偏心产生电磁振动的特征; ①转子旋转频率和定子磁场旋转频率的电磁振动都可能出现。 ②电磁振动的振幅随时间变化而脉动(振),脉动的频率为2sf,周期为1/2sf 当电动机负载增加,S加大,其脉动节拍加快。 ③电动机往往发生与脉动节拍相一致的电磁噪声。 ④断电后,电磁振动消失,电磁噪声消失。 ⑷转子绕组故障引起的电磁振动。 笼形电机笼条断裂,绕组异步电机由于转子回路电气不平衡都将产生不平衡电磁力。 转子绕组故障产生的原因: ①笼条铸造质量不良,产生断条和高阻。 ②笼形转子因频繁起动,电机负载大产生断条或高阻。 ③饶式异步电动机的转子绕组回路电气不平衡,产生不平衡电磁力。 ④同步电动机磁绕组匝间短路。 转子绕组故障引起电磁振动的特征: ①转子绕组故障引起电磁振动与转子动态偏心产生的电磁振动,波形相似,现象相似,

汽轮发电机组振动监测方案及故障预防措施示范文本

汽轮发电机组振动监测方案及故障预防措施示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

汽轮发电机组振动监测方案及故障预防 措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1. 编制目的 为保证太仓电厂#2号机组顺利投产,避免振动问题的 发生,在收集有关资料的基础上,特制定本措施。 2. 编制依据 2.1 《火电工程启动调试工作规定》1996年5月 2.2 《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》 1996年版 2.3 《火电工程调整试运质量检验及评定标准》 2.4 《电力建设施工及验收技术规范》电力工业部 2.5 《CLN600-24.2/566/566型汽轮机主机说明书》

哈尔滨汽轮机厂有限责任公司 2.6 《机组运行规程》太仓电厂 3. 调试质量目标 符合部颁《火电工程调整试运质量检验及评定标准(1996年版)》中有关系统及设备的各项质量标准要求,全部检验项目合格率100%,优良率90%以上,满足机组整套启动要求。 专业调试人员、专业组长应按附录1(调试质量控制点)对调试质量的关键环节进行重点检查、控制,发现问题应及时向上级领导汇报,以便协调解决,保证启动调试工作顺利进行。 4. 调试对象及简要特性介绍 该汽轮机系哈尔滨汽轮机厂与日本三菱公司联合设

风机振动原因分析

电站风机振动故障的几种简易诊断 2009-11-18 11:20:44 来源:中国化工仪器网 风机是电站的重要辅机,风机出现故障或事故时,将引起发电机组降低出力或停运,造成发电量损失。而电站风机运行中出现最多、影响最大的就是振动,因此,当振动故障出现时,尤其是在故障预兆期内,迅速作出正确的诊断,具有重要的意义。简易诊断是根据设备的振动或其他状态信息,不用昂贵的仪器,通常运用普通的测振仪,自制的听针,通过听、看、摸、闻等方式,判断一般风机振动故障的原因。文中所述振动基于电厂离心式送风机、引风 机和排粉机。1 轴承座振动 1.1 转子质量不平衡引起的振动 在现场发生的风机轴承振动中,属于转子质量不平衡的振动占多数。造成转子质量不平衡的原因主要有:叶轮磨损(主要是叶片)不均匀或腐蚀;叶片表面有不均匀积灰或附着物(如铁锈);机翼中空叶片或其他部位空腔粘灰;主轴局部高温使轴弯曲;叶轮检修后未找平衡;叶轮强度不足造成叶轮开裂或局部变形;叶轮上零件松动或连接件不紧固。转子不平衡引起的振动的特征:①振动值以水平方向为最大,而轴向很小,并且轴承座承力轴承处振动大于推力轴承处;②振幅随转数升高而增大;③振动频率与转速频率相等;④振动稳定性比较好,对负荷变化不敏感;⑤空心叶片内部粘灰或个别零件未焊牢而位移时,测量的相位角值不稳定,其振动频率为30%~50%工作转速。 1.2 动静部分之间碰摩引起的振动 如集流器出口与叶轮进口碰摩、叶轮与机壳碰摩、主轴与密封装置之间碰摩。其振动特征:振动不稳定;振动是自激振动与转速无关;摩擦严重时会发生反向涡动; 1.3 滚动轴承异常引起的振动 1.3.1 轴承装配不良的振动 如果轴颈或轴肩台加工不良,轴颈弯曲,轴承安装倾斜,轴承内圈装配后造成与轴心线不重合,使轴承每转一圈产生一次交变的轴向力作用,滚动轴承的固定圆螺母松动造成 局部振动。其振动特征为:振动值以轴向为最大;振动频率与旋转频率相等。 1.3.2 滚动轴承表面损坏的振动 滚动轴承由于制造质量差、润滑不良、异物进入、与轴承箱的间隙不合标准等,会出现磨损、锈蚀、脱皮剥落、碎裂而造成损坏后,滚珠相互撞击而产生的高频冲击振动将传给轴承座,把加速度传感器放在轴承座上,即可监测到高频冲击振动信号。这种振动稳定性很差,与负荷无关,振动的振幅在水平、垂直、轴向三个方向均有可能最大,振动的精密诊断要借助频谱分析,运用频谱分析可以准确判断轴承损坏的准确位置和损坏程度,在此不加阐述。表1列出滚动轴承异常现象的检测,可以看出各种缺陷所对应的异常现象中,振动是最普遍的现象,抓住振动监测就可以判断出绝大多数故障,再辅以声音、温度、磨耗金属的监测,以及定期测定轴承间隙,就可在早期预查出滚动轴承的一切缺陷。 1.4 轴承座基础刚度不够引起的振动 基础灌浆不良,地脚螺栓松动,垫片松动,机座连接不牢固,都将引起剧烈的强迫共振现象。这种振动的特征:①有问题的地脚螺栓处的轴承座的振动最大,且以径向分量最大;②振动频率为转速的1、3、5、7等奇数倍频率组合,其中3倍的分量值最高为其频域特征。 1.5 联轴器异常引起的振动 联轴器安装不正,风机和电机轴不同心,风机与电机轴在找正时,未考虑运行时轴向位移的补偿量,这些都会引起风机、电机振动。其振动特征为:①振动为不定性的,随负荷变化剧烈,空转时轻,满载时大,振动稳定性较好;②轴心偏差越大,振动越大;③电机

