搜档网
当前位置:搜档网 › 一种高炉除尘灰的综合处理方法

一种高炉除尘灰的综合处理方法

一种高炉除尘灰的综合处理方法

一、企业概况

山东泰山钢铁集团有限公司是一家集能源、机械、商贸、高科技于一体,跨行业、多元化经营的国家大型企业集团。集团下设10个分厂、16个分公司、3座科研院所。先后建成了博士后科研工作站、国家级企业技术中、国家级实验室、国际合作研究中心、省院士工作站各一处。拥有各类专业技术人才2500人,中高级技术人才640人,专家级技术权威20人,具备了完整的技术创新、科研开发、试验研究和QES管理体系。列2010年度中国500强企业第274位、中国制造业企业500强第149位,中国黑色冶金及压延加工业第40位、山东省100强企业第32位、山东省制造业100强第19位、被认定为国家新材料产业化基地骨干企业、全国重合同守信用企业、AAA级信誉企业和山东省知识产权园区。

泰钢集团通过开展卓有成效的产学研合作,为企业的发展奠定了基础,鼓足了后劲,也为企业带来丰硕的成果。申报的“低镍铁素体不锈钢板带材关键技术开发”、“高效节能铁素体不锈钢冶炼新工艺技术开发”和“彩电用内磁屏蔽冷轧钢带产业化”等课题,分别列入国家“十一五”科技支撑计划、国际合作计划和国家火炬计划,同时承担省级以上技术攻关课题100余项,获得国家、省、市科技进步奖80余项,专利150余项,参加国家标准制定6项,有力促进了泰钢集团的可持续发展。

集团公司董事局主席、党委书记王守东同志先后当选为第九届、第十届、第十一届全国人大代表,被授予全国劳动模范、全国优秀党务工作者、全国优秀经营管理者、全国“五·一”劳动奖章获得者、国务院政府专家特殊津贴享受者、中纪委推荐表彰的勤政廉政典型、全国企业优秀思想政治工作者、全国军转干部双先代表、全国优秀创业企业家、齐鲁功勋奖章获得者、山东省十大杰出企业领袖、齐鲁十大好当家人、感动山东十大人物、山东十大新闻人物等多项荣誉。

二、推广项目的主要内容

1、前言

本项目由莱芜市泰山焦化有限公司投资建设,泰山钢铁集团设计院设计球磨机土建基础,山东泰山钢铁集团有限公司机械厂施工安装。主要建设内容为高炉除尘灰球磨、磁选、浮选设施,并利用原闲置洗煤2套压滤机设施一套、大小方池10个,该技术工艺成熟可靠,高炉除尘灰处理后有效利用率可达100%。高炉除尘灰经处理分离出铁精粉、炭精粉、尾泥。铁精粉、炭精粉送原料厂作为烧结原料返回高炉炼铁,尾泥作为铁质调节剂送水泥厂制作水泥,也可作为制砖的添加原料生产内燃型节能砖,生产用水充分利用生化处理后的废水作为分选用水,并自我形成闭路循环,使工厂污水零排放,减少环境污染。工程主体设备主要有GTB750×1800型1800 Oe永磁筒式磁选机1台、GTB750×1800型1500 Oe永磁筒式磁选机1台、XJK-0.62-4型浮选机3台、,具有技术工艺成熟、流程短、设备少、操作方便特点,生产主体厂房占地面积5000平方米,设计高炉除尘灰年处理能力50000吨,产出铁精粉13000余吨、炭精粉13000余吨、尾泥22000余吨。

2、新技术开发应用条件

焦化公司投资建设,泰钢集团设计院负责球磨机土建基础,机械厂负责施工安装,具备全面的软件条件。同时,老焦化厂有闲置的浮选机、螺旋选矿机、跳汰机、压滤机等成套的硬件设施,在充分利用闲置设备的同时,大大降低了开发成本,具备很好的开发应用条件。

3、技术研究思路或方案、方法

3.1技术开发思路和路线

(1)高炉除尘灰经加水后(灰与水搭配只要能流动即可),进入湿式球磨机中进行球磨,在球磨机中充分调浆并细磨后溢出球磨机,进入出料溜槽;

(2)高炉除尘灰浆料从出料溜槽流入一级磁选机中磁选,选出的铁磁性物质进入二级磁选机中进行精选,精选后得到的富铁精粉浆料流入铁精粉沉淀池,沉淀池中沉淀经过滤分离出铁精粉,溢流的沉淀水进入尾矿池,一级磁选和二级磁选的尾矿流入非铁矿溜槽;

(3)一级磁选和二级磁选的尾矿从非铁矿溜槽流入搅拌桶中,经充分搅拌后流入浮选机浮选,得到的富炭精粉浆料流进入炭精粉沉淀池,沉淀池中的沉淀泥经压滤分离得到炭精粉,浮选后的尾矿流入尾矿池;

(4)将尾矿池中的尾矿送入螺旋溜槽中分选,分离出铁精粉、炭精粉,分选后的废水进入废水池,并用振动筛网进一步筛出废水中的炭精粉,剩余尾矿流入废水沉淀池中;

