燕龛煤炭有限责任公司程庄煤矿9404备用工作面本煤层瓦斯预抽效果评价
公司总工程师:
矿长:
矿总工程师:
矿技术员:
通风部
2013年3月9日
9404备用工作面瓦斯预抽效果评价
一、概况
1.1工作面基本情况
工作面掘进巷道均沿9#煤跟顶掘进,顶板为砂质泥岩,中部可相变为不稳定的泥岩,区域内9#煤与8#煤间距较小,厚度1.1——7.1m,变化较大。9#煤距下层煤层最近0.65m,最远3.6m,底板为稳定的砂质泥岩。煤层结构复杂。该工作面切巷长170m,走向长(进风巷921m,回风巷921m,尾巷921m),可采走向长度835m,回采9#煤。煤层倾角为1—10°,平均倾角3.5°;岩性为碳质泥岩。地质结构简单,无断层等地质构造。煤尘不具有爆炸性,自燃倾向属于Ⅲ类为不易自燃煤层。
1.2主要瓦斯基础参数
根据河南理工大学2011年5月编制的《燕煤公司煤层瓦斯基础参数测试报告》:
1、煤层瓦斯含量:《测试报告》在9#工作面布置了3个测点测定煤层瓦斯含量,结果为W0=6.43—10.28m3/t。
2、煤层瓦斯压力:P=0.61MPa(测定过程见《测试报告》)
3、煤的坚固性系数:f=0.81—0.92
4、煤层透气性:λ=0.7367m2/(MPa2〃d)
5、煤的物理性质及化学成分:煤真密度 1.51t/m3,假密度1.46t/m3,孔隙率4.82%,水分0.84%,灰分20.29%,挥发分13.08%;
6、吸附常数:a=21.7395,b=1.404;
7、钻孔瓦斯流量衰减系数:α=0.0408,按衰减系数判定,本矿煤层属于抽放煤层。
1.3煤层瓦斯含量
根据2012年2月17日测定结果,该工作面煤层瓦斯含量为
9.4450m3/t。瓦斯压力0.6MPa。(见实验测试报告单1)
二、瓦斯抽放情况
2.1工作面瓦斯储量
该工作面切巷长170米,可采走向长度为835米,煤层厚度2.6米,可采煤量为55.36万吨,根据2012年2月17日对该煤层瓦斯含量测定的结果为9.4450m3/t,理论计算9506工作面瓦斯储量为522.88万m3
Q=T*W
=55.36*9.4450
=522.88
式中 Q——瓦斯储量(万m3)
T——可采煤量(万t)
W——吨煤瓦斯含量(m3/t)
2.2 9404备用工作面抽放主要内容
9404备用工作面回风巷设计本煤层预抽钻孔深度90米/个,共206个(见附件四)总进尺量18540米,进风巷(原9403尾巷)设计本煤层预抽钻孔深度120米/个,共200个(见附件四)总进尺量24000米,切割巷设计本煤层预抽钻孔深度120米/个,共48个(见
附件四)总进尺量5760米,即9404工作面本煤层预抽瓦斯钻孔454个,合计48300米。控制煤量为55.36万吨,控制范围的瓦斯含量为522.88万m3;(见附件一)煤层瓦斯量最少抽出80万m3,吨煤瓦斯含量可降到8 m3以下:
Q3=Q1-Q2
=522.88-442.88
=80
式中Q1——控制范围总瓦斯量(万m3)
Q2——吨煤瓦斯量为8 m3时的瓦斯量为442.88万m3
Q3——煤层最少抽出瓦斯量(万m3)
设计进风巷(原9403尾巷)与切割巷均为DN226抽放管路,回风巷为PE355抽放管路,采用PVE封孔管封孔。
2.3 抽放完成情况
工作面进风巷(原9403尾巷)与2012年1月1日开始连通抽放,至今已预抽14个月,回风巷于2013年1月1日开始连通抽放,至今已预抽14个月,抽放时间大于规定的6个月。