振动检测与故障诊断技术

振动检测是状态检测的手段之一,任何机械在输入能量转化为有用功的过程中,均会产生振动;振动的强弱与变化和故障有关,非正常的震动感增强表明故障趋于严重;不同的故障引起的振动特征各异,相同的振动可能是不同的故障;振动信号是在机器运转过程中产生的,就可以在不用停机的情况下检测和分析故障;因此识别和确定故障的内在原因需要专门的一起设备和专门的技术人才。 1、机械振动检测技术 机械运动消耗的能量除了做有用功外,其他的能量消耗在机械传动的各种摩擦损耗之中并产生正常振动,其他的能量消耗在机械传动的各种摩擦损耗之中并产生正常振动,如果出现非正常的振动,说明机械发生故障。这些振动信号包含了机械内部运动部件各种变化信息。分辨正常振动和非正常振动,采集振动参数,运用信号处理技术,提取特征信息,判断机械运行的技术状态,这就是振动检测。 所以由此看来,任何机械在输入能量转化为有用功的过程中,均会产生振动;振动的强弱与变化和故障有关,非正常的震动感增强表明故障趋于严重;不同的故障引起的振动特征各异,相同的振动可能是不同的故障;振动信号是在机器运转过程中产生的,就可以在不用停机的情况下检测和分析故障;因此识别和确定故障的内在原因需要专门的一起设备和专门的技术人才。 2、振动监测参数与标准 振动测量的方位选择 a、测量位置(测点)。 测量的位置选择在振动的敏感点,传感器安装方便,对振动信号干扰小的位置,如轴承的附近部位。 b、测量方向。 由于不同的故障引起的振动方向不同,一般测量互相垂直的三个方向的振动,即轴向(A向)、径向(H 向、水平方向)和垂直方向(v向)。例如对中不良引起轴向振动;转子不平衡引起径向振动;机座松动引起垂直方向振动。高频或随机振动测量径向,而低频振动要测量三个方向。总之测量方向和数量应全面描述设备的振动状态。 测量参数的选择 测量振动可用位移、速度和加速度三个参数表述。这三个参量代表了不同类型振动的特点,对不同类型振动的敏感性也不同。 a、振动位移 选择使用在低频段的振动测量(<10HZ),振动位移传感器对低频段的振动灵敏。在低频段的振动,振动速度较小,可能振动位移很大,如果振动产生的应力超过材料的许用应力,就可能发生破坏性的故障。b、振动速度 选择使用在中频段的振动测量(10~1000hz)。在大多数情况下转动机械零件所承受的附加载荷是循环载荷,零件的主要失效形式是疲劳破坏,疲劳强度的寿命取决于受力变形和循环速度,既和振动位移与频率有关,振动速度又是这两个参数的函数,振动能量与振动速度的平方成正比。所以将振动速度作为衡量振动严重程度的主要指标。 c、振动加速度 选择使用在高频段的振动测量(>1000hz)。当振动频率大于1000hz时,动载荷表现为冲击载荷,冲击动能转化为应变能,使材料发生脆性破坏。多用于滚动轴承的检测。 以上三这三个参量可以互为辅助性的补充和参考。 振动判定标准 a、绝对判断标准。此类标准是对某机器长期使用、维修、测试的经验总结,由行业协会或国家制订图表形式的标准。使用时测出的振动值与相同部位的判断标准的数值相比较来做出判断。一般这类标准是针对某些类型重要回转机械而制订的。例如国际通用标准ISO02372和ISO3945。 b、相对判断标准。对于同一设备的同一部位定期进行检测,按时间先后作出比较,以初始的正常值为标准,以实测振动值超过正常值的多少来判断。