(5)废水沉淀池中沉淀尾泥经过压滤后,固体堆放至货场,压滤水与步骤(2)的炭精粉压滤水合并流入集中水池用于高炉除尘灰调浆。

3.2工艺及技术参数

高炉除尘灰处理经过备料、球磨、二级磁选、浮选、压滤、废水回收工序,达到综合分离利用的效果,具体工序如下

3.2.1备料工序

a.备料工艺流程图:见图一

(图一)备料工艺流程图

b.工艺流程简述

(1)备料系统:高炉除尘灰由汽车运来后,经计量卸入除尘灰货场,然后由铲车装入受料仓。

(2)在露天除尘灰货场设有固定管道水喷洒系统,润湿除尘灰表面达到一定程度,防止除尘灰对空气污染,使含尘排放程度达到国家允许

标准。

3.2.2球磨工序

a.球磨工艺流程图:见图二

(图二)球磨工艺流程图

b.球磨工艺流程简述

(1)高炉除尘灰从受料仓中经摆式给料机落入皮带运输机的皮带上,在皮带机的终端设有加水给料斗,高炉除尘灰经加水后,以水为载体并以螺旋方式进入湿式球磨机中进行球磨。

(2)高炉除尘灰在球磨机中充分调浆并细磨后溢出球磨机,进入出料溜槽。

3.2.3磁选工序

a.磁选工艺流程图:见图三

(图三)磁选工艺流程图

b.磁选工艺流程简述

(1)球磨后的高炉除尘灰浆料从球磨机出料溜槽自然流入一级磁选机中,其中的分选出的铁磁性物质进入二级磁选机中进行精选。

(2)精选后得到的铁精矿经铁精矿溜槽自然流入铁精矿沉淀池。磁选尾矿流入非铁矿溜槽。

3.2.4浮选工序

a.浮选工艺流程图:见图四

b.浮选工艺流程简述

(1)磁选铁矿后的高炉除尘灰浆料从非铁矿溜槽自然流入搅拌桶中,经充分搅拌后流入浮选机。

(2)矿浆加入浮选药剂后经三组浮选,得到炭精矿进入炭精矿溜槽并自然落入炭精矿池。尾矿流入尾矿溜槽进入尾矿池。

3.2.5压滤工序

a.压滤工艺流程图:见图五

b.压滤工艺流程简述

(1)炭精矿池中的炭精矿经泥浆泵打入板筐式压滤机中进行脱水。脱水后的炭精矿落入皮带输送机上传出,并运至炭精矿货场。

(2)尾矿池中的尾矿经泥浆泵打入板筐式压滤机中进行脱水。脱水后的尾矿落入皮带输送机上传出,并运至尾矿货场。

3.2.6废水回收工序

a.废水回收工艺流程图:见图六

b.废水回收工艺流程简述

(1)铁精矿沉淀水流入尾矿溜槽进入了尾矿池与尾矿同时进行脱水处理,产生尾矿压滤水。

(2)尾矿压滤水与炭精矿压滤水经管道可直接自然流入集中水池。实现了系统水的闭路循环,没有废水排放。

3.3主要设备技术参数

4、开发结果和分析

项目实施后,每100吨高炉出尘灰可提取25~42吨的铁精粉和22~30吨的炭精粉,比其他工艺多提取5~7吨铁精粉,3~5吨炭精粉。而且,铁粉的品位基本稳定在70%左右,炭精粉品位稳定在80%左右,都比其他工艺高5个百分点,满足钢铁冶炼的要求。

该项目采用技术属于泰钢专利技术,比其他工艺分离处理效率更高,同时,由于先经过二级磁选,再经过浮选,大大减少了浮选药剂用量,降低了生产成本。

5、总体性能比较和技术创新点

5.1总体性能指标与国内外同类先进技术的比较、技术成熟度

目前,该项目属于专利技术,实施后未发现工艺缺陷,技术已达到国家先进水平。

5.2主要创新点论述

与现有技术相比,该项目具有以下突出效果:

1.先经过二级磁选,再经过浮选,大大减少了浮选药剂用量,降低了成本。

2.在尾矿处理中加上振动流化床振动筛分后,经过螺旋溜槽除铁后的废水中的炭精粉得到进一步回收,提高了经济效益。

3.废水压滤后循环利用,既节约了能源,又保护了环境。

4.该项目所选出的铁精粉和炭精粉其品位较高,铁精粉和炭精粉回收率大大提高,铁精粉可直接供应烧结厂作为配料,炭精粉可直接供炼铁厂作为喷煤用料,进一步降低炼铁成本。

5.3社会效益

高炉除尘灰有效分离利用后,杜绝了除尘灰堆积如山的现象,避免了环境污染。同时,由于除尘灰的及时处理,避免了占用更多的土地,且避免了二次能源的浪费,具有良好的社会效益。

6、结论

项目采用专利技术,不仅使除尘灰的分离效率大大提高,而且分理出的产品质量更佳。每100吨高炉出尘灰可提取25~42吨的铁精粉和22~30吨的炭精粉,铁粉的品位基本稳定在70%左右,炭精粉品位稳定在80%左右。项目每年可处理50000吨除尘灰,产生800余万元的经济效益,同时,二次能源的有效利用带来了较好的环保效益和社会效益。目前,此技术正处在继续完善阶段,未遇到应用难题。

三、联系方式

企业名称:山东泰山钢铁集团有限公司

企业网址: https://www.sodocs.net/doc/102950981.html,

相关主题