搜档网
当前位置:搜档网 › 一次风机失速原因分析和处理

一次风机失速原因分析和处理

一次风机失速原因分析和处理
一次风机失速原因分析和处理

一次风机失速原因分析和处理

发表时间:2016-08-22T14:28:10.607Z 来源:《电力设备》2016年第11期作者:李清华

[导读] 福建鸿山热电有限责任公司(以下简称鸿山热电)2×600MW超临界供热机组,锅炉容量1962T/H。

李清华

(福建鸿山热电有限责任公司 362712)

摘要:国产超临界600MW机组一次风机选型,大部分电厂为节省厂用电,降低生产成本而选用双级动叶可调轴流一次风机,但双级动叶可调一次风机实际运用中,时常发生单台一次风机失速情况,严重影响设备可靠性和危及机组安全运行。本文介绍福建鸿山热电有限责任公司在保证满足制粉系统风量和风压的前提条件下降低一次风机系统一次风压,使一次风机工作点远离风机失速区,提高一次风机运行稳定性,并总结单台一次风机失速事故处理经验,优化处理方法。

关键词:一次风机失速降压运行并风机

1 前言

福建鸿山热电有限责任公司(以下简称鸿山热电)2×600MW超临界供热机组,锅炉容量1962T/H,是哈尔滨锅炉厂生产的超临界变压运行、单炉膛、一次再热、平衡通风、露天布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构π型直流炉。每台锅炉配有2台克容式三分仓空预器,6台北京电力设备总厂制造的ZGM113G型中速辊式磨煤机,2台豪顿华生产的双级轴流动叶可调一次风机,型号ANT-1875/1250N,动叶调节范围+10°~+55°,风量111m3/s,全压16730 Pa,转速1490rpm。鸿山热电厂2010年5月开始调试,2011年1月全部投产发电,到2013年5月17日,前后发生十几次一次风失速事故,严重影响锅炉制粉系统运行安全和锅炉燃烧,极易造成锅炉全炉膛灭火。经调取多次事故参数历史曲线,和利用停机检查一次风机系统各挡板、空气预热器积灰程度、一次风机动叶安装角度以及测量动叶叶顶与外壳间隙进行综合分析,发现一次风系统烟道阻力正常,一次风系统运行压力相对风机实际运行曲线而言有所偏高,造成风机工作点靠近失速区,系统稍有波动,一台风机工作点极易落入失速区,而导致一次风机失速。

2 风机失速基本原理

轴流风机叶片通常为机翼型,叶片气流方向如图1所示,当空气顺着机翼叶片进口端(α=0),按图1(a)所示的流向流入时,它分成上下两股气流贴着翼面流过,叶片背部和腹部的平滑边界层处的气流呈流线形。作用于叶片上有两种力,一是垂直于叶面的升力,另一种是平行于叶片的阻力,升力≥阻力。当空气流入叶片的方向偏离叶片的进口角,它与叶片形成正冲角(α>0),如图1(b)所示。在接近于某一临界值时(临界值随叶型不同而异),叶背的气流工况开始恶化。当冲角增大至临界值时,叶背的边界层受到破坏,在叶背的尾段出现涡流区,即所谓的“失速”现象。随着冲角α的增大,气流的分离点向前移动,叶背的涡流区从尾端扩大到叶背部。脱离现象更为严重,甚至出现部分流道阻塞的情况。此时作用于叶片的升力大幅度降低,阻力大幅度增加,压头降低。

3 鸿山热电一次风机失速分析

2013年5月17日白班,#2机组负荷480MW,五套制粉系统运行,总煤量185T/H,一次风系统压力10.5KPa,两台一次风机控制在自动状态,A一次风机动叶开度38%,B一次风机动叶开度35%。8:59 B侧一次风机电流突降,出口风量快速下降至负值,一次风机系统压力由10.5Kpa快速下降至8.5KPa,两台一次风机动叶开度自动增加,A侧一次风机出力快速上升,电机电流超限报警,各磨煤机冷/热风门调节挡板自动开大,以维持磨煤机风量。

根据轴流风机失速特性,一是管道特性不变的情况下,动叶开度过大,显然,此次一次风机动叶开度仅为35%,失速不属于此类原因;另一种就是动叶开度不变的情况下,管道阻力过大。对比#1、2炉一次风机系统,空预器一次风侧差压基本接近,为0.4KPa左右;#2炉两侧排烟温度、热一次风温和热二次风温基本平衡,没有明显偏差;就地检查#2炉B侧一次风机出口挡板和空预器出口挡板就地开度正常,可以排除风道堵塞和一次风系统风门挡板卡涩的问题。查看五台制粉系统冷热风门挡板发现,热风们开度最大的为40%,冷风门开度最大的仅为20%,磨煤机风门节流较大,管道阻力可能因磨煤机风门节流增大。

4 一次风机失速处理

41 一次风机发生失速异常现场处理优化

如图2所示,假设B一次风机运行工作点为D点,发生失速后工作点为B点,A一次风机工作点落到E点,一次风系统对应的压力为Pa,如果保持系统压力不变,关小B一次风机动叶,其工作点将沿CB直线向A点运行,到达A点刚好失速临界点上,离开A点到达A′点才进入正常工作区域,若此时不减小A一次风机出力来适当降低一次风系统风压,而开大B一次风机动叶开度,直接将其并入系统运行,B一次风机

喘振原因分析及对策

离心式鼓风机喘振原因分析及对策 离心式鼓风机在使用过程中发生的喘振现象,对喘振产生的原因和影响喘振的主要因素进行了分析,提出了判断喘振的方法,并总结了几种消喘振的解决方案,如采用变频器启动、采用出风管放气、降低生物池的污泥浓度、保证管路畅通改变鼓风机的“争风”状态、加强人员技能培训、定期维护保养等。 关键词:离心式鼓风机;喘振;对策 1喘振 1.1喘振产生的原因 在鼓风机运转过程中,当流量不断减少到最小值Qmin(喘振工况)时,进入叶栅的气流发生分离,在分离区沿着叶轮旋转方向并以比叶轮旋转角速度小的速度移动。当旋转脱离扩散到整个通道,会使鼓风机出口压力突然大幅下降,而管网中压力并未马上减低,于是管网中的气体压力就大于鼓风机出口处的压力,管网中的气体倒流向鼓风机,直到管网中的压力下降至低于鼓风机出口压力才停止。接着,鼓风机开始向管网供气,将倒流的气体压出去,使机内流量减少,压力再次突然下降,管网中的气体重新倒流至风机内,如此周而复始,在整个系统中产生周期性的低频高振幅的压力脉动及气流振荡现象,并发出很大的声响,机器产生剧烈振动,以致无法工作,这就产生了喘振。 1.2影响喘振的主要因素 ①转速 离心式压缩机转速变化时,其性能曲线也将随之改变。当转速提高时,压缩机叶轮对气体所做的功将增大,在相同的容积流量下,气体的压力也增大,性能曲线上移。反之,转速降低则使性能曲线下移。随着转速的增加,喘振界限向大流量区移动。 ②管网特性 离心式鼓风机的工作点是鼓风机性能曲线与管网特性曲线的交点,只要其中一条曲线发生变化(如将鼓风机出口阀关小),工作点就会改变。管网阻力增大,其特性曲线将变陡,致使工作点向小流量方向移动。 ③进气状态 在实际生产中,进气压力过低、背压过高、进(排)气量忽然减少、进气温度过高、鼓风机转速忽然降低、机械故障、进口风道过滤网堵塞、生物池污泥浓度过高、曝气头堵塞、喘振报警装置失灵等都会引起鼓风机喘振。 2喘振的判断及消除 2.1喘振现象的判断 ①鼓风机抽出的风量时大时小,产生的风压时高时低,系统内气体的压力和流量也会发生很大的波动。