大型轴流风机各类振动原因分析及处理措施

大型轴流风机各类振动原因分析及处理措施 轴流风机以其流量大、启动力矩小、对风道系统变化适应性强的优势逐步取 代离心风机成为主流。轴流风机有动叶和静叶2种调节方式。动叶可调轴流风机通过改变做功叶片的角度来改变工况,没有截流损失,效率高,还可以避免在小流量工况下出现不稳定现象,但其结构复杂,对调节装置稳定性及可靠性要求较高,对制造精度要求也较高,易出现故障,所以一般只用于送风机及一次风机。静叶可调轴流风机通过改变流通面积和入口气流导向的方式来改变工况,有截流损失,但其结构简单,调节机构故障率很低,所以一般用于工作环境恶劣的引风机。 随着轴流风机的广泛应用,与其结构特点相对应的振动问题也逐步暴 露,这些问题在离心式风机上则不存在或不常见。本文通过总结各种轴流风机异常振动故障案例,对其中一些有特点的振动及其产生的原因进行汇总分析。 一、动叶调节结构导致振动 动叶可调轴流风机通过在线调节动叶开度来改变风机运行工况,这主要依赖轮毂里的液压调节控制机构来实现,各个叶片角度的调节涉及到一系列的调节部件,因而对各部件的安装、配合及部件本身的变形、磨损要求较高,液压动叶调节系统结构如图1所示。动叶调节结构对振动的影响主要分单级叶轮的部分叶片开度不同步、两级叶轮的叶片开度不同步及调节部件本身偏心3个方面。 (一)单级叶轮部分叶片开度不同步 单级叶轮部分叶片开度不同步主要是由于滑块磨损、调节杆与曲柄配合松动、叶柄导向轴承及推力轴承转动不畅引起的。这些部件均为液压缸到动叶片之间的传动配合部件,会导致部分风机叶片开度不到位,而风机叶片重量及安装半径均较大,部分风机叶片开度不一致会产生质量严重不平衡,导致风机在高转速下出现明显振动。 单级叶轮部分叶片开度不同步引起的振动主要特点如下: 1)振动频谱和普通质量均不平衡,振动故障频谱中主要为工频成分,同时部分叶片不同步会产生一定的气流脉动,使振动频谱中出现叶片通过频率及其谐波,部分部件的磨损及松动则会产生一定的非线性冲击,使振动频谱中出现工频高