根据瓦斯抽放日报表,9404工作面进风巷在期间内抽放量为59.11万m3,回风巷抽采量为88.9万m3;总抽出量148.01万m3;
工作面采用顺层钻孔抽放本煤层,进风巷钻孔施工于2010年11月—2011年1月,钻孔深度120米;回风巷钻孔施工于2011年9月—2011年10月,钻孔深度90米;中间重叠20米。切割巷钻孔施工于2011年9月—2011年10月,钻孔深度120米。
三、瓦斯抽采基础条件
瓦斯抽采基础条件包含下表中的7项内容:表1 瓦斯抽采基础条件判别表
四、抽采效果评价
9404工作面预抽钻控制煤量为55.36万吨,从2012年1月1日至2013年3月1日累计抽出瓦斯量为148.01万m3;钻孔抽放时间累计预抽时间已达15个月(由于该工作面瓦斯抽采量于2012年1月进行观测整理,此次参与评价的总抽出量比实际偏小。总量见附件三),抽采期间工作面抽采率为48%,风排量为160.3万m3。
2.3.3 剩余瓦斯含量
抽放前原始煤层瓦斯含量为9.4450 m3/t,抽出量148.01万m3,控制范围煤炭储量55.36万吨,控制范围瓦斯储量为522.88万m3;理论计算剩余瓦斯含量为6.7715m3/t。
W=(Q1-Q2)/Q3
=(522.88-148.01)/55.36
=6.7715
式中Q1——控制范围瓦斯总储量(万m3)
Q2——瓦斯抽出量(万m3)
Q3——控制煤量(万t)
W——控制范围剩余瓦斯含量(m3/t)
通过2013年3月6日对预抽后的煤层瓦斯含量进行测定,结果为5.8352m3/t,小于8 m3/t。(见实验测试报告单2)
2.3.4 抽放数据的采集
抽放系统干管安装有孔板流量计,专人进行人工观测记录,钻孔单孔抽放参数采用CJZ-70型瓦斯抽放参数综合测定仪测定(浓度经取
样化验对比,符合要求)。抽放工程均由矿主要科室人员组成验收小组验收。以上手段保证了抽放效果的可靠性。
三、效果分析
1、该预抽段原始煤层瓦斯含量为9.4450m3/t,经过1年抽放,已经抽出148.01万m3(见附件三);理论计算煤层瓦斯含量6.7715m3/t;经过现场煤层取样测定分析,煤层瓦斯含量为5.8352m3/t。
2、在施工预抽钻孔期间,没有发生喷孔等动力现象;从9404掘进进回风巷掌握的资料看,煤层相对稳定,没有发现断层等构造。
3、根据钻孔控制范围瓦斯抽放量和吨煤剩余瓦斯含量分析,认为,控制范围瓦斯抽放量符合《规程》和煤矿瓦斯抽采指标有关规定,达到了抽放效果。
根据以上分析,该面达到了达标煤量条件,可以回采。
四、回采中注意事项
1、经过理论计算与煤层取样测定,煤层瓦斯含量已经达标,可以回采;但在开采过程中,临近层瓦斯占比例较大,所以在回采之前要对临近层钻孔进行提前连接,加大负压抽放;在回采期间每日观测钻孔瓦斯浓度和流量。
2如果在回采过程中出现瓦斯超限,立即停止作业,采取相应措施。
3、加强回采期间瓦斯涌出观测,进行数据搜集整理,考察效果。
4、根据钻孔施工完成时间分析,在回采是要加强首采瓦斯的观
察,应控制回采速度,力保安全生产。
附件一:9404工作面本煤层预抽钻孔控制范围图
附件二:9404工作面煤层瓦斯含量测定报告单(1、2)
附件三:9404工作面本煤层预抽抽放量统计表(1、2、3、4)附件四:9404工作面本煤层钻孔布置图(1、2)