一次风机失速现象原因分析及处理措施

一次风机失速现象原因分析及处理措施 [摘要]本文对轴流式风机失速的机理进行了较为详细的探讨,阐述了实际运行中产生失速的原因,介绍了河北大唐王滩发电厂#1、#2机组锅炉一次风机的失速特性、失速原因,并从运行管理的角度提出了失速的相关预防措施和紧急处理方案。 [关键词]冲角;失速特性;现象;处理措施 风机的失速现象主要发生于轴流式风机。而一般情况下,大型火电机组锅炉的三大风机均为轴流式风机,失速时常常会引起振动,严重时威胁到机组的安全运行。河北大唐王滩发电厂#1、#2机组锅炉的吸风机为静叶可调轴流风机,送风机及一次风机为动叶可调式轴流风机,下面对风机在运行过程中的失速问题作简要分析。 1 失速产生的机理 1.1 失速的过程及现象 轴流风机的叶片均为机翼型叶片。风机处于正常工况时,叶片的冲角很小(气流方向与叶片叶弦的夹角即为冲角),气流绕过机翼型叶片而保持流线状态,如图1(a)所示。当气流与叶片进口形成正冲角,即α>0,且此正冲角超过某一临界值时,叶片背面流动工况开始恶化,边界层受到破坏,在叶片背面尾端出现涡流区,即所谓“失速”现象,如图1(b)所示。冲角大于临界值越多,失速现象越严重,流体的流动阻力越大,使叶道阻塞,同时风机风压也随之迅速降低。 风机的叶片在加工及安装过程中由于各种原因使叶片不可能有完全相同的形状和安装角,因此当运行工况变化而使流动方向发生偏离时,在各个叶片进口的冲角就不可能完全相同。如果某一叶片进口处的冲角达到临界值时,就首先在该叶片上发生失速,而不会所有叶片都同时发生失速。如图2中,u是对应叶片上某点的周向速度,w是气流对叶片的相对速度,α为冲角。假设叶片2和3间的叶道23首先由于失速出现气流阻塞现象,叶道受堵塞后,通过的流量减少,在该叶道前形成低速停滞区,于是气流分流进入两侧通道12和34,从而改变了原来的气流方向,使流入叶道12的气流冲角减小,而流入叶道34的冲角增大。可见,分流结果使叶道12绕流情况有所改善,失速的可能性减小,甚至消失;而叶道34内部却因冲角增大而促使发生失速,从而又形成堵塞,使相邻叶道发生失速。这种现象继续进行下去,使失速所造成的堵塞区沿着与叶轮旋转相反的方向推进,即产生所谓的“旋转失速”现象。风机进入到不稳定工况区运行,叶轮内将产生一个到数个旋转失速区。叶片每经过一次失速区就会受到一次激振力的作用,从而可使叶片产生共振。此时,叶片的动应力增加,致使叶片断裂,造成重大设备损坏事故。 1.2 影响冲角大小的因素 王滩电厂的一次、送、吸风机都是定转速运行的,即叶片周向速度u是一定

火电厂锅炉引风机抢风的影响因素及解决措施探讨

火电厂锅炉引风机抢风的影响因素及解决措施探讨 引风机是锅炉烟风道系统中的重要组成部分,对于锅炉的高效运行具有重要的意义,进而影响到火电厂的经济效益。一旦引风机发生抢风现象,不仅会对系统内设备本身造成一定的损害,同时严重影响到锅炉的运行状态,甚至会引发安全事故,为火电厂的安全稳定运行带来巨大的威胁。文章对于影响火电厂锅炉引风机抢风的因素进行了分析,进而提出了解决的措施,对于提高锅炉引风机运行的稳定性具有重要的意义。 标签:火电厂;锅炉引风机;抢风;因素;解决措施 引风机是火电厂中的一种大型回转设备系统,其主要是依靠机械能提高气体压力并且排送气体,从而为烟风系统的高效运行提供充足的动力,对火电厂的高效生产创造了有利的条件。在引风机运行的过程中,由于烟囱的通风能力不佳、空气预热器堵塞、锅炉运行参数不达标以及其他设备的运行状态不正常等,都会导致引风机发生抢风现象,从而降低运行效率,并且对相关设备产生不利影响。经过调查分析,在大多数火电厂中的锅炉引风机都存在抢风现象,所以为了保证设备运行的稳定性和安全性,要对其影响因素进行分析,进而制定出完善的解决措施,降低引风机抢风现象的发生几率,为火电厂的高效运行创造有利的条件。 1 锅炉引风机发生抢风的常见因素 1.1 烟囱通风能力减弱 烟囱的通风能力对引风机的运行状态会有一定程度的影响,烟囱为竖向结构,所以通风能力由其自身产生,并且向上。在增压风机运行的过程中,所产生的压力会降低烟囱的通风能力,加之其自身也存在的一定的阻力,所以通风能力就会下降。在锅炉运行负荷以及排烟温度降低到一定程度时,整个管网的阻力会随之上升,而管网阻力的特性曲线受到破坏时,就会导致引风机发生抢风现象。 1.2 空气预热器出现阻塞 当引风机的出风管道偏离风机的工作区域时,其工作效率就会下降,进而影响到锅炉的出力状况,烟气在水平烟道中的流动速度会降低,长此以往,烟道中会积存大量的灰尘,从而造成空气预热器堵塞,导致引风机抢风。 1.3 锅炉运行参数与引风机设计参数不符 为了确保锅炉的正常运行,需要使用适宜的引风机,在各方面的参数一定要相符。如果引风机与锅炉运行的设计参数不匹配,引风机所选的型号越大,其所产生的风压以及风量就会越大,当供风量超出了锅炉所需的范围时,锅炉的烟风系统无法承受这种压力和风量,引风机的风速就会失控从而导致抢风现象。而在锅炉运行负荷较小时,处于并联状态的两台引风机和失速区的距离就会更接近,