机组轴系振动诊断及处理方法研究

机组轴系振动诊断及处理方法研究 发表时间:2017-07-17T16:02:39.080Z 来源:《电力设备》2017年第8期作者:王新雷[导读] 摘要:我们针对某机组在汽轮机高压转子临界转速下及带负荷过程中振动幅度大、随机性波动,以及转子后瓦轴振周期性波动、振幅增大等故障进行了分析诊断。 (中国电建集团河南工程公司河南省郑州市 450000) 摘要:我们针对某机组在汽轮机高压转子临界转速下及带负荷过程中振动幅度大、随机性波动,以及转子后瓦轴振周期性波动、振幅增大等故障进行了分析诊断。结果表明,引起振动的原因分别为汽轮机高压缸膨胀不畅、油挡积碳、发电机转子滑环以及发电机转子热不平衡等。我们对以上问题进行了诊断和处理的定向研究,希望通过本文的研究能够更加全面的掌握机组轴系机构及产生机组振动的重要原 因,同时也为后期更好的处理机组振动问题提供参考。关键词:轴系振动;高压缸;膨胀;积碳;动静碰摩;热不平衡。 1、引言在发电企业运行过程中,机组轴系的正常运转与机组的发电效率有密切的联系,实际工作中,机组工作环境复杂,经常出现振动,危害较大,因此在现阶段加强对于机组轴系振动的研究具有重要的现实意义,能够更加全面的掌握关于机组轴系的机构引发振动的主要原因,从而更好的保障机组轴系的正常运行,保障良好的运行效率。 2、机组轴系结构概述本文主要针对某型号双缸双排汽的轮机机组进行研究。该机组在高、中压部分采用合缸结构,双层缸设计为低压缸部分。在工作运行中负荷或蒸汽参数等变化,导致波动出现在低压转子两端轴振的幅值和相位上。在机组运行过程中负荷变动,轴承处轴振(分别为低压转子前、后轴承处)随时间呈类似周期性变化。而且凝汽器真空变化引起轴承处轴振的变化。使轴承处轴变化轨迹呈不规则的状态,轴振“削波”现象比较明显。机组轴承瓦温偏高,在运行中震动不稳定,而且轴振低频分量较大。根据上述异常现象在机组运行过程中的具体体现,我们推断有可能在低压缸中心存在动态偏移问题,使低压汽缸的中心与轴系的中心不符,导致局部区域动、静间隙消失,产生摩擦振动。为了确定导致轴瓦发生异常振动的真正原因,需对该问题进行分析研究。机组轴系由高、中压转子、低压转子、发电机转子和励磁机转子组成。各转子之间分别用常规刚性联轴器连接。高中压转子为落地式轴承,低压转子轴承安装在排汽缸上,而另一部分发电机轴承为端盖式轴承。还有一些轴承与励磁机安装在台板上,低压转子轴瓦、发电机转子轴瓦和励磁机转子轴瓦都为椭圆瓦,分别支撑在6个轴承上。 3、机组轴系振动原因分析对于高压缸膨胀故障,随着运行时间的延长,机组在升速通过临界转速时汽轮机高压转子振幅越来越高,并且在定速带负荷过程中出现大幅度爬升、回落的不稳定的现象。现场检查发现,汽轮机高压缸立销垫片己经拉毛、卷曲,严重影响汽轮机高压缸的膨胀及收缩。垫片的损坏直接影响了机组的正常工作。同时,在无任何操作的正常运行状态下的机组,汽轮机高压转子相对轴振出现无规律的波动现象最高振幅处于报警状态。由于工作转速下汽轮机高压转子呈现二阶振型的弯曲,转子两端靠近振型高点,所以应该在汽封处存在动静接触部位。通过检查也发现,汽轮机高压转子轴封发生严重漏气。由于热辐射的原因,机组长期运行将使油挡积碳,使动静间隙消失,从而导致汽轮机高压转子碰摩振动。而在机组起动定速以后,发电机转子后瓦轴振呈周期性波动。由此我们发现发电机转子振动以基频分量为主,且处于不稳定状态。据此分析,发电机转子由于较为明显的热弯曲和外伸端不平衡响应导致存在持续性、轻微的动静碰摩。引起周期性震动。但是随着机组功率的升高,发电机转子相对轴振幅值大幅度爬升,额定负荷工况下的测点处于报警状态。根据振动与负荷的趋势特征,我们分析发现该振动为发电机转子存在热不平衡所致。机组由于转子热不平衡造成了匝间短路故障、氢气冷却风道局部堵塞、转子线棒膨胀受阻。 4、机组轴系振动的处理方法我们通过对高压机故障进行系统排查得知,汽轮机高压转子轴振与汽轮机高压缸膨胀有关,更换垫片后,机组轴系的振动正常。而且通过排查发现,在机组运行过程中,由于发电机转子振动、滑环晃度过大、碳刷过硬以及安装紧力过大等因素的影响,均会引起发电机转子产生较为明显的热弯曲,对于外伸端不平衡响应灵敏度较高的发电机转子,则会引起明显的周期性振动。调整碳刷安装紧力后,发电机转子轴振周期性波动消失。我们在机组供热期操作时,应尽量缓慢调整抽汽量,避免瞬间增大或减小。同时严密监视机组、供热管道等振动。利用机组停机检修机会,做好高中压缸进汽部位汽缸保温,进一步检查阻碍汽缸膨胀的收缩因素,如滑销系统,抽汽管道以及支吊架等。而在正常运行中观察瓦轴振和瓦振以及偏心实时在线监控曲线,一旦发现当振动有增大趋势且继续上升时,应立即采用减小供热量,降低负荷等措施,及早控制振动的进一步增大,及时汇报和做好记录。机组正常运行当中,应尽量缓慢调整负荷,要符合规程的进行各主要参数的幅度变化。同时我们在根据负荷及热网供水温度的要求在调整热网加热器进汽时,要兼顾调整中压缸至低压缸蝶阀。并检查其中排压力和温度的变化,防止超压或者压力低于规程规定值。机组在停运时,轴瓦外油档应该进行认真清理,使油档下部回油孔增大,并加装挡汽隔热板在油档外侧。对高、中压汽缸进汽侧垂直部位加装保温,减少积碳的产生。机组在停运后,检修人员要严格执行检修工艺,避免再次泄漏。在揭缸检修中,对高中压缸汽封、立销间隙进行检查和调整,避免径向碰磨。现在,故障诊断在机械、电子、能源、化工、交通运输、航空航天、军事等各个领域得到了广泛应用。应用对象包括旋转机械、往复机械、流程工业、加工过程、仪器仪表等。由于旋转机械是各行各业用得最多的一类机械设备,所以,旋转机械的故障诊断问题始终是设备诊断技术研究的热门课题。汽轮机组是大型旋转机械,而且用途非常广泛,其故障诊断问题引起了有关单位和人员的高度重视。 5、结语通过以上防范措施,机组各瓦振动值均稳定有力的证明我们所采取的措施是有效的,这为以后类似机组维护提供了宝贵的经验,也为未来更好的处理同类型机组问题提供了参考。参考文献