1000MW机组引风机失速原因分析及防范措施

1000MW机组引风机失速原因分析及防范措施 发表时间:2019-04-11T16:40:11.970Z 来源:《电力设备》2018年第30期作者:吴鹏刘敏 [导读] 摘要:电厂1000MW机组引风机发生失速现象、事故处理过程及原因,查找风机重要参数曲线,提出事故预想防范措施,提出保障机组风机安全运行的合理建议。 (国电浙能宁东发电有限公司宁夏银川市 753000) 摘要:电厂1000MW机组引风机发生失速现象、事故处理过程及原因,查找风机重要参数曲线,提出事故预想防范措施,提出保障机组风机安全运行的合理建议。 关键词:引风机;失速;事故处理;防范措施 某电厂3号机组2台引风机为成都电力机械厂的AP系列动叶可调轴流式通风机(HU27448-222G),针对该厂3号机组引风机A失速异常现象,通过查找引风机重要参数曲线,对事故处理过程及原因进行分析,对保障机组风机安全运行提出了防范措施,对国内同类型 1000MW机组引风机异常处理具有良好的借鉴意义。 1事故经过 2018年1月7日0∶18∶38,3号机升负荷至998MW,之后3号机组处于满负荷稳定过程,引风机动叶处于自动调节,炉膛负压约为-92Pa,此时A动叶开至最大为93%,电流为761.52A,B动叶开至90%,电流为796.6A,相差最大约为35A,且A动叶执行机构开至最大为93%。 1∶32∶18,引风机A动叶开至最大93%,电流为755.88A,B动叶开至93%,电流为839.56A,电流相差最大约为75A,且还有电流偏差增大的趋势。 1∶38∶23,引风机A失速报警发出。运行监盘人员发现引风机A电流由757.24A突降至541.39A,最大幅度达到210A。引风机B电流由846.12A突降至823.25A,电流仅降25A。送风机A从166.74A升至167.85A(最大升幅为1.1A),送风机B从161.49A升至162.37A(最大升幅为1.1A),送风机电流几乎无异常波动。 2引风机失速原因 2.1轴流风机失速 轴流风机性能曲线的左半部有一个马鞍形的区域,在此区段运行有时会出现风机的流量、压头和功率的大幅度脉动等不正常工况,一般称为“喘振”,这一不稳定工况区称为喘振区。实际上,喘振仅仅是不稳定工况区内可能遇到的现象,而在该区域内必然要出现不正常的空气动力工况则是旋转脱流或称旋转失速。这两种不正常工况是不同的,但是它们又有一定的关系。在其它因素都不变的情况下,轴流风机叶片前后的压差大小决定于动叶冲角的大小,在临界冲角值以内,上述压差大致与叶片的冲角成正比,不同的叶片叶型有不同的临界冲角值。翼型的冲角超过临界值时,气流会离开叶片凸面发生边界层分离现象,产生大面积的涡流,此时风机的全压下降,这种情况称为“失速现象”。 2.2风机失速的危害 对风机本身而言,若在失速区域长时间运行,将导致叶片断裂,且叶轮的机械部件也可能损坏。英国HOWDEN公司有明确规定:风机在失速区内累积运行时间不能超过15h,否则要更换叶片。对机组而言,若风机发生失速,造成风机跳闸,将直接联锁单侧通风组停止,机组减负荷;间接地引起炉膛正压或负压超限,锅炉发生MFT,联锁机组跳闸。因此,轴流风机运行中必须防止其发生失速。 2.3引风机失速现象 (1)负荷低于450MW运行时,在相同静叶开度情况下,两台引风机电流基本一致,风烟系统抗干扰能力较强,引风机自动调节可以正常投运。 (2)负荷高于450MW运行时,在相同静叶开度情况下,A引风机电流略高于B引风机,负荷越高偏差越大。 (3)450MW以上高负荷工况下,当B引风机电流高于A引风机运行时,A引风机易出现失速,同时B引风机出现明显抢风现象。600MW 工况失速时,A引风机电流由约240A陡降至约170A,而B引风机电流也由约240A陡升至约275A,炉膛负压剧烈波动,引风机自动调节退出。 3引风机失速后的处理方法 (1)当风机失速时,首先解列炉膛负压自动,控制另一台风机电流、振动和炉膛负压在规定范围内。 (2)为防止炉膛压力过高或风机电流过大,必要时可适当降低机组负荷和送风量,以防止风机掉闸和锅炉灭火。 (3)根据当前烟气流量和风机出入口差压,采取降低未失速风机出力、适当抬高炉膛压力和降低引风机出口压力等措施,判断能否将风机比压能降至水平失速线下。因为水平失速线全压升约2.08kPa,因此,未失速风机入口压力在3.0kPa以下,方便直接进行2台引风机的出力调整,否则,必须通过采取加强布袋除尘器清灰、投入检修布袋通道等方法来消除烟道异常阻力以及降低烟气量。 (4)在风机失速情况下的紧急清灰过程中,应尽量维持较低的炉膛压力、较高的引风机出口压力和较低的烟气流量,以提高清灰效果,同时加强清灰设备的检查消缺工作。 (5)在进行引风机调整时,在满足炉膛压力不超过1000Pa的条件下,可将2台风机转速调整一致,然后逐步关小失速风机静叶,同时关小另一台风机静叶,保持2台风机静叶开度基本一致,以防交替失速抢风。在失速现象消除时,风机调节装置开度与相同负荷下的烟气量基本匹配,以防止炉膛负压剧烈波动。将未失速风机工作点拉至失速线以下才能使失速风机并列出风,此时炉膛压力必然显示冒正,使布袋清灰效果下降,因此,必须尽量缩短风机并列过程。 (6)风机并列后,先观察布袋差压变化情况和失速裕量是否满足提升风机出力要求。然后根据情况逐步调整炉膛负压至正常范围,若并列过程时间较长且布袋差压明显增加时,必须在增加引风机出力的同时适当增加送风量,以保证足够的失速裕量,从而防止再次发生失速抢风。 4防范措施 为解决机组运行中引风机出现的失速现象,必须使风机的实际运行工作点远离理论失速界限,为此提出相应的解决措施如下。

一次风机失速事件分析

一次风机失速事件分析

2011年6月11日#1机组B一次风机失速异常事件一事件前运行工况: 1、#1机组负荷413MW,A、B、C、D、F磨运行。总煤量为262吨,一次风母管压力为9.37kpa,B一次风机出口压力11.827KPa ,B一次风机电流130A,动叶开度61%;A一次风机电流125.3A,动叶开度59.6%,风机出口压力11.66KPa。六台磨风量总和为477吨/小时。 2、E磨备用。E磨冷风门开度13%、热风调整门、气动门、锁紧门关闭状态,E磨通风流量8.4t/h,入口风压0.31KPa。 3、A磨为烟煤,煤量58 t/h、风量91.4t/h、入口风压8.54KPa。 B磨为褐煤,煤量50 t/h、风量93.1 t/h、入口风压8.54KPa。 C磨为褐煤,煤量为57 t/h、风量为93.4 t/h、入口风压 8.49KPa。D磨为褐煤,煤量为48 t/h、风量为94.0 t/h、 入口风压8.53KPa。F磨为褐煤,煤量为50 t/h、风量为96.6 t/h、入口风压8.59KPa。 二、事件经过: 1、10时04分,B一次风机失速 (1)机组长王虎立即汇报值长,值长刘学会令解AGC、解协调,减负荷,投入上排、中排油枪增加锅炉热负荷、稳燃; (2)主值班员石伟解除A、B一次风机自动,手动并列一次风机。2、10时05分B磨跳闸( B磨跳闸原因为:失去煤火检) (1)立即启动E磨煤机运行; (2)同时将B磨跳闸首出复位后并提升磨辊,使其具备启动条件。

9、10时16分机侧汽温降至480℃,值长刘学会令开启各蒸汽管道和气缸疏水;并派人到就地检查机侧各蒸汽管道无异常,机组振动、胀差均正常。 10、10时17分一次风机并入正常运行。 11、10时18分主汽温度降低到最低430℃。 12、10时20分主汽温度升高到460℃。 13、10时29分主汽温度升高到529℃,负荷恢复到360MW. 机组各参数逐渐恢复正常运行。 三、原因分析 1.B一次风机第一次失速的原因: (1)E磨停止运行后没有按规定通风,而E磨冷风入口又靠近B一次风机出口,所以E磨停止通风使B一次风机出口阻力增加流量降低,一次风母管压力未发生变化情况下,一次风流量由508.5吨/小时,降至497.3吨/小时(2)在风机失速前运行的磨煤机一次风流量均有不同程度的降低(风量由100t/h左右降至93t/h左右,六台磨煤机总一次风量由497.3吨/小时降至477吨/小时),磨煤机出入口压差均有不同程度的升高,通过这两点说明在风机失速前磨已有轻微堵煤现象发生,使一次风系统通风阻力增大。两项因素的共同作用,在一次风机出力随机组负荷变化而进行调整时,使B一次风机运行工况进入失速区而发生失速。 2.B一次风机第二次失速的原因: (1)在处理第一次风机失速时,没有及时解炉主控将各磨的煤量降

引风机抢风原因分析

关于我厂#2炉引风机抢风原因分析及个人处理意见 引言:近期我厂#2炉频繁出现引风机抢风现象,运行人员都根据轴流式风机的工作特性经精心调整后恢复正常,未发生事故.我在夜班期间应姚主任令,进行了一下分析.由于本人水平有限且不是当事人分析如下,仅供参考 一. 我查了一下最近四次引风机抢风前后工况如下表 二. 抢风现象 当两台引风机进入抢风区域后,风机电流大幅波动最大可达几十安,在把引风机出力调平过程中,多次出现两引风机出力互换,电流互换,工作点互换的情况,并伴随负压的波动.区别于#1炉引风机出现过的喘震,负压的波动没有周期性,应不属于共振.虽然抢风可以引起喘震,就以上四次现象分析,并未发生喘震. 三. 原因分析 1. 两台风机并列运行,风机的实际运行状态不仅取决于其本体的性能,还取决于整个管路的特性,风机的工作点即是风机性能曲线与风道特性曲线的交点.当风道的特性曲线与两台风机的合成性能曲线交于驼峰点后时,可形成稳定工况,若与性能曲线交于驼峰前,则进入抢风区,两个风机的工作点受到扰动就会互换. 2. 造成风机进入抢风区的最常见的原因就是风道的阻力系数增加,管路特性曲线变陡我厂风机在低负荷时发生抢风就属于这个原因 3. 我厂#2炉的空预器堵灰严重是造成管道阻力增加而抢风的重要原因.但我认为这几次引风机抢风的主要原因在于引风机后的烟道受阻即脱硫问题.原因如下: A. 此几次抢风均发生于脱硫旁路烟气挡板全关或正在关的状态下, B. 在引风机出口烟气压力不低于-300PA(31日三值早班)我将引风机开至接近各个抢风情况下的开度,未发生抢风现象.切通过调历史曲线抢风均发生于引风机出口烟气压力较低值 C. 由于空预器堵造成的空预器两侧二次风差压增加在低负荷较#1机约大0.2KPA,而次几次抢风前引风机出口压力值较正常高出约0.3KPA. 四. 防范措施 1. 加强脱硫管理,当旁路挡板全关,且#2炉处于低负荷时其增压风机的出力应保证不得使引风机出口负压低于一定值 2. 加强GGH管理防堵 3. 加强空预器吹灰 4. 利用停炉时间清洗空预器 5. 有些电厂对烟道进行改造,省煤器下设灰斗,定期放灰.布置我厂是否适合 6. 在此段时间若脱硫,空预器都无法满足要求,可以在低负荷降低风箱差压,来减少烟道阻力 五.结束语,综上是我对我厂#2炉引风机抢风原因分析及个人处理意见,希望领导能够对我的分析进行批评与指教 时间 3月29日04:16 3月30日06:01 3月29日00:48 3月28日22:46 抢风前稳定后抢风前稳定后抢风前稳定后抢风前稳定后 A引风机电流(A) 90 89 96 103 90 90 93 90 B引风机电流

火电厂锅炉引风机抢风问题与应对措施

火电厂锅炉引风机抢风问题与应对措施 在火电厂的运行中,锅炉是其中最为基础、重要的设备,如果其中的引风机发生抢风的现象,则会直接影响锅炉的效率。对此,本文将深入研究火电厂锅炉引风机抢风问题及相应的应对措施。 标签:火电厂;锅炉;引风机;问题;对策 1火电厂锅炉引风机抢风问题 1.1设计参数 在火电厂运行中,如果引风机的风机有着过大的选型,就会增大风量和风压,导致抢风问题以及风机失速问题的出现。若引风机是两台并联运行,那么如果锅炉处于小负荷状态,就会导致工作点与失速区非常接近,如果在一定程度上改变了工况,导致抢风问题发生。 1.2脱硫系统无法正常工作 在火电厂锅炉的运行中,脱硫系统出现异常是锅炉引风机抢风的关键因素。当脱硫系统处于正常运行的状态时,增压风机能够将脱硫系统产生的阻力抵消掉,此时增压风机、锅炉引风机之间,形成了一种串联的关系。所以,如果增加风机出力明显大于脱硫系统时,那么增压风机就会对引风机产生助力作用,强化引风机的运行效果。反之,如果增加风机出力明显小于脱硫系统时,那么引风机就会对增压风机产生助力作用,影响平衡增压风机的运行效果,增加系统中管网的阻力,最终形成引风机抢风的问题。 1.3堵塞问题 通过实践研究表明,如果有堵塞问题出现于空气预热器中,那么风机工作区就不能够匹配引风管道系统的出力特性,会导致抢风问题出现在引风机中。引风机如果在空气预热器的作用下,出现了抢风问题,那么引风机就无法进行平衡的处理,会使引风机的工作效率降低,并且锅炉出力也受到了较大程度的影响,降低了水平烟道的烟气流速;出现了这种问题,如果不及时采取有效的处理措施,再继续长时间运行,就会导致更加严重的问题出现于烟道中,如飞灰沉积等等。 1.4漏风问题 对于火电厂的锅炉来说,其系统属于一个整体,要想强化引风机的运行功能,就必须在根本上提高系统的密闭性。但实际上,火电厂锅炉在运行中并不能避免漏风的问题,而出现这一现象是因为烟道设计、锅炉本体的设计存在诸多不合理的因素。当锅炉漏风时,其中的烟气就会出现体积膨胀的现象,使得烟气的流速提升。另外锅炉本身的漏风现象,还会使得炉膛的温度降低,在一定程度上影响