电动机三种典型振动故障诊断

电动机三种典型振动故障的诊断 1 引言 某造纸厂一台电动机先后出现了三种典型的振动故障: (1) 基础刚性差; (2) 电气故障; (3) 滚动轴承损坏。 现将诊断分析及处理过程进行简单的描述和总结: 此电动机安装于临时混凝土基础上,基础由四根混凝土支柱支撑于二楼楼板横梁上,基础较为薄弱。电动机运行时振动较大,基础平台上感觉共振强烈。没有发现其他异常。 电动机结构型式及技术参数如下: 三相绕线型异步电动机 型号:yr710-6 额定功率:2000kw 额定转速:991r/min 工作频率:50hz 额定电压:10kv 极数:6 滚动轴承:联轴节端nu244c3; 6244c3 末端: nu244c3 (fag) 针对本电动机的特点,采用entek data pactm 1500数据采集器+9000a-lbv加速度传感器; enmoniter odyssey软件进行振动数据的采集和分析: 2 电动机基础刚性弱的诊断过程 2001年8月21日,采用entek data pactm 1500数据采集器对此电动机进行测试。首先,

断开联轴节,进行电动机单试。测量电动机两端轴承座处水平、垂直、轴向三个方向的振动速度有效值(mm/s rms)、振动尖峰能量(gse)幅值及频谱;测量电动机地脚螺栓、基础、基础邻近台板各点及台板下支撑柱上各点的振动位移峰峰值(μm p-p); 测量电动机两侧轴承座 水平、垂直方向的工频(1×n)振动相位角。将电动机断电,采集断电瞬间前后电动机振动频谱瀑布图。 之后,重新找正对中,带负荷运行进行测试,测试内容同上。 测点位置如图1所示;对电动机基础、地脚螺栓及台板各点振动幅值进行测量的数据如图2、图3所示。 图1 图2 振动数据侧视图

关于引风机振动的分析

关于引风机振动的分析 摘要:本文作者对造成火力发电厂引风机振动故障的原因及其基本特征进行了分析,介绍了如何运用这些振动故障的基本特征对引风机常见振动故障进行简易诊断,判断振动故障产生的根源。 关键词:引风机振动;分析 火力发电厂引风机的振动问题是很复杂的,但只要掌握各种振动的原因和基本特征,加上在平时工作中多积累经验,就能迅速和准确地判断引风机振动故障的根源所在,进而采取有效的措施,提高引风机在火力发电中的安全可靠性。引风机是一种将原动机的机械能转化为输送气体、给予气体能量的机械,它是火力发电厂中不可少的机械设备。在火力发电厂的实际运行中,引风机由于运行条件比较恶劣,发生故障率较高,特别是引风机的振动是一类对生产和运行产生很大影响的故障。一方面振动故障的诊断比较复杂,处理时间也比较长;另一方面振动故障一旦发生并酿成事故,所造成的影响和后果是十分严重的。 1 引风机振动原因分析 1.1 叶轮不平衡引起的振动 叶轮在使用中产生不平衡的原因可简要分为两种:叶轮的磨损和叶轮的结垢。造成这两种情况和引风机前接的除尘装置有关,这在平时的工作中深有体会,开滦林西电厂2#、3#、4#锅炉采用的电除尘为干法除尘装置引起的叶轮不平衡的原因以磨损为主,而1# 锅炉采用的文丘里水膜除尘为湿法除尘装置影响叶轮不平衡的原因以结垢为主。 1.1.1 引风机叶轮磨损及处理对策。干式除尘装置虽然可以除掉烟气中绝大部分颗粒的粉尘,但少量大颗粒和许多微小的粉尘颗粒随同高温、高速的烟气一起通过引风机,使叶片遭受连续不断地冲刷。长此以往,在叶片出口处形成刀刃状磨损。由于这种磨损是不规则的,因此造成了叶轮的不平衡。此外,叶轮表面在高温下很容易氧化,生成厚厚的氧化皮。这些氧化皮与叶轮表面的结合力并不是均匀的,某些氧化皮受振动或离心力的作用会自动脱落,这也是造成叶轮不平衡的一个原因。 1.1.2 引风机叶轮结垢及处理对策。经湿法除尘装置(文丘里水膜除尘器)净化过的烟气湿度很大,未除净的粉尘颗粒虽然很小,但粘度很大。当它们通过引风机时,在气体涡流的作用下会被吸附在叶片非工作面上,特别在非工作面的进口处与出口处形成比较严重的粉尘结垢,并且逐渐增厚。当部分灰垢在离心力和振动的共同作用下脱落时,叶轮的平衡遭到破坏,整个引风机都会产生振动。 解决叶轮结垢的方法很多,其中有喷水除垢方法,将喷水系统装在引风机的