风机运行中常见故障原因分析及其处理

风机运行中常见故障原因分析及其处理方法
风机是一种将原动机的机械能转换为输送气体、给予气体能量的机械,是机 械热端最关键机械设备之一,虽然风机的故障类型繁多,原因也很复杂,但根据 经验实际运行中风机故障较多的是:轴承振动、轴承温度高、运行时异响等。 1 风机轴承振动超标 风机轴承振动是运行中常见的故障,风机的振动会引起轴承和叶片损坏、螺 栓松动、机壳和风道损坏等故障,严重危及风机的安全运行。风机轴承振动超标 的原因较多, 如能针对不同的现象分析原因采取恰当的处理办法,往往能起到事 半功倍的效果。 1.1 叶片非工作面积灰引起风机振动 这类缺陷常见现象主要表现为风机在运行中振动突然上升。 这是因为当气体 进入叶轮时,与旋转的叶片工作面存在一定的角度,根据流体力学原理,气体在 叶片的非工作面一定有旋涡产生, 于是气体中的灰粒由于旋涡作用会慢慢地沉积 在非工作面上。 机翼型的叶片最易积灰。当积灰达到一定的重量时由于叶轮旋转 离心力的作用将一部分大块的积灰甩出叶轮。 由于各叶片上的积灰不可能完全均 匀一致, 聚集或可甩走的灰块时间不一定同步,结果因为叶片的积灰不均匀导致 叶轮质量分布不平衡,从而使风机振动增大。 在这种情况下,通常只需把叶片上的积灰铲除,叶轮又将重新达到平衡,从 而减少风机的振动。 在实际工作中,通常的处理方法是临时停机后打开风机叶轮 外壳,检修人员进入机壳内清除叶轮上的积灰。 1.2 叶片磨损引起风机振动 磨损是风机中最常见的现象,风机在运行中振动缓慢上升,一般是由于叶片 磨损, 平衡破坏后造成的。 此时处理风机振动的问题一般是在停机后做动平衡校 正。 1.3 风道系统振动导致引风机的振动 烟、 风道的振动通常会引起风机的受迫振动。这是生产中容易出现而又容易 忽视的情况。风机出口扩散筒随负荷的增大,进、出风量增大,振动也会随之改 变,而一般扩散筒的下部只有 4 个支点,如图 2 所示,另一边的接头石棉帆布是 软接头,这样一来整个扩散筒的 60%重量是悬吊受力。从图中可以看出轴承座 的振动直接与扩散筒有关,故负荷越大,轴承产生振动越大。针对这种状况,在 扩散筒出口端下面增加一个活支点(如图 3),可升可降可移动。当机组负荷变 化时,只需微调该支点,即可消除振动。经过现场实践效果非常显著。该种情况 在风道较短的情况下更容易出现。

600MW机组引风机失速、喘振异常的分析与探讨

600MW机组引风机失速、喘振异常的分析与探讨 发表时间:2018-01-10T11:10:17.063Z 来源:《电力设备》2017年第27期作者:张立刚 [导读] 摘要:大型锅炉引风机运行的稳定性和可靠性会对电力生产的效率及经济效益产生影响,而失速、喘振作为大型锅炉引风机最为常见的异常故障,对其进行研究就显得尤为重要。 (陕西德源府谷能源有限公司陕西榆林 719400) 摘要:大型锅炉引风机运行的稳定性和可靠性会对电力生产的效率及经济效益产生影响,而失速、喘振作为大型锅炉引风机最为常见的异常故障,对其进行研究就显得尤为重要。笔者结合大型锅炉引风机的工作特点,就失速、喘振等异常情况进行了分析,总结了风机型号选择、运行方式等方面存在的问题,希望可以为大型锅炉引风机相关异常的处理提供借鉴。 关键词:大型锅炉;引风机;失速;喘振 国家环境保护部在2011年颁布《火电厂大气污染物排放标准》,要求燃煤机组燃烧排放的烟气中氮氧化物浓度不能超过100mg/m3,现在全国各电厂陆续进行更为严格的超低排放改造,电力企业纷纷对锅炉低氮燃烧器、分级配风及加设SCR脱硝装置改造,实现对氮氧化物排放的有效控制,这种改造需要在烟道中安装两层催化剂,烟道阻力约增加1000Pa。引风机作为火力发电厂主要辅机设备,其耗电量占机组厂用电率的比重较大,加装SCR系统的机组大量喷氨降低氮氧化物,氨逃逸率过大使硫酸氢铵大量增加,而在160-230℃温度区间,硫酸氢铵是一种高粘性液态物质,粘附烟气中的飞灰颗粒板结在空预器换热元件上,导致空预器阻力增加,进一步增大了引风机出力,而且按原来风烟系统阻力选型的引风机调整范围变窄,易引起风机喘振等现象。 一、锅炉引风机失速、喘振异常概述 1.1引风机失速、喘振异常的发生原理 首先引风机失速即叶片叶弦的夹角和气流方向被称为冲角,会使进入风机叶栅的气流冲角随着开得过大的风机动叶而增大,一旦冲角超过临界值,叶片背面尾端立即会出现涡流区,冲角超过临界值越多则表示失速越严重,同时会加大流体阻力,进而堵塞流道,降低风机风压后引发喘振。 其次轴流风机运行中喘振是最特殊的现象,风机风量与出口压力不对应是造成风机喘振的原因。喘振指风机在运行于不稳定区域内并引起电流、风量和压力的大幅度脉动及管道和风机剧震动的现象。高压头,大容量风机发生喘振的危害很大,会直接损坏设备和轴承,锅炉的安全运行也会受风机事故的直接影响,总而言之,失速是发生喘振的基本因素,然而失速却不一定会是喘振,它只是单纯地失速恶化表现。 1.2引风机失速、喘振危害 失速导致风机损坏,由于旋转失速使风机各叶片受到周期性力作用,若风机在失速区内运行相当长时间,会造成叶片断裂,叶轮的其它部件也会受到损害。失速导致喘振,若管道系统容积与阻力适当,在风机发生失速压力降低时,出口管道内的压力会高于风机产生的压力而使气流发生倒流,管道内压力迅速降低,风机又向管道输送气体,但因流量小风机又失速,气流又倒流。伴随喘振的发生,风机参数也大幅度波动,振动剧烈。可在很短时间内损坏风机,必须立即停止风机运行。风机发生喘振、失速时,造成炉膛压力大幅波动,锅炉燃烧不稳定,在高负荷发生时,可能导致风机跳闸、机组RB降出力、锅炉灭火等事故。风机喘振时,风机的风量和风压、电动机电流急剧波动,产生气流的撞击,振动显著增加,噪声巨大,此时风机叶片、机壳、风道均受大很大的交变力作用,会造成风机严重损坏,风机的容量与压头越大,则喘振的危害性越大。因此,轴流风机应避免在失速、喘振状态下长时间运行。 二、锅炉引风机失速、喘振异常的原因 2.1风机失速原因 如果风机长时间运行于失速区,必然会损坏叶轮的机械部件或造成叶片断裂,因此则有相关风机制造厂规定,如果风机运行于失速区域内超过15h则需立即更换叶片。但对于机组来说,风机失速会造成设备出现跳闸现象,同时会减少机组负荷及迫使单侧通风组停止运行。喘振前机组负荷为600MV,引风机动叶开度在93%左右,引风机喘振时的进口压力、电机电流和进口烟气流量呈大幅度周期性脉动,同时炉膛负压的波动也较大。引风机出现喘振时首先发生喘振的B侧引风机,电机电流也下降到215A,之后A侧引风机也开始出现喘振,还产生抢风现象,导致进口烟气流量、进口压力、电机电流的波动变化较大。恰好引风机附近有运行人员巡检,当场听到周期性和剧烈的噪音与振动。 2.2引风机喘振原因 空预器的烟气侧压差过大增加引风机进口管路阻力,最终出现管路特性曲线中所显示的变陡现象。对此引风机需不断增加出力使炉膛负压维持到相应的范围,引风机电流会随着动叶不断地开大而增加,进而导致引风机进入不稳定工况区域,造成引风机失速,失速恶化则会发生喘振并发展为和另一台引风机抢风情况,最终导致两台引风机进口烟气流量、电机电流、进口压力出现大幅度交替脉动,使机组和设备的安全运行受到严重威胁。 2.3引风机失速与喘振的联系和区别 轴流式风机的基本属性即失速,每个引风机上的叶轮可以都会出现不稳定的失速现象,但这种失速现象是肉眼看不到的,处于隐性之中。肉眼无法看到的,因此只能采用高频测试器和高灵敏度仪器对其探测。但喘振和它不同的一点就在于是显行的。风机的流量、压力、功率等脉动会在发生喘振时伴随着噪声有剧烈明显的晃动,但需指出的一点是,喘振只会出现在一定的条件内,如同等风机安装在不同系统就会出现喘振和不喘振现象。此外,叶片结构特性也是造成风机失速的因素之一,从开始到结束其基本规律都一直存在,其运行不会受系统容积形状的影响。风机与系统耦合的振荡特性是喘振的表现形式,风道容积在一定程度会限制其频率和振幅,在发生失速时尽管叶轮附近的工况会出现波动,然而整台风机的流量、压力和功率基本不会受失速影响,依旧保持稳定运行。但需指出的的是,整台风机的压力、流量和功率在发生喘振时会遭到大幅度脉动,致正常运行无法维持。此外,失速是降低压力的关键因素,它只存在于顶峰以左的区域段,喘振只发生于风机特性曲线的坡度区域段,二者有着紧密联系,因而喘振发生和失速的存在息息相关。 三、锅炉引风机失速、喘振异常解决办法 3.1合理选择引风机型号和型式 风机选型的合理确定是保证其经济安全运行的前提,其设计参数更要严格把握,如果参数过大,会导致风机不能运行在高效区域内,

探讨电厂锅炉引风机抢风问题

探讨电厂锅炉引风机抢风问题 作为火电厂的重要设备之一,引风机影响着烟风系统的正常运行,也影响着整个火电厂的正 常运行。随着相关技术的发展,现阶段国内火电厂通常采用两台以及两台以上引风机并行工 作的方式保障火电厂的正常运行,这种方式可以确保在一台引风机出现故障时另一台引风机 可以维持火电厂的运行。在实际运行过程中,作为火电厂发电机组的重要辅助设备,引风机 的实际运行状况不但取决于自身的性能,还受到整个火电厂管路性能的影响。常见的火电厂 引风机抢风问题主要有:锅炉运行参数和引风机设计参数不符合、火电厂脱硫系统没有正常 运行、空气预热器堵塞、锅炉烟道漏风、锅炉负荷较大、烟囱排风能力较差,下文对这些问 题进行相应的分析和探讨。 1 电厂锅炉引风机抢风问题原因分析 1.1 锅炉运行参数和引风机设计参数有偏差 在火电厂实际运行过程中,如果锅炉配备的引风机选型太大,会产生较大的风量和风压,在 不能和锅炉烟风系统正常匹配的情况下,会发生风机失速、抢风故障。在采用并行工作的两 台引风机处于小负荷工作状态时,就会导致引风机的工作点接近于失速区,一旦工作情况发 生变化,就会出现引风机抢风故障。 1.2 火电厂脱硫系统出现不正常运行状况 在实际火电厂运行过程中,如果相应的脱硫系统可以正常运行,在增压风机运行的情况下可 以减缓脱硫系统运行增加的阻力,在这种状况下,增风压机和锅炉引风机会串联在一起运行,共同发挥相应的作用,但是当增风压机产生的力比整个脱硫系统产生阻力时,就会导致增压 风机作用于引风机。当增风压机产生的力比整个脱硫系统产生阻力小时,就会导致引风机作 用于增压风机。因此,在整个脱硫系统产生阻力和增压风机产生力存在一定偏差时,会形成 一定的作用力,尤其是在脱硫系统阻力大于增压风机产生力时,会导致相应的管网阻力增大 从而发生引风机抢风故障的发生。 1.3 空气预热器堵塞 在实际运行过程中,如果空气预热器发生堵塞状况,将会导致引风管道系统的出力特性和风 机工作区产生一定的偏差,就会导致引风机抢风状况的发生。在引风机由于空气预热器故障 发生抢风现象之后,锅炉引风机的处理工作就会发生一定的平衡失调,导致引风机工作效率 大大下降,致使锅炉出力受到严重的影响,从而致使水平烟道烟气流速降低,在长期的这种 运行状况下,就会导致烟道内发生飞灰沉积现象。 锅炉本体、尾部烟道出现漏风 在锅炉本体或者尾部烟道出现漏风情况时,会导致烟气体积发生增大现象,致使烟气流动速 度逐渐加快。随着运行,炉膛内部温度也会逐渐降低,导致相应的燃料无法充分燃烧,导致 烟道尾部的受热面出现堵灰故障,导致管网阻力会逐渐增大,引风机的运行工况点会逐渐进 入非稳定的工作区域,导致引风机抢风故障的发生。 1.4 锅炉负荷不稳定或煤种偏离 在处于低负荷运行状况时,锅炉内负荷会发生比较大的幅度波动,或者实际运行燃烧的煤种 与设计运行存在较大的偏差时,尤其是实际煤种存在较多灰分、硫分时,在实际燃烧过程中 就会导致烟气中含有过量的铁离子和硫酸盐,导致烟道系统中空气预热器和省煤器等设备出 现结渣堵灰情况,从而导致管网阻力逐渐增大,如果相应的设备长期处于这种状况,就会导 致管网阻力特性曲线发生破坏,导致引风机出现抢风故障。