风机振动原因分析

1 轴承座振动 转子质量不平衡引起的振动在现场发生的风机轴承振动中,属于转子质量不平衡的振动占多数。造成转子质量不平衡的原因主要有:叶轮磨损(主要是叶片)不均匀或腐蚀;叶片表面有不均匀积灰或附着物(如铁锈) ;机翼中空叶片或其他部位空腔粘灰;主轴局部高温使轴弯曲;叶轮检修后未找平衡;叶轮强度不足造成叶轮开裂或局部变形;叶轮上零件松动或连接件不紧固。转子不平衡引起的振动的特征:①振动值以水平方向为最大,而轴向很小,并且轴承座承力轴承处振动大于推力轴承处;②振幅随转数升高而增大;③振动频率与转速频率相等;④振动稳定性比较好,对负荷变化不敏感;⑤空心叶片内部粘灰或个别零件未焊牢而位移时,测量的相位角值不稳定,其振动频率为30%~50% 工作转速。 动静部分之间碰摩引起的振动如集流器出口与叶轮进口碰摩、叶轮与机壳碰摩、主轴与密封装臵之间碰摩。其振动特征:振动不稳定;振动是自激振动与转速无关;摩擦严重时会发生反向涡动; 滚动轴承异常引起的振动 轴承装配不良的振动如果轴颈或轴肩台加工不良,轴颈弯曲,轴承安装倾斜,轴承内圈装配后造成与轴心线不重合,使轴承每转一圈产生一次交变的轴向力作用,滚动轴承的固定圆螺母松动造成局部振动。其振动特征为:振动值以轴向为最大;振动频率与旋转频率相等。 滚动轴承表面损坏的振动滚动轴承由于制造质量差、润滑不良、异物进入、与轴承箱的间隙不合标准等,会出现磨损、锈蚀、脱皮剥落、碎裂而造成损坏后,滚珠相互撞击而产生的高频冲击振动将传给轴承座,把加速度传感器放在轴承座上,即可监测到高频冲击振动信号。这种振动稳定性很差,与负荷无关,振动的振幅在水平、垂直、轴向三个方向均有可能最大,振动的精密诊断要借助频谱分析,运用频谱分析可以准确判断轴承损坏的准确位臵和损坏程度,抓住振动监测就可以判断出绝大多数故障,再辅以声音、温度、磨耗金属的监测,以及定期测定轴承间隙,就可在早期预查出滚动轴承的一切缺陷。 | 轴承座基础刚度不够引起的振动 基础灌浆不良,地脚螺栓松动,垫片松动,机座连接不牢固,都将引起剧烈的强迫共振现象。这种振动的特征:①有问题的地脚螺栓处的轴承座的振动最大,且以径向分量最大;②振动频率为转速的1、3、5、7等奇数倍频率组合,其中3倍的分量值最高为其频域特征。 联轴器异常引起的振动 联轴器安装不正,风机和电机轴不同心,风机与电机轴在找正时,未考虑运行时轴向位移的补偿量,这些都会引起风机、电机振动。其振动特征为:①振动为不定性的,随负荷变化剧烈,空转时轻,满载时大,振动稳定性较好;②轴心偏差越大,振动越大;③电机单独运行,振动消失;④如果径向振动大则为两轴心线平行,轴向振动大则为两轴心线相交#

电厂电机异常振动的诊断及处理初探

电厂电机异常振动的诊断及处理初探 摘要:电厂电机在运行中,经常出现异常振动问题,若是异常振动问题得不到 有效解决,就会导致电机不同部位出现松动甚至断裂。基于此,笔者在下文中对 某电厂电机振动异常诊断处理案例进行了详尽探讨,以期为相关从业人员提供有 效参考。 关键词:电厂电机;异常振动;诊断;处理 某电厂发电机组在带负荷状态,电机转子异常振动并不断爬升,导致跳机, 致使调试工作无法正常开展。经过详细的、全面的测试诊断,判断其故障原因为:线圈在带载荷状态下因匝间短路致使转子局部发生暂时性弯曲。该原因充分证明 了电气动态匝间短路试验结论,在更换转子后,电机振动消失,恢复正常。 一、电机概况 本文列举的电机组,是东方电机厂生产的超临界式660MV电机组,该电机组 中的汽轮机型号为N660-25/600/600,同时该电机组中配备有全封闭自通风、水/ 氢冷却、自开励静止励磁QFSN660-2-22发电机。该机组中,其轴系由LP低压转子、HIP高中压转子、EXC励磁滑环小轴、GEN发电机转子组成[1]。机组中各个 转子之间全都由刚性联轴器连接,其中HIP两个支撑轴承为可倾瓦轴承,机组轴 系统结构图可见图1。 图1.机组轴系统结构图 该机组自2015年5月底开始进入整套启动调试阶段,电机在升速的过程中,其振动频率在可控范围内,初定速轴系振动较小,经测试,7x轴振动保持在 6970μm左右,在定速初期一段时间之后,发动机振动速度逐渐攀升,尤其是7x 轴,仅仅定速30min,7x轴振动攀升到119μm左右。在并网后的低负荷承载情况下,7x轴振动不断提升,振动攀升速度稍有放缓,但在高负荷情况下,7x轴振动速度持续加快,直至超过249μm,达到跳机值。跳机后,当机组处于停机惰走状态,电机转子振动显著加强。 一、振动故障分析 (一)振动试验 初步判定,超临界式660MV电机组振动和负荷区间有直接关系,因7x轴在 高负荷状态下,振动速度逐步攀升。为进一步探寻故障成因,在调试的过程中, 实施了变冷却氢温、变励磁电流、变密封瓦油温试验、动平衡配重试验。 1、变冷却氢温 在变冷却氢温实验过程中,试验将氢冷却器的温度调整到48℃,7x轴振动有 着明显变化,由125μm逐步攀升到140μm左右,而8号轴体却未发生较大变化,将氢温度恢复到原始数值后,7x轴振动情况却没有改善,无法恢复到125μm。 2、变励磁电流 8月9日13:20,该电机组负荷为330MV,然后进行变励磁电流试验,将励 磁电流逐步调整至3020A,7x轴振动从105μm逐步上升至125μm,振动变化明显,故未继续调整励磁电流。另,当机组满负荷运行的时候,将励磁电流调整到4440A左右,7x轴振动从185μm突然攀升到250μm,试验终止,随后将励磁电 流逐步降低,但7x轴振动的情况却并未好转,后将负荷逐步调整到300MV以下,振动频率缓缓下降,但下降趋势不明显。 3、变密封瓦油温