风机在运行中失速的原因分析及应对措施

风机在运行中失速的原因分析及应对措施 摘要:随着我国经济的快速发展,我国的环保工作也进行得如火如荼,成效显著。但我国产业结构仍处于高能耗模式当中,这种产业机构不利于我国环境治理 工作的顺利开展。为了优化我国产业结构,协调环境保护工作,要求在火力发电 机组中通过引进先进的技术或设备,提高供电效率,实现产业结构优化。鉴于此,本文主要介绍了某电厂 300MW 机组引风机的特性及技术参数。在此基础上,分 析引风机失速的原因、失速后的处理,以及采取防止引风机失速措施。 关键词:引风机;风量;转速 引言:本文以某锅炉厂生产的型号为:型号:DG1025/18.2-∏6,型式:亚 临界参数、四角切圆燃烧方式、自然循环汽包炉,单炉膛、一次再热、平衡通风、固态除渣露天∏型布置,全钢架、全悬吊结构的燃煤锅炉。在运转工作中,锅炉 配备一台50% 容量的电动引风机。由于燃用煤种硫份含量偏高及超低排放要求, 造成机组空预器差压逐渐增大,随之而来引风机失速频繁发生。 1引风机在生产中的应用 该厂引风机在低负荷时则采用两路汽源并用来降低小机排气温度,以实现机 组运行的安全性;小机排气可通过背压机对热网供热,进一步降低供电煤耗,提 高上网电量。同时引风机可以实现变转速调节负荷,减少节流损失,避免了引风 机对厂用电系统的电压冲击。从引风机实际运行情况来看,其具备低能耗、高效 率的优点,能为企业带来巨大的经济利益和环保效益,对企业的产业结构优化具 有促进作用,意味着其逐步成为一种趋势,在发电产业中具有良好的发展前景。 2该引风机设备参数 该电厂工程采用引增合一,引风机为成都风机厂生产的静叶可调轴流式风机,引风机由东方有限公司生产。引风机调整方式转速及静叶配合调节。该引风机技 术参数详见表 1。 表 1 该引风机技术参数 3引风机失速分析 3.1机组正常运行一段时间后,随着空预器堵塞的加剧,空预器进出口烟气侧和风量侧差 压持续上升,造成引风机入口风量低于设计值。机组负荷 300MW 时,引风机进口风量(低 温省煤器投运)DCS 数据计算来为 255m3/s,而设计为235m3/s,已严重偏离设计工作点, 造成风机易进入失速区域。 3.2采取低氧燃烧措施后,烟气量偏小。 3.3引风机的轮机性能存在一定差别,造成两台机器工作点不一致。 3.4风机出力偏差未结合风机工作点进行调整,使并列风机流量偏差增加。 3.5烟道阻力有一定偏差,烟气温度低,烟道阻力大的风机所需全压升高、容积流量小, 更容易被抢风而引起失速。 3.6风机在炉膛压力大幅度波动及机组负荷变化时,并列引风机进汽调门性能不一致,造 成风机短时间出现出力偏差增加,工作点偏移抢风。 4引风机失速后的处理方法 4.1发生引风机失速时运行人员应先判断哪台风机失速,一般引风机入口负压小的风机为 失速风机。立即手动解除两台引风机小机转速和静叶自动,手动进行调整。 4.2投入等离子进行稳燃,快速降负荷至 2000MW 左右,减小送风机动叶,维持总风量 在 500-600t/h 左右,防止风机跳闸及炉膛灭火。 4.3立即手动将两台引风机都增加 100rpm 左右的转速,主要目的是为了将两台引风机工 作点远离失速区,有利于失速风机的并列。 4.4手动将失速引风机的静叶关小,手动关小另一台引风机的静叶至两台引风机入口负压

增压风机 失速分析

某发电分公司燃化除灰部脱硫运行 2007-11-6 【摘要】:某发电分公司#5、6脱硫系统自2006年9月投产以来,增压风机经常性的失速,造成#5、6脱硫系统不能正常运行,针对增压风机失速进行分析、整理,保证脱硫系统的正常运行,提高运行工人分析事故和处理事故的能力,对发现的问题吸取精华,剔除糟泊。 【关键词】:增压风机失速分析漳电脱硫 【引言】:近年来,由于我国国民经济的迅速发展,对电力的需求增长更快,作为主要电源供应的燃煤发电机组也逐年增加,燃煤火力发电装置排放物对人类生存直接构成危害,我国火力发电用煤主要是高灰分、高硫分煤的比例比较大,而且几乎不经过任何洗选等预处理过程,同时,火力发电硫氧化物排放的总量最大而且集中,因此,火力发电需要对尾气硫化物进行脱除,目前在发电厂应用最多的脱硫技术是比较成熟的石灰石-湿法,石灰石-湿法技术关键是脱硫系统中增压风机的正常运行,只有保证增压风机正常运行,才能保证脱硫系统正常运行,乃至整个机组的正常运行 增压风机是大容量轴风机,是直接影响主机安全运行的重要因素,同时也是环保评价我厂脱硫投入率的前提,轴硫分风机失速信号测点就是风机叶片前后的烟气流量的差压前后的反应,运行对DCS增压风机筒振重点监测是十分必要的,正常情况下烟气流入静叶挡板门通过动叶旋转至增压风机出口,烟气流与动叶形成很小的夹角当经过叶片后形成平行的流线状态为最好。当烟气与某一叶片形成有扰动角度时,这时绕过叶片的烟气流在叶片背面形成涡流,叶片之间的气道受阻,轻则筒振增大,失速报警信号发出。重则,扰动气流破坏相邻的边界层,使之多个动叶间烟气流通道被气流团阻塞(包括级间叶片气流团剧烈扰动导致末级叶片背压升高)不采取措施风机喘震增大引起共振,导致叶片折断轴变形断裂等严重后果。 #6脱硫系统运行,增压风机静叶挡板开度60%,增压风机出口温度异常升高、电流下降、筒振升高、失速报警信号发、出口压力下降,增压风机内声音异常,静叶挡板门各静叶轴承座振动增大,造成#6增压风机失速有以下原因: 1、脱硫系统中出入口烟气挡板门内置扇形板任意一扇脱落或销子断使扇门不能开启,都会导致增压风机入口流量不足或出口阻力增大。 1)、烟气系统入口挡板门没有完全开启或挡板门的一扇脱落,造成入口风量不足,增压风机不能正常工作,发生喘振,造成失速,经检查入口挡板门在全开位置,没有发现任意一扇脱落开不起来,也没有发现销子断裂,挡板门的主轴转动自如; 2)、烟气系统出口挡板门没有完全开启,或挡板门的一扇脱落,造成入口风量不足,增压风机不能正常工作,发生喘振,造成失速,经检查入口挡板门在全开位置,没有发现任意一扇脱落开不起来,也没有发现销子断裂,挡板门的主轴转动自如; 3)、烟气系统烟道中的支撑多,支撑不合格,支撑上积灰,造成系统阻力大,经专家测试系统支撑不是造成增压风机失速的原因; 2、GGH积灰造成烟气阻力大,GGH打开人孔检查后,发现换热元件上积灰严重,增压风机入口烟尘含量高,造成系统积灰,造成GGH积灰严重的原因有: 1)、烟气中灰尘含量高,携带的烟尘黏结在换热器元件上,造成换热元件堵塞