50MW汽轮发电机组振动在线监测方案.

编号:M-20SZRD135Y-GZ-QJ-12 XX造纸集团有限公司环保迁建二期工程废综合利用动力车间工程汽轮发电机组振 动在线监测方案 工作人员:XXX 编写人员:XXX 审核:XXX 批准:XXX XX电力建设第二工程公司 二○一一年九月

摘要 本措施依据火电工程启动调试工作规定及机组调试合同的要求,主要针对XX造纸集团有限公司环保迁建二期工程废渣综合利用动力车间工程1×50MW汽轮发电机组、350t/h循环流化床燃煤锅炉机组启动调试工作提出具体方案。依据相关规定,结合本工程具体情况,给出了汽轮发电机组振动在线监测需要具备的条件、调试程序、注意事项等相关技术措施。 关键词:汽轮发电机组;振动在线监测;调试方案

目录 一、编制目的 (4) 二、编制依据 (4) 三、调试质量目标 (4) 四、调试对象及简要特性介绍 (4) 五、组织与分工 (4) 六、调试基本条件 (6) 七、调试启动过程中的预防措施 (6) 八、质量检验标准 (7) 九、调试过程中记录项目、内容和格式 (7) 十、调试工作的安全措施 (7) 附录1 (8) 附录2 (9) 附录3 (10)

一、编制目的 1.1测取机组在各种工况下的振动数据,全面了解机组振动情况,为机组以后启 停和正常运行提供判断故障的依据。 1.2测取机组实际的各临界转速值。 1.3检查及设备的运行情况,检验系统的性能,发现并消除可能存在的缺陷。 1.4为高速动平衡提供计算数据。 二、编制依据 2.1《火电工程启动调试工作规定》1996年 2.2《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》2009年版 2.3《火电工程调整试运质量检验及评定标准》 2.4《电力建设施工及验收技术规范》电力工业部 2.5《汽轮机运行说明书》 三、调试质量目标 符合部颁《火电工程调整试运质量检验及评定标准(2006年版)》中有关系统及设备的各项质量标准要求,全部检验项目合格率100%,优良率90%以上,满足机组整套启动要求。 专业调试人员、专业组长应按附录1(调试质量控制点)对调试质量的关键环节进行重点检查、控制,发现问题应及时向上级领导汇报,以便协调解决,保证启动调试工作顺利进行。 四、调试对象及简要特性介绍 汽轮机主要技术参数 型式冲动式、高温、高压、单缸、双抽凝汽式汽轮机 制造厂东方汽轮机有限公司 型号CC60-8.83/1.27/0.49型 汽轮机的额定蒸汽参数: (1)主蒸汽压力8.83MPa 主蒸汽温度535℃ 主蒸汽流量217.9t/h

振动检测与故障诊断分析

概述 对旋转设备而言,绝大多数故障都 是与机械运动或振动相密切联系的,振 动检测具有直接、实时和故障类型覆盖 范围广的特点。因此,振动检测是针对 旋转设备的各种预测性维修技术中的核 心部分,其它预测性维修技术:如红外 热像、油液分析、电气诊断等则是振动 检测技术的有效补充。 相关仪器-----测振仪 VIB05 来自中国祺迈KMPDM的VIB05多功能振动检测仪是 基于微处理器最新设计的机器状态监测仪器,具备有振动 检测,轴承状态分析和红外线温度测量功能。其操作简单, 自动指示状态报警,非常适合现场设备运行和维护人员监 测设备状态,及时发现问题,保证设备正常可靠运行。 振动测量 VIB05可测量振动速度,加速度和位移值。当保持振 动速度读数时,仪器立即比较内置的ISO10816-3振动标准,自动指示机器报警状态。 轴承状态检测 VIB05可测量轴承状态BG值和BV值,它们分别代表高频振动的加速度和振动速度有效值。当保持轴承状态读数时,仪器按内置的经验法则自动指示轴承报警状态。 振动检测仪是测量物体振动量大小的仪器,在桥梁、建筑、地震等领域有广泛的 应用。振动检测仪还可以和加速度传感器组成振动测量系统对物体加速度、速度和位 移进行测量。

VIB07 来自中国祺迈KMPDM的VIB07多功能振动检测仪是基 于微处理器最新设计的机器状态监测仪器,具备有振动检测, 轴承状态分析和红外线温度测量功能。其操作简单,自动指 示状态报警,非常适合现场设备运行和维护人员监测设备状 态,及时发现问题,保证设备正常可靠运行。 主要特点 1、测振仪设计先进,具有功耗低、性能可靠、造型美 观、使用携带极为方便的特点。 2、按国标制造,测量值与国际振动烈度标准(ISO2372)比对可直接判断设备运行状态。 3、高可靠性的环形剪切加速度传感器,性能远远优于压缩式传感器。 4、具有高低频分档功能,在振动测量时,便于识别设备故障类型。 5、备有信号输入功能,配接温度传感器,即可测量温度。 6、备有信号输出功能,选配专用耳机,兼具设备听诊器功能;配接示波器、可用来监测、记录振动信息。 7、按振动传感器与主机的连接方式分为一体式和分体式供您选择。 8、适用于各类机械的振动、温度测量。 动平衡仪-----KMBalancer现场动平衡仪 现场动平衡分析仪KMBALancer是KMPDM 祺迈公司的产品。它嵌入式计算机技术和动平衡技 术,兼备现场振动数据测量、振动分析和单双面动 平衡等诸多功能,简捷易用。是工矿企业预知保养 维修,尤其是风机、电动机等设备制造厂和振动技 术服务机构最为理想之工具。它是美国尖端科技产 品。

引风机振动增大原因的诊断与处理

引风机振动增大原因的诊断与处理 2007-09-18 12:11:30 作者:liuguimin1 来源:热电联盟浏览次数:10 文字大小:【大】【中】 【小】 简介:在历次处理引风机故障经验的基础上,通过分析、现场检测、诊断,认为其基础支持刚度不足是风机高负荷振动增大超标的主要原因,采用加固基础解决了问题。 关键字:引风机支持刚度;振动;诊断;处理 1台300 MW机组锅炉配备2台型号为AN25eb、静叶可调轴流式引风机。该风机自投运以来,因振动超标等问题采取过一些措施,但风机振动特性仍表现在空载或低负荷运行时振动小,在高负荷、满负荷时振动增大现象,且多次被迫降负荷或停风机处理,振动威胁着机组安全经济运行。 1 振动诊断 1.1 原因分析 (1) 引风机振动,一般来说其振动源应该来自风机本身,如转动部件材料的不均匀性;制造加工误差产生的转子质量不平衡;安装、检修质量不良;锅炉负荷变化时引风机运行调整不良;转子磨损或损坏,前、后导叶磨损、变形;进出口挡板开度调节不到位;轴承及轴承座故障等,都可使引风机在很小的干扰力作用下产生振动。但由于采取了一系列相应的处理措施,如风机叶轮和后导叶进行了防磨处理,轴承使用进口优质产品,轴承箱与芯筒端板的连接高强螺栓采取了防松措施,对芯筒的支承固定进行了改进,还增加了拉筋;严格检修工艺质量,增加引风机运行振动监测装置等,解决了一些实际问题,风机低负荷运行良好,但高负荷振动增大现象仍未能解决。 (2) 该风机在冷态下启动升至工作转速和低负荷时振动小,说明随转速变化由转子质量不平衡引起振动的问题影响不大;从风机振动频谱分析看出风机振动主要是工频振动,可以排除旋转失速,喘振等影响。 (3) 用锤击测量风机叶片的自振频率,该风机工作频率(叶片防磨后)为16.5 Hz,叶片一阶频率已大于K=7,故对第一类激振力是安全的;该风机进口导叶24片,第二类激振力频率为16.5×24=396 Hz,但频谱分析中,未发现有400 Hz左右的频率,可以认为第二类激振力对叶片振动和风机振动的影响不大。 (4) 风机振动主要是高负荷或满负荷振动增大,且振动不稳,出现波动或周期性振动。 ①振动不稳可能与锅炉燃烧调整、烟气流速、两台并联运行风机的流量分配等有关,同时也反映了风机支承刚度差、可能有局部松动等问题。风机进入高负荷发生振动增大现象,若在此情况下继续长时间运行,主轴承可能受损,其基础、台板、叶轮与主轴联接部件就有可能被振松,进而使振动更加恶化,最终导致停运风机解体检修。 ②从风机运行承力情况看,高负荷时,风机出力增大,根据作用力与反作用力原理,结果使支承转子

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