引风机抢风预防措施及处理

引风机抢风预防措施及处理 一、针对近期频繁发生引风机抢风,分析有以下原因: 1、风机挡板开度落入风机特性曲线造成风机进入不稳定区域。 引风机在档板35%~70%范围内较稳定; 2、引风机叶轮磨损严重使风机特性曲线改变造成抢风; 3、引风机入口两侧压力偏差大(包括除尘器、空预器阻力偏差大),造成风机出力不均匀而抢风; 4、当除尘器差压大时,除尘器喷吹突然加快时或烟道负压突然发生变化,容易发生抢风; 5、当炉膛负压较小、除尘器差压大时,空预器吹灰、炉膛吹灰时,极易发生引风机抢风; 二、根据以上原因,制定防范措施如下: 1、 加强引风机控制 1) 引风机操作要缓慢进行,保持两台引风机电流同步。

2) 引风机尽可能在35%~70%区间运行,如果负荷高,#1炉引风机开度70%不能满足炉膛负压需要时,#2炉引风机电流达到248A不能满足炉膛负压需要时,要汇报值长要求降低负荷运行; 3) 在负荷低限时,一次风压保持到#1炉8.7Kpa左右,#2炉维持密封风压在15KPa以上,尽可能降低一次风压,#1、2炉都要保证磨组风量在40T/h以上,在推力瓦温度小于70℃前提下, 出口温度尽力在75~85℃,不得发生堵磨现象。 2、 AGC指令升负荷20MW以上时,集控监盘人员要第一时间通知除尘运行人员,将布袋除尘器差压降低,防止除尘值班员在没有准备的情况下负荷突涨,不能及时增加喷吹频率使除尘器差压升高和输灰不及时造成灰位高形成布袋除尘器二次扬尘; 3、 每班必须对空预器进行两次吹灰。#1炉空预器差压达到850Pa,#2炉空预器差压达到750Pa增加空预器吹灰次数,如果无法降低空预器差压,汇报值长通知专工。 4、 炉膛吹灰要求负荷在220MW以上并且在300MW以下必须在早班完

浅析离心鼓风机喘振现象及处理方法

浅析离心鼓风机喘振现象及处理方法 李保川 光大水务(德州)有限公司 摘要:以光大水务(德州)有限公司南运河污水处理厂鼓风机为研究对象,结合其实际运行情况,对鼓风机运行过程中产生喘振的原因进行分析研究并制定出应对对策以及验证其可行性。 关键词:污水处理厂;离心式鼓风机;喘振; 光大水务(德州)有限公司南运河污水处理厂处理规模15万m3/d,一期工程处理规模为7.5万m3/d,二期工程处理规模为7.5万m3/d,采用的污水处理工艺为A/A/O工艺。生物池为一座两池,设计流量:Q=0.868m3/s,平面尺寸:109.90m×60.30m,分厌氧区、缺氧区、好氧区。曝气方式采用盘式微孔曝气,鼓风机采用上海华鼓鼓风机有限公司生产的多级低速离心式鼓风机,三用一备。配套驱动电机为西门子电机(中国)有限公司贝德牌电机。 多级低速离心式鼓风机型号为C110-1.7,进口压力101kpa,进口流量110m3/min,出口压力0.07Mpa,额定功率200Kw,转速2970r/min。配套驱动电机型号为BM315L2-2,功率200KW,转速2975r/min。曝气系统是整个污水处理工艺流程最为核心的部分之一,而鼓风机又是曝气系统的核心设备,所以,鼓风机运行质量的好坏对污水处理后是否符合标准起着决定性的作用。因此,鼓风机一旦出现故障,对污水处理厂将会是致命的打击。多级离心式鼓风机常见的故障以喘振为代表现象。

1.什么是喘振以及危害 “喘振”是离心鼓风机性能反常的一种不稳定的运行状态,在运行过程中,当负荷减小,负载流量下降到某一定值时出现工作不稳定,管道中的气体压力大于出口的气体压力,这时管道中的气体就会倒流回鼓风机,直到管道中的压力下降至低于出口处的压力才会停止,鼓风机会产生剧烈震动,同时会伴有如喘息一般“呼啦”“呼啦”的强烈噪音。喘振现象出现时,鼓风机的强烈震动会使机壳、轴承也出现强烈振动,并发出强烈、周期性的气流声。轴承液体润滑条件会遭到破坏,轴瓦会烧坏,转子与定子会产生摩擦、碰撞,密封元件也将严重破坏,更甚至会发生轴扭断。同时,对A/A/O池中的DO量影响严重,关系到出水达标问题。 2.鼓风机产生喘振的原因 压力/Mpa Q/(m3/h) 图1 转速恒定状态下进口空气流量与出口压力的特性曲线图离心鼓风机在转速恒定的状态下,其进口空气流量Q与出口的压力的特性如图1所示。A点与B点是鼓风机正常稳定运行状态的两个临界点,也就是说只有在A点与B点这个稳定区间内鼓风机才是正常运行状态。当鼓风机的输出流量超过B点时则为不稳定区域,处于不

相关主题